一起机组危险气体浓度较高事故的分析及处理
2012-09-03罗以勇
罗以勇
(中山嘉明电力有限公司,广东 中山 528437)
1 事故经过
2011-05-08 T08:24,某电厂运行人员在DCS控制系统的监视器上发现3号机的危险气体5A,5B和5C值均在5 %左右(7 %报警),5D在14 %左右(平时在8 %左右,此测点因透平间的较高温度产生零位漂移),这4个探头的数值比平时正常值均有所增高。
运行人员立即通知热工人员检查并判断测点数值的真实性,同时会同机修人员测量3号燃气机组1台运行的88BT风机出风口的危险气体浓度,测爆仪读数为3 %LEL,但4号燃气机组检测读数为0。运行人员立即增开1台88BT风机运行,热工人员对3号机组的危险气体检测探头45HT-5A,45HT-5B,45HT-5C和45HT-5D逐一进行检查,确认测点数值的真实性,根据数值分析确定某处存在天然气泄漏现象,且泄漏量较大。
2 危险气体的保护配置
机组透平间5A,5B,5C,5D有4个可燃气体探头,这4个探头有如下保护功能。
(1) 这4个探头中,若有2个或2个以上持续5 s探测到可燃气体浓度大于 17 %时,即跳机。
(2) 这4个探头中,在一个探头探测到可燃气体浓度大于 17 %,且另一个探头故障(探测值小于-6.25 %),两者持续5 s,即跳机。
3 透平间危险气体高的原因分析
天然气从前置模块经过ASV,SRV后分3路(D5,PM1,PM4)到18个燃烧室进行燃烧,流程如图1所示。每个燃烧器分别由D5,PM1,PM4小的燃料管供燃气。
图1 天然气到燃烧室的流程
经分析,泄漏天然气情况主要有如下几种。
(1) 透平间有漏(如各管道法兰、燃料软管等)。
(2) 阀组间(如各管道法兰、门杆)有漏,被抽到透平间。
(3) 燃料母管膨胀节及法兰等位置有漏。
(4) D5,PM1,PM4等调门阀套与阀壳之间的O型圈经常损坏,引起天然气泄漏。
4 透平间危险气体高的检查与处理
危险气体发生报警时,探头数值在10 min内迅速上升(这表明造成报警的漏点应该很大),透平间的4个天然气泄漏探头都检查到报警值,且随着发电负荷的升高而升高。
在厂房顶2台88BT风机出口处,分别用2台可燃气体检测仪进行测量时,均发现3 %LEL的泄漏;同时,对比检查4号燃机88BT风机出口,没有发现泄漏报警信号。经分析,认为最大的泄漏点可能在燃机透平间,重点是燃料软管、法兰螺栓、燃料母管膨胀节及法兰等位置,这些部位是应重点检查的对象。
针对上述问题,电厂立即召开专业分析会,通过专家和技术人员的讨论、分析,制定了《应对3号机透平间危险气体探头浓度较高的应急处置措施》,并确保CO2保护装置正常工作。该厂处理透平间危险气体浓度较高的具体步骤如下。
(1) 立即增开1台88BT风机,尽量少带负荷。
(2) 立即联系广东省电力调度中心和珠海天然气管道调度中心,申请停机检查泄漏情况,并进行消缺处理。
(3) 在停机过程中,保持2台88BT风机运行。停机后,保证1台风机1台风机停机运行;并且在非特殊情况下,6 h内不要打开透平间的门。
(4) 在停机减负荷过程中,密切注意危险气体数值的变化,当燃料模式切换至PM4退出后,危险气体数值变化不大。但当3号燃机GCV-2(即PM1)关闭后,透平间4个危险气体探头检测到的浓度值迅速下降。由此可判断:天然气泄漏点应在与PM1管道、阀门阀杆、法兰等相关联的地方。
2011-05-08 T09:00停机后,在达到允许条件下,对透平间所有PM1相关管道、阀门进行全面查漏,未发现明显漏点。随后对前置模块到燃料小间进行置换并维持氮气压力2 MPa左右,然后在18个燃烧器所有PM1软管上擦上肥皂水,联系热工人员缓慢打开PM1控制阀门通氮气1 min后,再在透平间内进行检查。经过检查,最终发现7号燃烧器PM1管道漏气。割开燃料软管,发现膨胀节与金属管焊接处有一条近55 mm的裂缝,如图2所示。在换上新的燃料软管后,透平间危险气体的浓度恢复正常。
图2 膨胀节与金属管焊接处的裂口
5 结束语
当发现透平间危险气体数值发生变化时,电厂应在思想上高度重视,一方面要联系热工人员检查测点检测值的真实性,另一方面要在88BT风机出口实际检测,然后做出判断。若确定为天然气泄漏,应做好事故预想。由于可能发生天然气泄漏的地方较多,最好在停机前能基本确定天然气泄漏范围,为检修赢得时间。通过以上介绍,希望能够给同类机组透平间危险气体高的原因分析及处理上,提供一些实际经验。