大直径超深钻孔桩冲击钻套打成孔施工技术
2012-08-02吴鹏
吴 鹏
(中交隧道工程局有限公司)
1 工程实例
1.1 工程概况
青弋江特大桥跨青弋江主桥位于芜湖城区内,是青弋江特大桥重要组成部分,主桥为(72 +136 +72)的变截面预应力混凝土连续梁,正桥全长9 422 m,2个主墩基础采用18 根直径2.5 m 的钻孔桩,主桥基础全部采用钻孔灌注桩,上为现浇整体式承台,桥桩设计为岩承桩。
1.2 水文地质
(1)水文
地处长江下游,属亚热带湿润气候,季风显著,气候温和,梅雨集中,阳光充足,无霜期长,降雨丰沛集中。区内降水季节性强,5 ~9月份占年降雨的60%以上,多年平均降雨量1 053 mm,最大日降雨1 895.5 mm,每年6月下旬~7月上旬都会出现一段降水量大。
(2)地质
该桥所处范围水塘表层分布薄层淤泥质土,易造成坑壁滑塌,对工程施工稍有影响,圆砾土含空隙潜水,易造成基坑涌、渗水。粉土、粉砂夹层存在塌孔、涌砂等问题。
1.3 钻机选型
根据我国大型桥梁钻孔桩施工经验,桩径在2.5 m 及以上、孔深超过50 m 的大直径超深钻孔桩,一般均采用大型液压回转气举反循环钻机。结合桥处的地质条件、工期要求及其经济比对,在主桥75#墩、76#墩桩基选用了冲击钻成孔施工工艺。
表1 地质勘探资料汇总表
1.4 钻孔桩布置及护筒埋设施工
主墩每个墩18 根桩,由于场地布置限制,根据场地现场情况合理布置钻机位置,同时钻孔最高每个主墩6 台钻机设备进行施工,每台设备单独设置泥浆池。钻机为75 ~90 kW卷扬机,钻头为14 t 重十字型冲击钻头。护筒采取内径为3 m,埋深为3 m,桶壁20 mm 厚,埋设顶面高程根据地势不同大致在12.3 ~12.5 m。
1.5 钻孔施工
在钻孔施工,以主墩76#墩为例,首批布设的冲击钻机全部为75 ~90 kW 卷扬机、钻头直径为2.5 m 的十字钻头、正循环冲击钻。76#墩1#桩、13#桩等平均成孔时间为60 ~61 d,在护筒顶高程至以下50 m 左右每天的进尺为1 ~4 m不等(地表为人工填土,进尺较大),但继续钻进时,每天的进尺在0.2 ~0.7 m,平均在0.4 m 左右,钻进已很困难,经常性的提钻吃力,出现“糊钻”的情况,设备故障率也随之升高,已经严重影响了桥体主跨的总体进度,同时也存在较大的安全隐患。
在首批钻孔结束后,针对这一情况,对钻孔设备进行了改进。首先利用原来的2.5 m 直径的冲击钻,将孔深钻至50 m 左右。其次在2.5 m 钻头钻进开始困难时,将原2.5 m钻机撤下,重新进行钻孔桩定位,更换钻机,冲击钻机设备卷扬机采用55 kW,5 t 左右的十字形钻头,钻头直径采用1.5 m,继续进行钻进,此时由于钻头变小,对应卷扬机匹配合适,1.5 m 钻头单位时间内冲击的次数大大超于于2.5 m钻头的冲击次数,取得了较好的进尺效果,每日进尺大致在1 ~4.2 m 左右,直至到达设计深度85 m;再次,达到设计深度后,将钻机重新换回2.5 m 钻头钻机,钻机布设好后,重新从第一次换下钻机的深度继续钻进,进行套打作业,此时桩孔中心直径1.5 m 处为“空”,大大降低了岩层对钻头的阻力,钻进表现为每天进尺1.8 ~3.2 m,个别钻深每天可达5 m,同时也大大降低了设备的故障率。这样套打成孔完成一个孔径2.5 m,孔深达85 m 的大直径超深钻孔桩的成孔天数是38 ~40 d。
2 结 语
经过这样的冲击钻套打成孔施工方案,改变施工次序,将施工机械的选型及次序的不同,钻孔桩成孔速度比原成孔速度缩短了1/3 的时间,成孔后,各个桩孔的孔型、孔径、孔斜率等指标均符合设计规范要求。
大直径超深钻孔桩冲击钻套打成孔施工方法,施工机械设备简单,缩短施工成孔时间,降低施工成本,收到较好的经济效益,缩短工期同时,也保证了工程进度,对于重点工程施工有较好的借鉴意义;大直径超深钻孔桩冲击钻套打成孔施工方法的施工质量控制,同冲击钻钻孔桩施工质量控制,施工方法易于掌握和控制,成孔质量容易保证,便于施工管理。
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[3]卢小伟. 大直径超深钻孔桩冲击成孔工艺浅析[J]. 山西建筑,2010,(11).