抽油机井沉没度与能耗关系的研究和试验
2012-11-15杨勇楠大庆油田有限责任公司第三采油厂
杨勇楠(大庆油田有限责任公司第三采油厂)
抽油机井沉没度与能耗关系的研究和试验
杨勇楠(大庆油田有限责任公司第三采油厂)
通过对合理沉没度与能耗问题的提出,计算出符合条件井的举升高度、吨液百米耗电、系统效率,并将其拟合为一口井;根据所有井的平均吨液百米耗电、平均系统效率和平均沉没度绘制出曲线,从而得出理论上合理的沉没度值。再将选出的井控制沉没度并绘制成曲线,进而得出合理沉没度区间。通过试验可知沉没度在200~250 m区间的平均吨液百米耗电较低并且平均系统效率较高,是较为合理的沉没度范围。
沉没度 系统效率 吨液百米耗电
降低抽油机井能耗是降低采油成本、提高油田开发效益的有效途径。要想充分发挥油层潜力,又要达到节能降耗的目的,必须将沉没度控制在合理的范围内。
目前,大庆油田第三采油厂抽油机井沉没度小于150 m的有433口,占抽油机井开井数的26.11%,沉没度大于600 m的有468口,占28.23%。沉没度过高,会造成抽油机的系统效率偏低,同时抑制薄差油层潜力的发挥;沉没度偏低,气影响严重会降低泵效,同时还存在液击现象,加剧抽油杆的振动弯曲,造成抽油机井偏磨、杆断的发生。
1 抽油机井沉没度与能耗的理论关系
系统效率和吨液百米耗电是衡量抽油机井能耗情况的重要技术指标,也是反映抽油机井设计和管理水平高低的一项重要指标[1]。
1.1 沉没度与系统效率的关系
系统效率:
式中:
Q——油井实际日产液量,m3/d;
H——实际举升高度,m;
ρm——油水两项混合液密度,103k g/m3;
___g——重力加速度,m/s2。
P有功——有功功率,k W。
机采井实际举升高度:
由上述公式可以看出:
1)抽油机井系统效率随抽油泵实际举升高度的增加而提高,对于泵挂深度一定的油井,若沉没度大,抽油泵实际举升高度降低,系统效率降低[2]。
2)沉没度小,实际举升高度虽然增大,但泵的吸入压力变小,泵效降低,产量下降,系统效率降低。
因此,要想提高系统效率,生产中要保证油井在合理的沉没度范围内工作。在满足泵沉没压力的条件下,尽量提高实际举升高度,即降低液面,但
式中:
H——实际举升高度,m;
Hd——油井动液面深度,m;
Po——井口油压,MPa;
Pc——井口套压,MPa。
油井动液面深度:式中:
Hd——油井动液面深度,m;
L——油井泵挂深度,m;
Hm——油井沉没度,m。整理得出系统效率公式:
需强调的是,动液面并非愈深愈好。因为,当泵深一定时,随着实际举升高度的增加,泵的沉没度逐渐变小,泵的吸入压力变小,会导致泵效下降,因此生产中要保证油井合理沉没度。
1.2 吨液耗电及吨液百米耗电
吨液耗电:
式中:
X——吨液百米耗电,k W h/102m.t
W——吨液耗电,k W h/t;
Q——油井实际日产液量,m3/d;
H——实际举升高度,m。
由上述公式可以看出:抽油机吨液百米耗电与抽油机井有功功率、举升高度及产液量有一定比例关系[3]。
式中:
W——吨液耗电,k W h/t;
Q——油井实际日产液量,m3/d;
P有功——有功功率,k W。
吨液百米耗电:
2 现场试验
2.1 用各项参数相近的抽油机井模拟一口井,找出在不同的沉没度情况下能耗与沉没度的关系
选井原则:首先将满足下列条件的抽油机井作为试验对象。
1)机型是CY J10-4.2-53H B;
2)泵径是70mm整筒泵;
3)杆径是22mm;
4)管径是62mm;
5)冲速5~7次。
理论计算:满足上述条件的抽油机井共有70口。将这些井现场同步量油、测试液面、有功功率、功率因数、油压和套压,计算出这些井的实际举升高度、吨液百米耗电、系统效率。将以上抽油机井以沉没度50m为间隔,划分为17个区间,一直到液面在井口为止。再分别求出每个区间所有井的平均吨液百米耗电、平均系统效率和平均沉没度。见表1。
表1 各沉没度区间系统能耗与沉没度数据统计表
根据各个沉没度区间的平均吨液百米耗电、平均系统效率和平均沉没度的值拟合成曲线,来分析抽油机井能耗随沉没度的变化特征。见图1。
由图1可见,随着沉没度的增加,吨液百米耗电先减少而后增加,在沉没度为100~350m处的平均吨液百米耗电较低,而系统效率随着沉没度增加而先增大后减小,在200~500m处的平均系统效率较高。
沉没度在100~500m范围内都是较为合理的范围,但既使吨液百米耗电较低又使系统效率较高的沉没度范围在200~350m处,是能耗最低系统效率最高的沉没度最佳范围。
2.2 单井利用变频器调整冲速以得到不同沉没度下能耗与沉没度的关系
选择B1-10-457抽油机井做试验井,进行单井测试。抽油机井泵况好、沉没度低、有变频控制器、产量高,有利于试验效果的观察与分析。
表2 B 1-10-457井沉没度与能耗关系试验统计表
微调变频器频率,尽量使沉没度变化在50m左右,在不同的沉没度下测量产液、液面、有功功率、功率因数、油压、套压,计算出吨液百米耗电、系统效率,用吨液百米耗电、系统效率见表2和沉没度拟合成曲线(见图2)来分析抽油机井能耗随沉没度的变化特征。
由曲线拟合图2可以看出,B1-10-457井沉没度在150~250m左右时系统效率较高,沉没度在150~250m左右时吨液百米耗电较低,B1-10-457井合理沉没度范围是150~250m,在200m左右的系统效率最高吨液百米耗电最低,最佳沉没度是200m。
3 几点认识
1)沉没度由低向高,吨液百米耗电先随着沉没度的增加而减少,在100~300m处出现拐点,然后随着沉没度的增加而增加。
2)系统效率先随着沉没度的增加而增加,在100~350m处出现拐点,然后随着沉没度的增加而减少,在液面到井口处系统效率为零。
3)每口单井的系统效率和吨液百米耗电的拐点位置不完全相同,但基本在平均拐点附近,符合平均规律。
4)沉没度在200~250m处的平均吨液百米耗电较低并且平均系统效率较高,是较为合理的沉没度范围。
[1]窦宏恩.提高有杆抽油系统效率的新理论与新技术[J].石油机械,2001,5:45-47.
[2]叶连波,刘玉梅.提高机采井系统效率的理论与措施[J].油气井测试,2004,4:15-17,106-107.
[3]叶鹏,盛国富,陆秀霞,等.抽油机井系统效率计算新方法及影响因素分析[J].国外油田工程,2004,12:44-46.
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.05.007
杨勇楠,2007年7月毕业于东北石油大学,主要从事聚驱采出动态分析,E-mail:edgar1@163.com,地址:黑龙江省大庆油田第三采油厂工程技术大队三采室,163311。
2012-02-16)