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桑塔纳3000发动机电控单元损坏

2012-07-25江苏武玉林陶瑾

汽车维修与保养 2012年11期
关键词:线束电控短路

文/江苏 武玉林 陶瑾

故障现象

一辆2006款桑塔纳3000,配备BKT1.8发动机,已行驶235600km,该车在正常行驶过程中突然熄火,不能再次启动。

故障诊断与排除

接修车辆后检查发现无点火高压和喷油信号,低压电正常。再检查发动机转速传感器(G28),电阻为1000Ω左右,无故障。

连接诊断仪器进入发动机系统,但无法与电控单元建立联系。打开流水槽右边盖板,测量发动机电控单元线路,有一个常通电源、两个点火开关电源和两个常地线。检查诊断K线和OBD诊断座相通,打开点火开关,检查冷却液温度传感器插接件无5V电压,至此,说明发动机电控单元(型号为33D 907 559A)已经损坏。

发动机电控单元损坏的主要原因有:①自身性能不稳定,属于正常损坏;②由于发电机充电电压过高而损坏,且同时伴有其他电控单元损坏和前照灯灯泡损坏;③由于发动机电控系统传感器和执行器的12V电源与信号线短路造成的损坏;④由于发动机电控单元的电源线、接地线接触不良而损坏。

在待料的过程中,我们仔细检查了发动机电控单元的线束,电源线和接地线良好,发动机线路无磨损、短路或搭铁现象。重点检测了带有12V电源的各传感器和执行器均正常。由于没有空余的举升机,所以没有举升车辆进行底盘线束检查。

更换发动机电控单元后,诊断仪器能正常进行通信,清除故障码,进行发动机电控单元和防盗单元的自适应学习,具体为25→10→00(这样不用匹配防盗鈅匙),启动发动机,一切正常,路试无异常。

交车三日后,该车再次出现不能启动的故障,在我们抵达现场时又能正常启动,只是EPC(Electronic Power Control,发动机电子油门系统)灯常亮。该灯点亮说明发动机有故障,提醒驾驶人应尽快维修车辆,同时发动机进入保护状态,不能达到最佳功率。在这种状态下,有些车辆在发动机熄火后重新启动可恢复正常,这是在行驶途中的应急方法。但该车熄火后再次启动,EPC灯仍旧点亮。

连接诊断仪器,调取出若干个故障码,包括18042“加速踏板位置传感器2(G185)信号太大”,18039“加速踏板位置传感器(G79)信号太大”,17581“节气门驱动器角度传感器2(G188)信号过大”,以及一些其他关于节气门和氧传感器的故障码。将车开回维修厂检查,G79的两组滑动电阻均能平稳变化,无突变和断开现象,有5V电压和接地。6根导线和发动机电控单元连接无断路、短路现象。由于此车的故障码较多,从表面现象上看,怀疑是电控单元损坏,于是再次检查发动机线束,把车辆举升起来查看,发现后氧传感器(G130)线束已经搭在排气管上(见图1),并且4根导线都已粘在一起形成短路 (见图2)。

由此可知发动机电控单元烧坏是由于G130的12V加热电源和信号线短路造成的。更换前、后氧传感器和发动机舱内氧传感器加热熔丝(S207,10A)后,EPC灯仍点亮,电脑检测后仍然有18039和18042的故障码存在,说明G79和G188的故障依然存在。再次检查G79和G185的滑动电阻均能平稳变化,并且6根导线彼此之间和电源接地之间无短路现象。重新更换发动机电控单元,进行防盗系统进行自适应学习后,故障排除。

维修小结

该车在首次维修时因检查不彻底而造成了二次维修,说明我们在平时的维修过程中应该仔细、认真、严谨,不能抱有侥幸的心理,只有这样才能真正兑现对客户的承诺——“您把车辆交给我,我把放心献给您。”

专家点评——李玉茂

上海大众汽车公司的桑塔纳2000 Gsi(时代超人)于1998年投放市场,配备AJR发动机,国Ⅱ排放标准;2006年,桑塔纳3000 Gsi上市,配备AYJ发动机,国Ⅲ排放标准(部分为国Ⅳ排放);2008年,桑塔纳VISTA(志俊,俗称4000)上市,配备BKT发动机,国Ⅳ排放标准。由于排放标准的升级,这三款车的发动机电控系统硬件和软件也有所不同。控制单元(图3)采用主CPU芯片AN87C196KR、从CPU芯片SCIA402-V4、电源芯片B58491、存储器芯片M27C1024、转速信号处理、5V供电及K通信芯片30356、喷油器及炭罐阀芯片30382(2个)、点火芯片B58290。

CPU芯片极少损坏,大多是电源电路二极管及输出电路大功率开关管烧坏。自诊断未存储故障码“65535,控制单元损坏”,只能表明核心部分无故障,不能表明输入/输出接口电路无故障。电脑不工作首先应检测供电,工作不良应检测外部元件和线路。

本车第一次进厂时,作者很快确认发动机控制单元损坏,提出的四点损坏原因我完全同意,但还可再细化一下:①发电机电压过高引起电源部分烧毁;②蓄电池极性接反引起电源部分烧毁;③电源线、接地线接触不良产生电流冲击;④水浸或受潮引起线路板、元件引脚腐蚀;⑤电脑板过热运行引起电子元件或IC击穿;⑥电子元件老化,如三极管放大倍数变小、电容器漏电等;⑦正极与执行器控制负极线短路;⑧未关闭点火开关插拔接线器,电感元件的自感电压冲击;⑨修车中误接线引起功率放大电路或电路板烧坏;⑩软件故障。

本案例ECU第一次损坏造成不工作,第二次损坏造成应急运行,并存储后氧传感器故障码(文中未详细记录)。根据作者拍摄的图2可判断故障原因是⑦,后氧传感器G130线束受排气管热量烘烤致使绝缘皮熔化,导致来自油泵继电器正极T4v/1与ECU控制负极线T4v/2短路(图4),因无负载所以流过大电流,在氧传感器加热器熔丝S207熔断之前,已造成ECU的加热器功放电路损坏。以上是个人分析供参考。

作者在小结中点到关键——第一次因检查不彻底而造成两次修理。如果在第一次更换控制单元之前,按照电路图对所有元件和线束目检和测量,就能发现故障根源是后氧传感器G130线束烧毁。所以说,无论存在任何理由(如车主急用车等),也不能抱有侥幸心理,修车技术来不得半点虚假和马虎。

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