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YJ 24接装机滤棒滚搓导轨的改进

2012-06-16吕桂方

科技视界 2012年35期
关键词:鼓轮搓板折皱

吕桂方

(河南中烟工业有限责任公司漯河卷烟厂 河南 漯河 462000)

随着烟草行业的发展,产品市场竞争日益剧烈,而竞争的实质是成本、效率、质量的竞争。为了应对市场考验,提升企业整体竞争力,降低成本,丙纤加胶嘴棒因造价成本低,在某些档次卷烟产品中的应用广泛。我厂生产的卷烟采用的YJ15/YJ24XG卷接机组是在英国莫林斯公司生产的SUPER9/PA9卷接机组的基础上改进型卷接设备,生产能力由6500支/分提高到了7000支/分,设备运行更加平稳可靠,操作维修简便,生产效率高,但所用丙纶加胶嘴棒时,易产生掉嘴、乱嘴、挤嘴现象,进而造成搓板阻塞而停机,影响产品质量、消耗,阻碍生产效率的提高,故对设备的改进提出需求,以增强其适应能力。

1 存在问题及原因分析

我厂目前使用的丙纤加胶嘴棒是由外厂提供的。由于丙纤嘴棒相对醋酸嘴棒本身弹性就差,容易产生折皱。使用前再经过机械装盘、手工翻盘、嘴棒发射机和接收机后,产生了大量变形具有折皱的嘴棒。在有折皱的地方,丝束的弹性更差。如果该折皱正好处于滤棒滚搓导轨对滤嘴滚搓的位置,会因该滤嘴段受力不均匀而发生歪斜或者掉落。造成该滤嘴段不能顺利进入错位鼓轮轮槽内,从而产生在错位鼓轮处掉嘴的现象或者被带入并行鼓轮引起乱嘴、挤嘴进而造成烟支阻塞搓板现象,不仅造成停机次数增加,影响设备的正常运行,而且造成原材料的浪费。

针对YJ24接装机在正常工作中,供嘴系统所发生的故障现象,在分析可能因素基础上,先后进行了以下方面的努力。

1.1 暂停嘴棒的自动供给,改由人工上嘴。减少造成嘴棒弯曲变形、折皱的中间环节。掉嘴现象减少,设备运行效果改善,但人力消耗大。

1.2 对嘴棒嘴棒发射机和接收机进行全面检查,并让制造厂家进行调整,尽力消除嘴棒发射机和接收机对嘴棒的影响,仅在滤棒的端部损伤方面有所改善,不能有效杜绝滤棒变形和折皱现象。

1.3 加强对滤棒存放环境的监控,消除环境温湿度对滤棒的影响,运行效果甚微。

2 改进方案的实施

为了能从根本上解决问题,针对该故障现象,决定对滤嘴滚搓导轨进行改进。改进的方法是对滤嘴滚搓导轨指进行加宽处理。目的在于增加滚搓导轨指和滤嘴的接触长度,减小嘴棒变形折皱部位对其滚动过程中轨迹的影响。即在滚搓导轨和错位鼓轮间隙不变(即对嘴棒压力不变)的情况下,保证滤嘴正常的滚动形态,使其受力均匀,不致发生歪斜或者错位。增强滚搓导轨对滤嘴的控制能力,使滤嘴能够准确稳定地进入错位鼓轮承嘴槽,顺利完成滤嘴在错位鼓轮处的交接。滚搓导轨指加宽后,相应的传送鼓轮导轨槽也应加宽,使滚搓导轨指尖能够顺利进入槽内。由于传送鼓轮尺寸限制,槽加宽后,原承嘴槽风孔被破坏,对承嘴槽风孔也要改变,每段承嘴槽由原来的四个风孔改成两个风孔。同时将孔径变大,以保证足够的负压风来吸附传送滤嘴。使改进后的供嘴系统,对丙纶加胶嘴棒的适应性增强,控制能力提升、运行更加稳定可靠。

2.1 对滤嘴滚搓导轨的改进

滤嘴滚搓导轨是滤嘴供给系统中比较关键的部件,对它的改进应当是基于原有功能基础上的功能扩展。而这种扩展包括两方面的内容。

1)对滤嘴滚搓导轨指加宽

滚搓导轨指的宽度应当满足对滤嘴段进行有力、有效地支撑,不至发生歪斜。为了确定导轨指的宽度,先要找出对40mm长的滤嘴段(我们使用的是120mm长,需一切三的嘴棒)支撑最有效的两个点。为找这两点,对40mm的滤嘴段可采取黄金分割法,取其前三位数字的近似值是就是0.618。从两端分别算,一条线段上有两个这样的点。因此通过计算就得到:

40×0.618=24.72; 40×(1-0.618)=15.28;

如图1中的A、B点就是所需要的两个黄金分割点,其中CD为滤嘴段的长度40mm,CA=15.28mm,CB=24.72mm。因此滚搓导轨板指的宽度定为:AB=CB-CA=24.72-15.28=9.44mm;

但考虑到嘴棒加工误差,决定将导轨指加工的宽度定为10.0mm。图2、图3是改进前后的滤嘴滚搓导轨示意图。

图1 滤嘴段两黄金分割点示意图

图2 改进前的滚搓导轨

图3 改进后的滚搓导轨

2)对滤嘴滚搓导轨圆弧工作面进行金刚砂喷涂

为使滤嘴在滚动过程中不会造成滑动,搓板圆弧工作面,也就是滚搓导轨工作面必须具备一定的粗糙度。也为了保持滤嘴滚搓导轨的原有性能,因此采用和原搓板表面处理工艺相同的金刚砂热喷涂处理技术。喷丸粒度为80~100号,涂层厚度为0.5mm。涂层具有耐高温腐蚀、抗磨损等特性。

2.2 传送鼓轮导轨槽的改进

滚搓导轨指加宽为10mm后,相应的传送鼓轮导轨槽也应加宽。因滚搓导轨指和传送鼓轮导轨槽两侧应有1mm的间隙。那么传送鼓轮导轨槽就由原来6mm改为(10+1)mm。导轨槽加宽后,对承嘴槽风孔也要改变,由于位置限制每段承嘴槽由原来的四个风孔改成两个风孔。为保证滤嘴段在机器运转过程中被牢固吸附,不会掉落,风孔数量改变后,滤嘴段所受负压不能发生变化。根据设备在工作状态下提供的三个条件:①所处环境大气压大小没变;②机器供给的负压风压力大小没变;③仍是符合原规格的嘴棒。再依据压强公式:

P=F/S;

可知,在负压风压力大小不变的情况下,滤嘴所受作用力与受风面积成正比。只要保证滤嘴受风面积不发生变化,嘴棒就能保持原来的工作状态。假定原来孔的直径为d1,改后为d2,根据上面的公式得到:

4S1=2S2, 即 4π(d1/2)2=2π(d2/2)2;

而原来的孔径d1为2.8mm,则经计算可知改后孔径为4.0mm才能满足要求。

3 改进效果

通过对滚搓导轨和传送鼓轮进行的改进,并严格按照装配要求进行安装调试。为了验证效果,决定在我厂的3#卷接机组上进行实验性使用,并对该设备改进前和改进后连续三天的运行情况进行了调查,其掉嘴支数平均由68次,下降到8次;搓板阻塞次数由20次,下降到4次。为了验证它的稳定性,又观察了几个月的实验运行,经过对比分析发现经过改进后,取得了以下效果:1)搓板导轨对滤嘴的控制能力明显增加,掉嘴现象明显减少;2)烟支阻塞搓板现象明显减少,原材料消耗降低;3)设备运行稳定,停机时间、停机次数明显减少,提高了设备的有效作业率。

[1]吴宗泽,主编.机械设计师手册[S].机械工业出版社,2002.

[2]卷烟卷接设备结构与原理[J].

[3]田勇杰,范培学.长城卷接机组结构原理[J].1993,9.

[4]郑国伟,主编.机修手册.机械工业出版社[S].1993.

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