工业氧化铍生产除磷工艺的研究
2012-10-19湖南有色集团水口山有色金属有限责任公司六厂贺宇梁王松林
湖南有色集团 水口山有色金属有限责任公司 六厂 贺宇梁 王松林
在氧化铍生产中,对氧化铍产品的含磷量有严格的质量要求,通常不超过氧化铍总量的0.2%(质量分数)。而各种铍矿石都含磷,且主要为各种伴生磷矿,如磷酸钙、磷灰石等,在湿法浸出过程中会生成相应的磷酸或磷酸二氢盐进入浸出液,对产品产生污染。目前,主要是在生产过程中加入锆盐,使磷以磷酸锆盐的形式过滤除去。本文,笔者提出了一种新的优化生产工艺——利用氧化铍生产的电弧炉熔炼工序,在铍矿熔炼的同时,加入锆英石,利用电弧炉生产中加入的碳酸钙,生产出类似于水洗料硫酸锆钠的新除磷锆盐锆酸钙,达到浸出段除磷的效果,取消了水洗料的生产工艺。经过多次试验和生产实践检验,除磷效果显著。
一、工艺流程的改进
1.改进前工艺流程说明。首先是水洗料的生产工艺流程,将纯碱与锆英石在反射炉烧结,产出水洗料;然后是工业氧化铍熔炼、浸出段工艺流程,将铍矿石在电弧炉熔炼,产出铍玻璃,浸出段产出硫酸铍浸出液,水洗料在酸化浸出时加入。除磷过程在酸化浸出中进行,生成的磷酸锆盐在硅渣中除去。
2.改进以后的工艺说明。直接将锆英石加入熔炼电炉中,熔炼矿石的同时进行锆英石与碳酸钙的烧结,取代了反射炉烧结,取消了水洗料生产工艺这一环节。
二、工艺改进的理论依据
1.水洗料的生产原理。锆英石与碳酸钠在1 180~1 200℃的高温下进行烧结,能使矿石中的硅酸锆转为溶于酸的锆酸钠、锆硅酸钠和溶于水的硅酸钠。通过水洗,除去硅酸钠,得到锆酸钠和硅锆酸钠,称为水洗料。其主要化学反应式如下:
2.锆英石与方解石(碳酸钙)熔炼反应。锆英石与碳酸钙能在1 400~1 500℃可以进行较快速度的反应,生成锆酸钙和硅酸钙,主要化学反应式如下:
3.酸浸中锆盐除磷机理。
(1)锆的钠、钙盐转为硫酸氧锆。酸化浸出条件下,水洗料中的Na2ZrO3和Na2ZrSiO5与硫酸发生如下反应,生成硫酸氧锆。其化学反应式如下:
与石灰烧结生成的CaZrO3,同样会与硫酸发生反应,生成硫酸氧锆。其化学反应式如下:
从反应式(5)和(7)可以看出,Na2ZrO3和CaZrO3都能与硫酸反应生成ZrO(SO4)2,此工艺改进的关键是电弧炉熔炼过程中,反应式(4)进行的程度,即转化率的高低决定能否生成足够的锆盐。
(2)硫酸氧锆除磷的机理。从反应式(7)中生成的硫酸氧锆进入浸出液后,在浸出的工艺条件下,会与溶液中的磷酸或磷酸盐发生如下反应
生成的磷酸盐溶积度极小,即使在较强的酸性溶液中也能沉淀出来。和硅渣一起过滤除去,从而达到酸浸除磷的目的。
上述理论分析表明,工艺改进在理论上是成立的。但是工艺在实践中能否走通取决于以下三个方面:一是锆英石与碳酸钙的烧结是否有成功经验,二是电弧炉温度是否符合锆英石与碳酸钙的烧结要求,三是锆酸钙和锆酸钠是否都能与硫酸反应生成硫酸氧锆,这三个方面都需要进行验证。
三、工艺试验验证和生产实践检验
1.工艺试验验证。试验用矿石为高磷铍矿,P/BeO(质量比)为3.05%,锆的加入量根据水洗料与细铍玻璃质量的比值而定。生产试验所用原材料质量参数见表1。
表1 生产试验所用原材料质量参数 %
作相应条件试验的熔矿是在中频炉中进行,后经配料、熔炼产出细铍玻璃。细铍玻璃每批称取400 g进行酸化、常规浸出,浸出液质量分析参数见表2。
表2 浸出液质量分析参数g/L
2.工业试验。在3个车间进行了生产性试验。此次试验共熔炼绿柱石块矿25 604 kg,粉矿17 105 kg,经电弧炉熔炼产出的细铍玻璃共约54 t,进行浸出82批,产出除铝液42批,中和液59批,氢氧化铍23批,氧化铍10批。中和液质量分析参数见表3,工业氧化铍质量分析阐述见表4。
表3 中和液质量分析参数g/L
表4 工业氧化铍质量分析参数%
由表1可知,浸出液P/BeO平均为0.43%,块矿原料中P/BeO为3.05%,粉矿原料中P/BeO为5.16%,除磷效果明显。由表2可知,P/BeO平均为0.044%,低于中和液的质量要求0.05%。由表4可知,平均含P量为0.036%,低于产品标准0.2%。试验和生产应用证明,采用该方法达到了除磷的目的,工艺改进是成功的。
四、结论
1.工艺流程改进之后,电弧炉正常熔炼的同时,可以进行锆英石与碳酸钙的烧结。除磷效果证明,锆英石与碳酸钙的转化正常,锆酸钙与锆酸钠一样,都可以为除磷提供一种化合物载体,且效果明显。用硫酸法生产工业氧化铍,无论用是绿柱石块矿或其他含铍粉矿,均可应用此改进工艺。
2.工艺流程改进之后,取消了水洗料生产工艺,年节约水洗料生产费用 15余万元。生产线拆除后,减少了设备维护费用。不产生反射炉烧结的废气和废水,减少了对环境的污染。