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NCH离子膜电解槽电极改造及运行效果

2012-09-28朱江军张正江罗金刚

中国氯碱 2012年12期
关键词:水柱电解槽氯气

朱江军,张正江,罗金刚

(新疆天业化工有限责任公司,新疆石河子832000)

新疆天业化工公司进口日本旭化成株式会社的双头挤压高电流密度复极式自然循环离子膜电解槽(型号为ML32NCH)从2004年运行至2011年底,运行时间接近电解槽阴、阳极寿命(8年)后,确定将高电流密度自然循环电解槽(NCH)改造成零极距电解槽(NCHZ)。同时,对现有装置的工艺进行部分变更、对电气设备进行改造,以配套零极距电解槽的安全运行。

1 NCH电解槽电极改造的原因

(1)新疆天业NCH电解槽从2004年开车至今,电解槽阴、阳极涂层局部脱落,单元槽的电压上升。为保证电解槽下一周期的安全运行,必须考虑更换电解槽电极。

(2)NCH电解槽直流电耗是氯碱系统的能耗大项,约占离子膜液碱成本的55%。随着电解槽的继续运行,后期电压将会不断上升,该部分能耗所占的比例会逐渐增高。

(3)因NCH电解槽更换为原有电极与改造为零极距电极的生产周期、材料费用基本相同,但性能不如零极距电极,尤其是在电耗方面不及零极距电极。

(4)国家“十二五”期间对企业降低能耗方面有明确的要求,公司也制定了“十二五”期间的节能降耗计划。通过对NCH电解槽电极改造,可以降低单元槽的电压、降低直流电耗。

(5)经过对部分工艺管线及联锁控制系统的改进和优化,可以提高电解系统运行的安全可靠性。

2 NCH电解槽改造为零极距的技术方案

2.1 电解槽改造

(1)阴极改造方案

NCZ零极距电解槽的结构特点是将原阴极作为集电板,在原阴极上加装镍丝材质的弹性体、保护网,再加装活性阴极,通过镍带固定,实现弹性体将阴极与相邻单元槽阳极间隙完全填充,两电极之间的距离仅为离子膜的厚度。从而确定在现有NCH电解槽的基础上进行阴极改造成为零极距电解槽(NCHZ)的方案。

(2)阳极焊接更换

通过购买和制作如:剥离器、修边器、高度测定器、变形修正机、气密试验机等辅助设备,通过培训内部员工,使氩弧焊接技术达到阳极焊接要求。

2.2 气相压力变更到最佳值

电解槽经过零极距改造后,氯、氢气压力控制尤为重要。NCH电解槽在原气相压力下在整套电解装置异常停车时氢气放空失压过快,氯气去除害降压较慢,极易产生气相大负压,离子膜会受力偏向阴极损伤阴极弹性体,不能使弹性体恢复原形。同时,零极距电解槽要求负压差不能超过2 m,为避免类似情况发生,将氯、氢气压力变更(降压)的方案。

方案1:氯气压力由4 m水柱变更为0 m、氢气压力由4.4 m水柱变更为0.4 m。该方案优点是经调研使用此压力控制的厂家,零极距电解槽系统压力控制平稳,未出现停车大负压现象。缺点:气相压力降低后,工艺管线需要扩大,此项改造内容及投资较多,周期较长。

方案2:氯气压力由4 m水柱变更为2 m、氢气压力由4.4 m水柱变更为2.4 m。该方案的优点是不会产生较大负压差,运行安全稳定。难点是现有工艺管线及阀门是否能满足高负荷下气体的输送。

通过生产负荷计算氯、氢气调节阀的理论开度,另一方面在停车前进行了气相降压试验(电流12.15 kA,氯气压力2 m水柱,氢气压力2.4 m水柱),记录各气相调节阀的开度和系统各指标的稳定性。依据理论计算和试验数据相结合,判断现有调节阀在总管氯、氢气压力降低后能满足高负荷生产要求,最终确定了方案2。

2.3 与后序氯氢处理工段的气相衔接控制

为了防止系统在意外停车时,氢气放空和氯气去除害手动操作滞后,对零极距电解槽及离子膜造成损伤,在氯、氢气总管加装切断阀,氢气放空管线加装调节阀,氯气去除害管线加装调节阀。DCS自动控制系统对其组态进行联锁控制,降低了劳动强度,增加了安全系数。

2.4 增加极化整流装置解决反向电动势

电解槽在主整流器停止时会产生反向电动势,使电解槽形成原电池,会伤及电解槽阴、阳极涂层。为了防止此现象发生,故增加配套设备—极化整流装置,并配套UPS电源装置,实现主整流器停止时联锁极化整流装置启动运行,为电解槽在停车时保驾护航。

另外,该公司根据自身设备运行情况,选择内部自主改造电解槽。可以节约改造工期,节省物流运输费用。通过该项目的实施,使技术人员熟练掌握该技术,为后期电解槽的维修打下基础。

3 NCH电解槽电极改造后的运行效果

3.1 改造后NCHZ电解槽运行正常

一期4台电解槽共504个单元槽于2012年1月8日全部完成改造,开车后运行正常,至今没有发现离子膜被损坏的现象,也没有发现单元槽电压异常的情况。

3.2 NCHZ与新NCH、新NCZ的性能数据对比

三类电解槽的单元槽电压及直流电耗对比见表1。

表1 NCHZ、新NCH、新NCZ性能对比

NCH电解槽改造为NCHZ零极距电解槽后节约直流电单耗:

△U×1 000/(1.492×97/100)=0.188×1 000/(1.492×97)×100=130(kW·h)

15万t/a烧碱节约直流电:

130×15×104=1.95×107(kW·h)

折算标煤即为:2 396.55 t标煤。

每年节约成本费用:

0.357 元×1.95×107=696.15(万元)

4 结语

新疆天业化工公司对进口日本的高电流密度自然循环离子膜电解槽经过自主改造后,生产运行良好。在相同工艺条件下,改造后,NCHZ零极距电解槽的电压和电耗接近NCZ原装零极距电解槽的数据。性能数据稳定,达到了设备节能降耗的目的,使公司离子膜电解装置技术达到行业领先水平。

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