聚合物凝胶调剖体系的段塞组合优化及矿场应用
2012-08-20谭良柏长江大学石油工程学院湖北武汉430100
谭良柏 (长江大学石油工程学院,湖北 武汉430100)
罗 跃,杨 欢,任朝华 (长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州434023)
张謦文,孔玉明
凝胶堵水调剖技术一直是油田改善注水开发效果、实现油藏稳产的有效手段[1]。常规调剖堵水,只能改善井眼附近的吸水剖面和产液剖面。在层间窜流严重的油藏,调剖后,后续注入液绕过封堵区,又窜到高渗透层进入生产井,其增产有效期短,效果差。大量室内试验和现场试验表明,如果要解决窜流和绕流的问题以进一步提高采收率,必须进行深部调驱[2]。但随着油田水驱问题日趋复杂化,单一的深部调驱技术的应用逐渐受到限制且效果也不理想;通过技术组合可以克服单一技术的不足,发挥组合技术的协同效应,取得较好的调驱效果[3]。
1 试验药品及仪器、装置
1.1 试验药品
抗盐型聚合物 (自主研制HJ-1)、表面活性剂 (自主研制SO-2)、交联剂 (自主研制JL-2)。抗盐型聚合物 HJ-1是由梳形聚合物水解而成,分子量约2000万,水解度约22.9%。表面活性剂SO-2是两性表面活性剂。交联剂JL-2是用铬盐在一定条件下合成的有机铬交联剂。
1.2 试验仪器
电子天平、DV-Ⅲ ULTRA型旋转黏度计、填砂管、JPU-V精密平流泵。
1.3 试验装置
试验流程如图1所示。
图1 填砂管模型驱替装置组成示意图
2 调剖剂的确定
为了满足远井、近井地带调剖的要求,设计了3个聚合物凝胶段塞,即强凝胶段塞、中强凝胶段塞和弱凝胶段塞,段塞强度及作用见表1(为了便于叙述,定义溶质质量与溶剂体积之比为溶解质量浓度)。经过室内筛选,最终确定聚合物和交联剂的加量,见表1。
表1 不同调剖剂的强度及作用
从表1可以看出HJ-1溶解质量浓度为2g/L的聚合物凝胶的黏度高,为强凝胶,封堵性最高,可以先注入,用来改善油层的吸水剖面,用来封堵大裂缝和大孔道出水通道,达到近井调驱的目的,使注入水发生液流转向,解决深部地层水窜流问题;溶解质量浓度为1.5g/L和0.8g/L的聚合物凝胶黏度相对较低,强度适中,为中强凝胶和弱凝胶,可以进行流度控制,通过油层后具有较高的残余阻力系数以及黏弹效应,主要发挥深部调驱的作用,提高后续水驱的波及系数,有效驱替中小孔道中的原油,从而提高采收率。
3 段塞组合优化
该试验主要采用填砂管进行模拟驱油试验,对聚合物段塞进行了研究,最终确定聚合物段塞比例。试验分5组,用60~100目的石英砂分别充填5只长30mm,直径25mm的填砂管[4],填砂管的物性参数见表2。然后在一定的压力下压实,将试验仪器按图1所示方式连接。分别用模拟地层水饱和,再饱和油,然后水驱直到出口端含水达98%停止。聚合物凝胶共注入1PV,表面活性剂溶液段塞注入0.3PV。各组段塞组合见表3,其中第5组是在第4组注入顺序的基础上,再注入0.1PV的强凝胶进行封口[5],候凝24h后,进行水驱。结果见表3及图2。
表2 驱油试验用填砂管物性参数
表3 不同聚合物段塞组合的封堵率
由表2知,聚合物凝胶的注入,水相渗透率随之降低,封堵率均在93%以上,说明聚合物能够起到很好的调整剖面的作用;按先强后弱的顺序注入调剖剂时,先注入强凝胶以封堵大裂缝和大孔道,使注入水发生液流转向,使后续注入的中强凝胶和弱凝胶进入中低渗透层的深部,提高后续水驱的波及系数,聚合物驱的采收率比水驱采收率均有提高。表面活性剂的注入使最终采收率进一步提高。由图2知,采收率提高幅度分别为16.24%、14.92%、13.94%、17.08%,第4组采收率提高的幅度最大。第1组和第2组是注入强凝胶后紧接着注入表面活性剂,而第2组和第3组注入表面活性剂的时机稍晚,活性剂注入时机的不同,呈现出的采收率也不同;这是因为表面活性剂的注入降低了表面张力,改善了岩石润湿性,这就使得后续注入的凝胶的洗油效率不同,第1组和第4组的采收率高于第2组和第3组。第1组和第4组的采收率不同,是因为第1组的表面活性剂是一次性注完,而第4组是分2次注完,这样使得它对后续水驱产生的影响较大,所以第4组的采收率比第1组高。
由图2和表2可知,第5组封口后再水驱的的采收率提高最高为17.33%,后续水驱的驱油效率最高为2.066%;同时封堵率达到了97.97%。因此,笔者提出的强凝胶+表面活性剂+中强凝胶+弱凝胶+表面活性剂+强凝胶封口调驱体系,能达到油藏稳产控水、深部调剖的目的。
图2 聚合物段塞注入量与采收率的关系图
4 现场施工应用
2010~2011年在红山嘴油田红18井区克下组 (Tk)0020井组实施深部调驱技术,实施后井组增产效果明显 (表4)。共注入调剖剂6207m3,注入体积0.2PV,调驱剂单井日注量45~60m3,注入速度30~60m3/d。统计实施的深部调驱井,调驱井组的日产油由39.2t上升到58.9t,到含水由72.5%降至67.3%,截止到2011年底,已累计增油1965.4t。
表4 0020井组调驱注水井对应油井增油表
5 结 论
1)由HJ-1制备的强凝胶、中强凝胶和弱凝胶适合深部调剖。
2)聚合物和表面活性剂的注入段塞为0.4PV强凝胶+0.2PV表面活性剂+0.3PV中强凝胶+0.3PV的弱凝胶+0.1PV表面活性剂+0.1PV的强凝胶封口时,采收率提高的效果最显著。
3)该深部调驱方案实施的效果良好,证实了其提高原油采收率是可行的,具有推广应用价值。
[1]韩大匡 .深度开发高含水油田提高采收率问题的探讨 [J].石油勘探与开发,1995,22(5):47~55.
[2]贺亚维,王小罡 .双河油田深部调驱技术研究与应用 [J].延安大学学报,2010,29(4):80~89.
[3]顾锡奎,杜芳艳,王小泉 .化学驱深部调驱技术现状与进展 [J].石油化工应用,2009,28(3):4~6.
[4]熊生春,王业飞,何英,等 .孤岛油田聚合物驱后提高采收率实验研究 [J].断块油气田,2005,12(3):38~40.
[5]刘伟,郑健,唐建信 .深部调驱技术在洲城复杂断块油藏研究中的应用 [J].成都理工大学学报,2009,36(1):40~44.