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HR500-N卧式双级推料离心机的应用及故障分析与处理

2012-09-28

中国氯碱 2012年12期
关键词:滑阀筛网离心机

何 波

(安徽锦邦化工股份有限公司,安徽 合肥 230051)

1 HR500-N卧式双推料离心机的应用简况

安徽锦邦化工股份有限公司2001年开始选用HR500-N卧式双推料离心机 (以下简称推料离心机),逐步取代了WG-1200离心机。双推料离心机是在全速下完成盐泥的进料、分离、洗涤、脱水及推料过程,对离心物料的黏度、结晶颗粒大小、固液比等均有不同程度的要求。黏度过大固液分离难度加大;结晶粒径过小,分离效果差;进料量过小,物料形成的滤层太簿,易造成转毂内物料层厚薄不均,动平衡被破坏,引起机器振动;固液比小于50%时,机器工作效率下降,势必加大进料量来满足生产,此时进料量过大,同样造成滤层厚薄不稳定,引起机器振动。固液比相对提高和进料量相对稳定有利于离心机的正常工作。该机运行正常,虽然在生产中出现过一些问题,但通过改造,性能更加稳定。

2 双推料离心机的结构及工作原理

双推料离心机主要由推料机构、机座、机壳、一、二级转毂、筛网、传动装置和油压系统等组成。工作原理示意图见图1。双推料离心机有2个转毂,通过一级转毂的往复运动和二级转毂的回转运动来共同实现物料离心分离和出料过程。

动力通过传动装置传给主轴,主轴旋转带动压力油缸旋转,同时,又与二级转毂相连,带动二级转毂作回转运动。一级转毂的往复运动是通过滑阀的移动来完成的,滑阀的移动使进、排油孔不断改变,使活塞两端交替形成高压油腔推动活塞作往复运动,再通过活塞杆带动一级转毂,最终实现一级转毂作往复运动。物料进入离心机转毂内腔,在离心力的作用下,液体被甩出,固体盐被截留在筛网表面,随着一级转毂的来回运动,推料盘将盐推出机外。

离心机的油压系统同时具备提供润滑功能,油路的形成巧妙地利用了在主轴、推料杆、主滑阀、活塞、轴承座上小孔来连接,前后铜套、衬套均钻有小孔,使得主轴、推料杆、轴承得以润滑,润滑后的油再次回到油箱中,为防止物料进入油中,在推料杆上安装有密封环。

3 双级推料离心机的使用和维护

安徽锦邦化工股份有限公司先后引进了的2台HR500-N型双级推料离心机用于氢氧化钠中氯化钠蒸发结晶的分离。在使用过程中,定期对离心机的油质、油压、油温、推料次数及振动情况进行监测和分析,掌握了推料离心机的结构、原理和性能,对每个零部件的功能、材料性质以及生产中出现的损坏形式及原因,保证了设备正常运行。

3.1 一级转毂固定螺栓及推料盘螺栓断裂

在维修中,出现2处螺栓均有不同程度,甚至全部断裂的情况,造成推料盘倾斜或脱落,使筛网磨损或破坏,通过维修更换新的螺栓,问题仍然未解决。原以为是由于物料不均引起机器振动造成的,但从螺栓螺纹部位断裂分析看并非如此。在此之前用了四五年,并没有发生此类故障,因为螺栓腐蚀进行了更换,才经常发生螺栓断裂现象。后通过查阅资料及分析得知,主要原因是更换的螺栓材质发生了变化。因各类不锈钢材料的膨胀系数是不同的,热胀冷缩应力大,易产生裂纹。在大小转鼓和推料盘之间易积物料阻碍小转鼓的推料,使小转鼓、紧固螺栓、导向螺栓均会发生故障。为此,采取了以下措施:(1)重新选择螺栓材料,保证转鼓与推杆的紧固螺栓适应小转鼓的热膨胀,降低应力裂纹的产生;(2)加大螺栓尺寸并在结构过渡处增加过渡圆角;(3)调整好推料弓片与筛网间隙,减少大小转鼓和推料盘之间积料。通过改造,大大延长了离心机的运转周期。

3.2 离心机的振动

2006年以来,在离心机在使用过程中曾多次出现机体振动过大,前端轴承盖螺栓全部断裂等现象,维修频繁,影响生产。经观察轴承座螺栓破坏形式,均是被拉断的,说明轴承轴向受力过大,引起主轴承座产生了轴向串动。为此,在机座与主轴承连接处补加了1圈定位螺栓,但效果还是不理想,经试验后在轴承压盖外圈又加了1圈紧固螺栓,问题得到了解决,从根本上解决了离心机振动和螺栓断裂漏油等现象。

3.3 对洗水量和洗水管布置的改造

双推料离心机是用4根Ø15 mm的前端加喷嘴的洗涤管连续向筛网上的盐层喷洒洗水。在盐从一级转毂到二级转毂再推出离心机的过程中(2~3 s),要把盐中含碱洗净,所以,对洗水管的布置、洗水量、洗水压力都要与所进的物料相匹配。在实际生产中,经常出现母液含盐高或回收水含碱超标的现象,经过观察与分析,发现筛网用过一段时间后,间隙过大,4根洗水管水量偏大,造成母液含盐高,但过度控制进水量,会造成洗料不充分,回收水中含碱偏高。经试验,将4根洗水管改为2根,并适当加大喷嘴尺寸,适当减少洗水量,但不改变冲洗范围,解决了上述问题。

3.4 推料次数减少,离心机处理能力下降

在实际生产中,经常出现推料次数减少,离心机处理能力下降问题。其原因及处理措施如下:(1)润滑油使用时间过长,黏度下降,换油处理;(2)溢流安全阀漏油或承压太低,检修溢流阀;(3)活塞间隙过大,更换铜套;(4)油泵漏油或磨损,压力下降,检修油泵;(5)进料太多产生过载,减少进料。

3.5 推料停止现象

推料停止的原因有进料过载;排料堵塞;板网磨损或损坏;压力阀失灵。处理方法为调整进料量、疏通排料管、更换筛网、重新调整压力阀油压。

3.6 主轴油缸螺栓拉断或换向不灵

主轴油缸螺栓拉断或换向不灵的主要原因有:阀杆或滑阀动作不灵;润滑油被污染或有杂物进入油箱,使油缸拉坏或油管堵塞造成油压突变。采取的措施为清洗或修理阀杆、更换螺栓、清洗油箱及过滤润滑油。

3.7 离心机转毂被咬死和机内出现异常响声

主要原因是主滑阀被咬死,主轴前后轴套磨损或机壳松动下移。采取的措施为更换轴套及校正机壳。

3.8 油温过高

油温过高的主要原因是冷却水中断、油冷却器内管堵塞或冷却水出口堵塞。采取的措施为接通冷却水及清理冷却系统。

3.9 主机和油泵电流高

主机和油泵电流高的主要原因有:传动三角皮带太紧、母液管堵或盐泥排出管堵、油温过低、安全阀失灵。采取的措施为调整三角带松紧度、疏通母液管、清除堵塞物及修理安全阀。

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