露天采矿湿式凿岩技术的试验与实践
2012-11-16侯顺生
侯顺生
(河南煤化焦煤集团安全监察局, 河南 焦作市 454002)
露天采矿湿式凿岩技术的试验与实践
侯顺生
(河南煤化焦煤集团安全监察局, 河南 焦作市 454002)
非煤露天矿山干式凿岩穿孔过程中,作业环境的粉尘浓度高,是导致尘肺病的主要因素之一,湿式凿岩技术是防止和减少粉尘危害的有效手段。通过对非煤露天矿山采矿湿式凿岩技术的研究与探索,采用推车式水箱增压喷雾技术,实现了湿式凿岩,且粉尘浓度降低了94%以上,有效地改善了作业环境,减弱了粉尘危害,效果显著。
露天矿山;湿式凿岩;粉尘防治
0 引 言
非煤露天矿开采主要是以凿岩穿孔、装药爆破的手段将矿石破碎成散状块体。然后由装载机或挖掘机,将矿石装车外运出开采工作面。在凿岩、爆破、铲装运等作业过程中会产生大量粉尘,尤其是穿孔凿岩作业,粉尘浓度高。高粉尘浓度的空气使作业环境恶劣,严重危害员工的身心健康,导致尘肺病。
1 露天采石场现状
目前,我国露天采矿企业众多,其中小型露天矿山有相当的比例,其规模小,工艺、设备简单,大多采用干式凿岩穿孔方法,且现有的潜孔钻机一般没有配套的捕尘设施,加之观念落后,防尘、治尘工作得不到重视,使得有效的防治粉尘技术滞后。据初步调查,焦作地区非煤露天矿山企业有100余家,大中型以上的矿山企业只有5~6家,至今没有一家采用湿式凿岩工艺。
凿岩工艺技术的落后,是制约粉尘防治的关键因素之一。
2 湿式凿岩技术的研究思路
焦作地区的非煤露天矿山企业多数以小型个体企业为主,钻孔除尘设备的研发较少。为此,河南煤化焦煤集团安全监察局和焦煤集团千业水泥公司、兖州中材建设有限公司焦作项目部,在湿式凿岩上进行了探索试验和实践。
湿式凿岩的主要制约因素是水源。非煤露天采石场多处于偏僻山区,采场又多处于山顶或高山半坡,远离村镇,道路不畅,通行、用水都很困难。
思路一:在潜孔钻机前上方悬挂水桶,通过软管连接将水导入钻孔口,起到稀释粉尘的作用。
思路二:制做水箱,通过软管将水引入钻孔口,起到稀释粉尘的作用。
3 试验效果
3.1 思路一方法的试验
工作原理:在凿岩过程中连续向钻孔供水,以湿润、粘结所产生的粉尘,使之成为粉浆从孔壁排出。将一个容水量10kg的塑料桶加满水后倒悬挂在钻机上部,用塑料软管与塑料桶口连接,另一端放入钻孔口,水流靠自然压力流入钻孔。钻孔时,水流流入钻孔,在孔内与粉尘混合,直接捕获粉尘,使粉尘成湿粉从钻孔口翻出,达到降尘目的。
通过试验,粉尘明显得到抑制,存在的问题是:
(1)水流由于靠自然压力流入,水量不好控制、水流时大时小;
(2)由于水桶的容量有限,需要不断更换水桶或往水桶里加水,导致连续作业时间短,费时费力,影响工作效率;
(3)由于钻孔平面倾斜度小,约75°左右,一旦停钻,钻孔里潮湿的石粉翻不出来或出不净,时间一长,就会凝固结块,为再次开钻带来困难。
3.2 对思路一方法的改进试验
在伸入钻孔口软管一端加喷淋头,形成雾状水珠。钻孔时,雾状水珠与尘粒相遇碰撞后,尘粒被湿润,从而达到降尘目的。
通过试验,粉尘得到抑制,用水有所减少。但是,雾状水珠由于靠自然压力喷淋,水量、射流强度不够,部分尘粒被捕获,部分尘粒飘出,降尘效果较差。同时,喷淋孔口易被粉尘堵塞,喷水效果不佳。
3.3 思路二方法的试验
工作原理:在凿岩过程中,通过水箱、进水管路,在常压下连续向钻孔供水,以稀释、粘结所产生的粉尘,使粉尘洗涤成湿粉从钻孔口翻出。按照前期试验数据,制作推车式水箱。考虑冗余量和外观尺寸、搬运方便等因素,推车水箱按长1m,宽0.8m,高0.8m设计。放在距钻机约5m处,通过塑料软管将水箱内的水引入钻孔口,水流靠自然压力流入钻孔。在钻孔口软管上部设置阀门,以控制进入钻孔水流大小。钻孔时,水流进入钻孔,与粉尘混合,在孔内直接捕获粉尘,通过钻杆旋转,使湿粉从钻孔壁翻出,达到降尘目的。
试验表明:
(1)有效地控制了粉尘飞扬,降尘率可达96%以上;
(2)较好地解决了供水不连续的问题;
(3)用水量仍然较大,每钻进1m约用水10 kg,对于缺水地区实施难度较大;
(4)易发生卡钻现象。
4 思路二设计方案的优化
4.1 结构设计
主要由空压机、限压阀、承压水箱、管路、喷雾等部分组成。利用钻机空压机气压给水箱内的水增压,增压后的水通过出水管路到达管口,在钻孔口设置环状喷雾装置,实现喷雾降尘,如图1所示。
图1 湿式凿岩示意
4.2 工作原理
凿岩时,启动空气压缩机,空气压缩机部分气压通过限压阀、进气管路(输压管道)、进压阀,向承压水箱内输入压缩空气增压。水箱中的水增压后,由出水管路到达钻孔口,通过喷雾装置喷洒水雾。然后,启动潜孔钻机工作。钻孔时,连续产生的大量粉尘与喷雾水流在孔口相遇,经过惯性碰撞、接触阻留,粉尘被湿润,形成水、尘混合物,湿润的粉尘直接落在地面,实现湿式凿岩。
利用现有潜孔钻机(型号:TY370GH)、空压机(型号DPQ550RH,压力0.8MPa),在空压机储气柜一端出气阀口增设降压阀,使压力由0.8MPa降至0.15MPa,将高压气体降为低压气体。增压水箱增压前不承受压力,承压后可承压0.3MPa。为了保证安全,对水箱加压值控制在0.1~0.15MPa,既要使出水形成扇形雾状水幕,又要保证水压满足降尘需要,收到降尘效果。同时,在增压水箱上设置泄压阀(整定值0.2MPa)、压力表。一旦出现超压情况,及时释放压力,以保障安全生产。
工作时,随着水压的增大,水流量加大,形成的扇形雾状水幕更加密实。反之,水压减小,水流量也随之减小,扇形雾状水幕减弱。因此,既要收到良好的降尘效果,又要节约用水,压力控制是关键。试验表明,压力控制在0.1MPa时,能达到降尘、节约用水、安全生产三者兼备的效果。
4.3 效果分析
由于采用了增压方法,喷雾水形成了射流,增加了水的动能。粉尘与高速水雾碰撞后被湿润,并沉降在孔口边缘,成为湿粉。
在环境温度23℃、湿度40%RH条件下,采用CP225D电子天平和滤膜进行取样检测,干式凿岩作业和湿式凿岩作业的检测数据比较见表1。由表1可知,湿式凿岩的降尘效果十分明显。
表1 工作场所空气总粉尘浓度检测结果
(1)增压除尘增加了水流的分散度和射流的强度,粉尘在孔口与喷雾水流的碰撞中被阻留成湿粉,综合降尘效率达到了94%以上。
(2)利用钻机空压机增压,不需添加增压设备,节省投资,且操作灵便,适应性强,有利于推广应用。
(3)在空压机出气口设置限压阀,在水箱上设置泄压阀、压力表,防止超压引起水箱过度承压发生事故,保证了安全生产。
(4)凿岩用水量由原来的每米约需10kg,减少到每米只需4.5kg,节水达50%以上。
(5)实现了湿式凿岩,改善了钻孔作业现场的环境,减少了凿岩穿孔的粉尘的危害。
(6)凿岩作业时,应注意控制水压、水流。水压过高,虽然会提高雾化能力,但同时会影响到水箱的承压能力,给安全生产带来隐患。水流过大,一是浪费大量的水资源,这对水资源匮乏的露天矿山十分重要;二是造成钻孔积水成为粉浆,影响工作效率,而且会给二次开钻带来困难。
5 结 语
(1)推车式水箱湿式凿岩技术,投资小,除尘效率高,实用性强,便于推广应用。而且工艺简便,不需增压、设置收尘罩,只需将供水软管接到钻孔口即可打钻,除尘率可达96%。能有效改善作业环境,消除粉尘危害。它不仅适宜于台阶式开采方式的露天矿山凿岩穿孔,对于采用分层开采方式的小型露天采石场也有借鉴作用。虽然是在山坡上凿岩,推车式水箱的放置位置受到限制。但通过在凿岩作业点高处设置高位水池,铺设管路也能实现湿式凿岩。
(2)承压水箱增压喷雾湿式凿岩技术,充分利用钻孔空压机富余气压,不需增加压力泵,即可实现喷雾捕尘,可以大大节约水资源,又能有效捕捉粉尘,实现湿式凿岩,除尘率可达94%以上。投资小,除尘效率好,实用性强,适用于大中型露天矿山开采穿孔作业,推广应用价值高。
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2012-08-29)
侯顺生(1957-),男,河南焦作人,注册安全工程师,研究方向为安全工程,Email:ajjhss@163.com。