加热炉变频除垢技术的应用
2012-08-15李华大庆油田有限责任公司第七采油厂
李华(大庆油田有限责任公司第七采油厂)
加热炉变频除垢技术的应用
李华(大庆油田有限责任公司第七采油厂)
目前大庆油田采油七厂加热炉除垢技术是以化学药剂为主,在使用中存在除垢效果差、加热炉使用寿命短的问题。在加热炉上使用“电脉冲变频共振”技术,并对该技术进行了初步探讨,通过实例、分析,论证了变频除垢技术在油田应用的可行性。该技术一方面可以使加热炉的积垢从烟火管上除去;另一方面可以阻止新垢的沉积,提高加热炉的热效率,延长加热炉的使用寿命。
加热炉 变频除垢器 技术可行性
大庆油田属高寒地区,地面集输工艺离不开加热炉,而油田采出水矿化度又较高,一般在4000 m g/L以上,如果不采取除防垢措施,就会导致热交换部件结垢,加热炉热效率降低,增加耗气。油田加热炉除防垢技术,目前以加阻垢剂为主,但从运行来看,存在加药成本高、加药装置使用寿命短、造价高、药剂质量稳定性差等问题。因此,油田加热炉除防垢技术除了继续开发效率高、成本低的高效阻垢剂外,另一条途径就是应用物理方法除垢。“电脉冲变频共振”技术已推广应用到众多领域,取得了显著的节能降耗作用,目前正应用到加热炉除垢上。
1 加热炉防垢的工作现状
目前大庆油田采油七厂处理加热炉的防垢方法,主要以化学加药(阻垢剂)为主,来降低水的硬度,或者采用离子交换树脂法、渗透法,除去水中的钙镁离子。以敖包塔作业区为例,每天加药3k g,通过加药装置把药输送到加热炉内,其处理的效果与操作人员的素质密切相关。如操作人员责任心不强,技术水平低,就会使水处理效果达不到要求,加药的时间没有一定的规律,达不到防垢、除垢的目的,此外药剂的挥发还会造成空气污染。二合一加热炉和火筒加热炉结垢主要是在烟火管上,水套加热炉结垢主要是在盘管内,加热炉结垢后,如不及时处理会造成加热炉热效率降低,耗气量急剧增加,加热炉的使用寿命缩短。另外,由于火管结垢后热传导不好,导致火管鼓包现象增多,增加了大修的工作量,因此人们期待一种新的除防垢技术。
2 电脉冲变频共振除垢的应用原理
2.1 变频除垢器的物理原理
通常水中80%的水分子是由氢键缔合成水分子团形式,这种水分子团对碳酸钙(水垢)的溶解程度较低,使水垢很容易析出,变频共振就是向水中施加一个与其自然频率相同的频率,从而引起水分子团产生共振。共振的结果,使氢键断开,水分子团变成单个的极性水分子,极微小的水分子可以渗透、包围、疏松、溶解、去除加热炉、锅炉等热交换系统内的老垢,因而提高了水的活化性和对水垢的溶解度。同时浮在水中的钙离子和碳酸根离子相互碰撞,形成特殊的文石碳酸钙体,其表面无电荷,因此,不能再吸附在热交换部件上,从而达到除垢防垢的目的。
2.2 变频除垢器的共振原理
由于不同条件下的温度、硬度、黏度、p H值不同,其内部的自然频率就不同,所以其共振频率也就不可能相同。因此,只有采用变频共振技术,才能确保在任何水质条件下的水分子产生共振,从而达到除垢、防垢的效果。变频是手段,共振是目的,没有变频,就不可能保证对任何水质都能够产生共振,也就是说不能保证对任何水质都能达到除垢、防垢的效果。
3 电脉冲变频共振技术的特点
1)体积小、质量轻,安装方便、灵活。设备本身质量5 k g,可以直接安装在加热炉旁边,甚至于挂在墙上;反映器为缠绕在管道外部的线圈,施工方便,周期短。
2)功耗小,运行费用低廉。变频除垢器耗电功率为0.1k W,而一台加药装置,电动机功率就可达2.2k W。
3)除垢效果稳定。与加阻垢剂相比,变频除垢器无需控制药品质量,只要设备运行正常,就会有稳定的效果。
4)建设投资较少。由于变频除垢器体积小,无须加药,因此节省了加药时间、储药时间和加药管道的建设费用。
4 电脉冲变频共振技术实施效果
近几年,电脉冲变频共振技术在各个行业得到广泛的应用。现以大庆油田第五采油厂使用电脉冲变频共振技术为例,采油五厂从2009年开始应用该技术,取得了一定的效果。
从2009年开始,在采油五厂杏南八转油站开始实验应用变频除垢器,2010年在杏南八转油站和杏南二转油站正式使用。经过一年多的运行,2010年7月对杏南八和杏南二转油站二合一加热炉进行了开罐检查,经过检查杏南二转油站加热炉发现,罐底部聚积近50c m从烟火管及炉体内部脱落的垢质沉积物。
从杏南二转油站加热炉烟火管的结垢情况可以看出,烟火管上的垢质大部分脱落,烟火管上仅存留1~2c m疏松软垢质,可以轻易去除,部分管段已露铁,说明变频结垢器一方面可以除去烟火管原有的垢,另一方面可以阻挡新垢的产生及附着,效果明显。
对杏南八转油站2#加热炉进行开罐检查,发现加热段底沉积1~2mm的薄垢,罐内烟火管及罐壁上基本无垢质。对加热炉薄垢进行分析,认为杏南八转油站运行方式为集中热洗,在正常运行时启用1台加热炉,另一台加热炉为停运或烘炉状态,当热洗时才同时启运2台加热炉,薄垢是在加热炉停运时逐渐产生,在启运时脱落。
从杏南八转油站加热炉的运行状况看,变频除垢装置可以有效阻止垢质的产生、附着及沉积在加热炉的烟道管上,可以保证加热炉高效安全运行。
5 电脉冲变频共振技术经济效益
目前采油七厂年产原油160×104t以上,以全厂每天在运的加热炉75台次,加热炉平均日耗气2500m3。如果其中有70%的加热炉使用电脉冲变频共振技术,一方面可以使加热炉的积垢从烟火管上除去,另一方面可以阻止新垢的沉积,提高加热炉的热效率,延长加热炉的使用寿命。
根据测试结果,可提高炉效3%~5%,每座转油站日节约耗气量200m3以上,年节约耗气费用58400元。以敖联为例,每天加3k g阻垢剂,年节约阻垢剂费用为5366元。而投入1台电脉冲变频共振装置只需8000元,使用年限3年以上。
6 结论
1)电脉冲变频共振技术应用到加热炉上,能够起到除垢、防垢的作用,降低加热炉的耗气量。
2)电脉冲变频共振技术能提高加热炉的热效率,延长其使用寿命。
3)加热炉变频除垢技术可以逐渐取代加药除垢技术,未来应用前景广阔。
10.3969/j.issn.2095-1493.2012.03.010
李华,2005年毕业于大庆石油学院,从事油田地面工程工作,E-mail:wuyanqing@petrochina.com.cn,地址:黑龙江省大庆市大同区第七采油厂敖包塔作业区地质队,163517。
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