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某船燃油分油机故障分析及维修

2013-01-26何宏康

中国修船 2013年2期
关键词:排渣油机油泥

何宏康

(重庆交通大学应用技术学院,重庆 400074)

1 故障经过

某船No.1分油机运行正常,在2011年2月26日定期保养检查中解体了分离筒、分离片、配水盘,并做了彻底的清洁。3月18日,由于在日用油柜放残时观察到有较多水,分油机从No.1转换到No.2,但是,转换后状况没有改变。3月20日,在没有进行内部和分离筒检查清洁的情况下启动No.1分油机。启动过程中,值班轮机员观察到分油机转速稳定后,将分油机转换到自动控制,离开了分油机。过了一会,听见一声巨响,随后440 V低绝缘警报响起。值班轮机员和轮机长迅速赶到现场,发现分油机盖碎成几片,进出油管、齿轮泵联轴节和马达都损坏了。

2 原因分析

打开分离筒盖,发现整个分离筒沾满厚厚的一层坚硬的油泥,同时发现,连接到配水盘的排渣控制水管脱落,排渣检测传感器丢失。该分油机排渣的时间设定为每2 h排渣一次。从解体检查后分析得出如下结论。

1)排渣控制水管脱落,排渣不能正常进行。排渣控制水管是工程塑料软管,管子接头完好,无断裂现象,属于接头松脱,鉴于在3月26日对其进行日常检修保养时,拆洗过配水盘,因此可能的原因应该是没有安装到位,或者没有上紧,甚至根本就忘记了安装。

2)排渣失败检测传感器丢失,排渣失败警报没有动作。在排渣控制水管没有安装好的情况下,分油机不能正常排渣。但该分油机装有排渣检测传感器,事实上,在事后拆检过程中,根本没有发现这个传感器。仔细研究电路后发现,这个传感器在以前给拆掉了。可能是由于该传感器经常误报警,把这个传感器给拆掉了,同时切除了该警报,最终没有排渣也不能报警。

3)油泥积聚过多,分离筒失去平衡。由于长时间没有排渣,又没有无排渣的报警,分离筒积聚大量的坚硬的油泥,在运行的时候没有出现问题,但是一旦停下来,再次启动时就可能导致内部油泥部分脱落,或者分布不均匀,从而导致分离筒不平衡,振动加剧,最终导致分离筒损坏。

3 分油机管理应注意的问题

从本案例中可以看出,如果平时轮机员多注意观察,可以根据一些症状判断分油机运行状况,完全可以避免类似故障的发生。

3.1 检修分油机时应注意的问题

检修分油机时,一定要注意各零部件必须安装到位,特别是运动部件。分油机是高速旋转的设备,一个小疏忽可能会导致大的事故,加强检修时的责任心。从本案例中可以看出,导致分油机损坏的根本原因就是排渣水管没有安装好,导致没有正常排渣。另一方面,如果排渣检测传感器没有被拆掉,警报没有切除,不能排渣就会被发现,从而避免事故的发生。因此,对于设备的报警装置,千万不可随意拆除,有故障,应该想办法解决,一旦拆除,可能导致设备损坏,这种事故层出不穷,必须引起主管轮机员的高度重视。

3.2 加强分油机的运行检查

1)手动排渣试验。分油机自动运行期间,每天至少一次手动排渣。如果由于燃油质量差,导致油泥比较多,应该调小自动排渣间隔时间。在排渣按钮按下时,注意观察各自动控制阀指示灯的显示情况,可以正确的判断分离程序是否正常运行。排渣时的声音应该清晰的被听见,观察马达的电流变化情况,排渣之后,正常的供油率和马达的电流应该被证实,一旦恢复正常运行,如果在排渣管道上安装了检查口,应该检查是否有排渣的痕迹以及跑油的现象。检查完了,应该确保检查口关闭。如果不能正常排渣,应立即查找原因,排除故障。分油机不能正常排渣的可能原因[1]:由于水压低、滤网堵塞和软管弯折导致操作水量不够;排渣控制先导阀卡阻;操作水阀没有打开;活动底盘卡阻。

2)检查振动和异常声音。分油机是高速运转的机械设备,动平衡要求很高,如果出现不平衡现象,若不及时解决,将导致分油机的损坏。运行中注意检查分油机的振动和异常声音情况,如果发现分油机有不正常的振动或异响,应该立即停止分油机,查明原因。分析导致分油机振动和异常声音的原因有[2]:分离筒不平衡;向心泵高度调节不对;分油机底座避振块损坏;立轴弯曲;轴承损坏或磨损等。而导致分离筒不平衡的原因有:分离筒没有洗干净;分离筒装配不正确;分离片少了;分离筒盖没压紧;分离筒部件互相调错;分离筒渣腔内结渣不均匀。

3)检查运行电流。分油机运行中,电流大小是反映分油机工况的一个重要参数,如果发现电流波动,证明分油机负荷不稳定,应该查明原因,分析可能的原因有:分离筒不平衡;船舶左右摇摆;齿轮泵有卡阻;电压、频率不稳定;轴承损坏。

如果电流始终比正常运行的电流大,证明分油机负荷大,可能的原因有油温过低,粘度过大;分离筒排渣不干净;分离筒中油泥过多;电压、频率太低。

本案例中可以看出,分离筒积聚了如此厚的油泥,导致负荷增加,运行中电流增大,但是轮机员并没有发现这个现象,最终导致分油机的损坏。

3.3 正确判断燃油日用柜水增多的原因

导致燃油日用柜水增多,可能的原因有日用油柜蒸汽管破裂,可以通过观察热水井有没有油花来证实;由于分油机本身问题导致日用柜含水较多的原因有分离油温太低,油比重过大,水分分离不彻底;分离量太大;分离油内含水太大;分离筒内积渣太多;出水口堵塞;比重环选择不当。

本案例中,由于没有更换燃油,分油机比重环选择应该是对的,导致燃油日用柜含水较多的原因应该是分离筒内积渣过多,出水口堵塞,而使分油机排渣前注入的水封水无法排出,直接到了日用油柜。更换No.2分油机后没有效果是因为更换时间较短,日用油柜内部的水没有完全沉淀所致。

4 结束语

轮机管理是细致的工作,轮机管理人员在维修保养时应该加强责任心,避免错装、漏装零件导致事故;应加强对设备运行状况的监控,熟悉设备工作原理,根据振动、异响、电流变化等异常现象正确的判断故障;对各种报警装置不可随意拆卸,出现故障及时解决。只有加强设备的正确维护保养工作,才能避免类似设备损坏的严重事故发生。

[1]詹玉龙,张启陆.船舶分油机常见故障分析和防范措施 [J].航海技术,2006(2):55-57.

[2]李春野,付克阳.主推进动力装置[M].大连:大连海事大学出版社,2008.

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