绥中36-1油田泡沫凝胶调驱体系研究与性能评价
2012-11-14张相春张军辉宋志学王成胜
张相春,张军辉,宋志学,陈 平,王成胜
(中海油能源发展钻采工程研究院,天津 300452)
绥中36-1油田泡沫凝胶调驱体系研究与性能评价
张相春,张军辉,宋志学,陈 平,王成胜
(中海油能源发展钻采工程研究院,天津 300452)
主要针对绥中36-1海上油田强非均质性和大孔道稠油油藏提高采收率的需求,开展了自生气泡沫凝胶调驱技术研究。通过waring-blender搅拌法测定热泡沫凝胶体系各组分对起泡和稳泡性能的影响,进行抗盐、抗钙镁、耐温性能评价,确定了泡沫凝胶体系配方,即0.3%起泡剂+0.05%交联体系+3000 mg/L聚丙烯酰胺+5%生气体系+0.1%稳定剂,并进行了封堵、驱油、可解性能评价实验,实验结果表明,该体系在SZ36-1油田油藏条件下封堵率大于90%,驱油效率比水驱提高25%以上,体系可解率大于95%。
泡沫凝胶;绥中36-1油田;性能评价;驱油效率
绥中36-1油田是1987年由渤海石油公司发现的第一个储量上亿吨的大油田,位于渤海辽东湾海域,辽东湾拗陷辽西低凸起的中段,构造形态是一个北东走向的断裂背斜,层状稠油油藏,主力开发层系为东营组下段的Ⅰ、Ⅱ油组。但是由于平面和纵向上物性的差异,使得层间、层内矛盾突出,注入水突进严重。为了更好的开发绥中36-1油田,提高注水开发效果,同时针对海上油田平台空间有限的问题,本文研制了一种自生气泡沫凝胶调驱体系,并对其性能进行了评价,该体系具有用液量少、效率高、有一定弹性、机械强度好、滤失量少及对地层伤害小等特点[1-2]。
1 配方体系研制
1.1 自生气体系优选
本文通过对生气量和生气效率的测试对3种自生气体系进行评价,结果表明(见图1),SQ-3的生气效率和生气量最高,且SQ-3为单液体系,施工工艺简单。随着自生气体系浓度的增加生气量和气液比上升较快(见图2),考虑到反应控制以及深部运移封堵,选取体系浓度为5%。
1.2 起泡剂优选
通过泡沫综合值和半析水期,从3种起泡剂中优选起泡剂QP-2作为本次实验的发泡剂(见图3),综合起泡体积、半析水期及油水界面张力,当浓度大于0.3%时,起泡体积、半析水期、油水界面张力增幅不大,确定起泡剂浓度为0.3%(图4、图5)。
1.3 凝胶体系优选
凝胶作为稳泡剂需要凝胶具有成胶时间和成胶强度可调,凝胶强度太高,影响起泡体积,强度太小,泡沫稳定性较差[3-4]。
通过对比不同体系成胶时间和强度。优选最佳凝胶体系为有机铬交联体系,通过正交实验的方法,确定最佳体系配方体系为测定,优选不同的体系(见图6),并对具体配方进行优化(见图7),确定体系配方为3000 mg/L聚丙烯酰胺+0.05%交联体系+0.15%热稳定剂。
2 泡沫凝胶体系性能评价
2.1 流变性
同时对泡沫凝胶体系进行了流变性能的测试,从图9可以看出,泡沫凝胶体系转相点明显高于凝胶体系的转相点,体现了泡沫凝胶体系具有很宽的成胶范围,成胶性能更稳定;泡沫凝胶的粘性和弹性模量也较凝胶体系高,说明研发的泡沫凝胶体系具有调和驱的双重功效,能够较好的进入地层深部封堵高渗条带,改善注水开发效果[6]。
2.2 封堵能力评价
通过3组非均质模型的实验来考察泡沫凝胶体系的液流转向能力。实验结果表明(见表1),模拟绥中36-1油田不同高中低渗透率比的模型通过体系注入后的,渗透率比均减小。对高渗层的封堵率达到95%以上。
表1 非均质模型实验数据表Table 1 Heterogenrous model of experimental data
表2 不同体系驱油实验对比表Table 2 Flooding experimental comparison of different systems
2.3 驱油性能评价
表3 单管均质模型解堵实验数据表Table 3 Homogeneous model of a single tube plugging the experimental data
通过对比泡沫、凝胶体系、泡沫凝胶体系的驱油效率(见表2),泡沫凝胶驱油效率,比单一的凝胶体系和泡沫体系都高,在水驱的基础上提高25%以上,比弱凝胶提高8.8%,比泡沫提高12.9%。
3.4 可解性能评价
针对体系在调驱过程中对非目的层污染的问题,提出了相应的治理措施,采用HRS解堵体系,对泡沫凝胶体系封堵后的岩心进行解堵实验,平均岩心恢复率均达到95%以上,说明泡沫凝胶体系具有较好的可解性。
4 结论
(1)通过体系不同组成部分优选,研制的泡沫凝胶体系配方为:0.3%起泡剂+0.05%交联剂+3000 mg/L HPAM+0.1%热稳定剂+5%自生气体系;
(2)研制的体系在SZ36-1油藏温度下具有很好的稳定性,通过流变性能的测试,泡沫凝胶体系比凝胶体系具有更宽的成胶范围,体系粘弹性更好,更有利于发挥泡沫凝胶体系的调和驱的双重作用;
(3)研制的泡沫凝胶体系对不同渗透率的水相岩心封堵率达到90%以上,驱油效率在水驱的基础上提高25%以上,比单纯的凝胶体系高出,比单纯泡沫体系高出,同时体系可解率达到95%以上,能够实现“注得进,堵得住,解得开”的特点。
[1] 尚志国,苏国,董玉杰.泡沫凝胶选择性堵水剂的研制与应用[J] .钻采工艺,2000,23(1):70-71.
[2] 戴彩丽,赵福麟,焦翠.冻胶泡沫在火烧山裂缝性油藏油井堵水中的应用[J] .石油天然气学报,2007,29(1):129-132.
[3] Matthew J M.Permeability of foamed gel barriers used for physicalcontrolofsubterranean fluid movement[J] .Dissertation Abstract International,1995,56(1):382.
[4] Asghari K,Taabbodi L,Dong M.A new gel-foam system for water shut off purposes in wormhole reservoirs[R] .SPE 97765,2005.
[5] 吴文刚,熊颖,王君,等.自生气发泡液体系研究与应用[J] .油田化学,2007,24(2):106-108,116.
[6] Matthew J M,Fogler H S.A mechanistic investigation of water di-version using foamed gel [J] .SPE Production Facility,1995,10(1):62-69.
Performance evaluation and study of flooding control of foam gel in SZ36-1 oilfield
ZHANG Xiangchun,ZHANG Junhui,SONG Zhixue,CHEN Ping,WANG Chengsheng
(CNOOC Energy Technology&Service-Oilfield Engineering Research Institute,Tianjin 300452,China)
This article mainly aims at the SZ36-1 offshore oil field,this field is a strong heterogeneity and high capacity channel heavy oil reservoir which needs enhancing oil recovery.So this article launched a authigenic gas foam gel flooding technology research.Through the waring-blender mixing method,we determined the impact on the foaming and foam stabilization performance;carried out performance evaluation of anti-salt,calcium and magnesium resistance,heat resistance;determined the formulations of foam gel,i.e.0.3%foam agent+0.05%cross lingking agent+3000 mg/L polyacrylamide+5%bloeing agent+0.1%stabilizer.And we did the experiment of plugging,flooding,solvable performance evaluation.The results show that,in SZ36-1 oil field reservoir conditions,blocking ratio of the system is greater than 90%;the efficiency of oil displacement is increased more than 25%,compared with water flooding;the system solvable rate is more than 95%.
form gel;SZ36-1oilfield;performance evaluation;oil displacement efficiency
TE357.46
A
1673-5285(2012)04-0009-04
2012-02-12
国家科技重大专项,项目编号:2008ZX05024-004-011。
张相春(1982-),硕士,中海油能源发展钻采工程研究院,工程师,现主要从事提高采收率方面的研究工作,邮箱:zhangxch11@cnooc.com.cn。