APP下载

袋除尘器阻力浅析

2012-04-14李桂超张晓梅刘后启

水泥技术 2012年5期
关键词:脉冲阀花板清灰

李桂超,张晓梅,刘后启

袋除尘器阻力浅析

Resistance Analysis of the Bag Filter

李桂超1,张晓梅1,刘后启2

1 前言

众所周知,袋除尘器运行阻力的大小,是评价其性能优劣的重要参数之一。袋除尘器总的阻力为机械阻力和滤料过滤阻力(干净滤料和滤料上沉积粉尘层的阻力)之和。新滤袋阻力一般为100~130Pa;积灰滤料的阻力随运行时间的延长,滤袋的透气率逐渐降低,阻力相应升高,主要视清灰效果而定。在正常运行情况下,大致在800~1150Pa的范围内。机械阻力取决于袋除尘器本身的结构,特别是进、出风口阀门的类型和风速,一般压降为190~300Pa。袋除尘器的阻力一般应控制在1500Pa左右,最高也不要≯2000Pa。因为袋除尘器的阻力过大,处理风量会降低,轻则影响主机的生产能力,重则使整个生产系统陷入瘫痪。

现在新建水泥厂主机和辅机的除尘系统采用袋除尘器的呈上升趋势。所以,降低袋除尘器的阻力,降低能耗,保证其长期安全运行十分重要。由于影响袋除尘器阻力的因素很多,至今尚无完善的理论计算公式,主要靠各个行业摸索和积累经验。本文仅就丹东某厂袋除尘器运行阻力偏高的原因加以剖析。虽然该厂袋除尘器的规格很小,也不是水泥企业,但是运行情况和出现的问题都带有共性,有一定的借鉴价值。

2 丹东某厂概况

该厂是生产食用油的工厂,安装有20t和35t供热锅炉各一台,烟气除尘分别配一台810m2和1440m2的低压脉冲清灰袋除尘器。该袋除尘器原设计为离线清灰。当除尘器开始投入运行时基本正常,大约运行10d左右,阻力急剧上升到2000Pa以上,甚至高于3000Pa,此时流化床燃烧炉出现正压,锅炉不能正常运行,只好将旁路阀门打开。旁路阀长时间开启,烟道内沉积粉尘量过大无法排除,大量粉尘通过花板进入滤袋内部,致使滤袋脱落掉下,掉下的滤袋堵塞下料器造成电机烧毁。同时由于灰斗内的积灰不能及时排出、运走,粉尘到处飞扬,操作环境十分恶劣,最后不得不停机检修排除故障。后经制造厂的整修、调试、测试和局部改造,现在运行基本正常。出现上述运行阻力过大的原因,经过分析认为主要有“先天不足”和“后天失调”两方面的因素。除尘器本体结构设计不合理,存在缺陷,应属于“先天不足”;脉冲清灰效果欠佳应属于“后天失调”。为了以下分析有依据,现将20t锅炉袋除尘器的主要技术参数抄录如下(35t锅炉的情况基本相同):

除尘风量Q=50000m3/h=833.3m3/min=13.9m3/s;

3个室,每个室90条滤袋,共计270条袋;

滤袋规格ϕ160mm×6000mm;

一条滤袋面积f≈3.0m2/条;

每个室的过滤面积F1=90×f=90条×3.0=270m2;

滤袋过滤总面积F=90条/室×3室×3.0m2/条=810m2;

毛过滤风速vm=Q/F=833.3/810=1.03m/s;

一室停风清灰时的过滤面积Fj=90条/室×(3-1)室×3.0m2/条=540m2;

净过滤风速 vj=Q/Fj=833.3/(270×2)=1.54m/s。

3 原因分析

3.1 本体结构设计不合理

(1)室数偏少、净过滤风速偏高

在说明此问题之前,首先要阐述一下丹东厂的问题,有人认为主要是“规格选小了”,这种看法不确切也不全面。因为规格选小与室数选少是两个不同的概念。

袋除尘器的规格主要取决于过滤面积,该厂20t锅炉的过滤面积810m2,过滤风速1.03m/min,不能说规格选小了。因为现在国内各个工业部门脉冲袋除尘器的过滤风速,大多数都在1.0m/min左右。相反过滤风速>1.2m/min的却屡见不鲜,国外过滤风速>1.2m/min的更为普遍。过滤风速的确定与许多因素有关,也很复杂,有关资料可查《水泥厂大气污染排放治理技术》一书。

除尘器整修后增加了一个室,过滤面积增加了270m2,过滤风速降到0.77m/min,几乎接近反吹风清灰的数据。当然过滤风速愈低,对滤袋的使用寿命愈有利,但是,设计时如果取这样低的过滤风速,必然增加制造成本,影响竞争力。

解决这一问题,有多种方案可供选择。丹东厂除尘器原设计是离线清灰,按常规离线清灰除尘器的室数不能少于4个,采用增加一个室的方案,虽然费用较高,但停工时间短,也最简单和快捷,符合现场的实际情况,无疑是最佳选择。

丹东厂20t锅炉袋除尘器的规格不算小,但结构设计存在缺陷,室数显然偏少。如果将各室的滤袋减少,增加一个或两个室就比较合理了。最好选用长4.0~5.0m的滤袋,过滤面积和过滤风速保持不变,可以设计成4个或5个室,当一个室停风清灰时,风量不致波动过大,净过滤风速也不会太高。当然室数增多,气缸和脉冲阀的数量要增加,壳体重量也加重,相应制造成本要增加,占地面积也增大。可以说有弊有利,但是首先要保证除尘器的性能,这是始终不变的原则。

现场曾将离线清灰改为在线清灰,等于过滤风速维持在1.03m/min,但阻力仍居高不下,分析主要原因是室数偏少。当离线清灰时,过滤风速和进、出口阀门的风速都变大,致使机械阻力相应增大。详见以下计算。

(2)进风口偏小、风速偏大

各室进风口分配器出口面积F1=0.392×0.592(内径)=0.232m2;

每室风量q=50000/3600×3=4.6m3/s;

分配器的出口风速v1=q/F1=4.6/0.232=19.8m/s;

一个室停风清灰时出口风速v2=q/F1=(4.6+4.6/2)/0.232=29.7m/s。

风速19.8m/s已经偏大了,一个室停风清灰时,风速高达29.7m/s,肯定机械阻力要大增。一般设计时进口风速应<18.0m/s。因为蝶阀即使开度为零,本身也有一定阻力;加以各室风量并不一定分布很均匀,虽有分配器,空试时一般无人在现场进行调试。进口阀门风速究竟取多大合适,一般要以管道不积灰为原则,建议<15.0m/s为宜。

(3)出风口提升阀的直径偏小风速偏大

提升阀直径D=550mm;

出风口面积F2=0.785D2=0.785×0.552=0.237m2;

出口风速v3=q/F2=4.6/0.237=19.4m/s;

一个室停风清灰时出口风速v4=q/F2=(4.6+4.6/2)/0.237=29.1m/s。

出口风速富乐公司要求13~15m/s,经过多年的摸索,这一数据显然偏大。后来降低到10~12m/s,似乎还有点偏大,建议<8m/s。因为出口风速对机械阻力影响很大,有些单位已经为此付出过代价。如新疆某水泥厂窑尾袋除尘器原采用普通玻纤滤布,后改用玻纤覆膜滤料,过滤速度提高了,每个室的风量相应增大,但提升阀的规格没有相应改变,结果提升阀的出口风速升高,机械阻力增大,致使窑内通风不畅,窑的产量降低。后来更换大直径的提升阀,机械阻力大的问题才得以解决。又如某公司在湖北某泥厂电改袋的项目,实际测定的风量比用户提供的设计风量大了许多,致使进、出口管道风速高达30/s,窑无法运行,最后管道全部改造后才使得窑正常运行。这两个实例都说明机械阻力不容忽视。

根据现场反应的情况,开始都认为阻力大主要来自滤袋。要证明这一点很简单,只要在花板上下室安装一U形管,或者将进出管道的压差计暂时取下,装在花板上下室,即过滤室和净气室,如果上下压差在1000Pa左右,说明滤袋过滤基本正常。

根据现场测试,滤袋过滤阻力已>1000Pa,滤袋供应厂家认为滤袋透气率虽然已降低30%,但滤袋还能继续使用,说明除尘器阻力居高不下,不是完全来自于滤袋,而是来自于机械阻力,这点从以上的计算也能得到验证。后来增加一个室,等于各个室的处理风量减少了,所以净过滤风速和进、出口风速也随之变小,相应机械阻力大为降低,因此除尘器得以恢复正常运行。

机械阻力偏大,空试时从压差计的读数就能发现,只是当时无人注意。开始通烟气后,因为新袋的阻力小,机械阻力偏大不突出。随着运行时间的延长,由于清灰效果不理想,致使滤袋阻力逐渐增大,当滤袋阻力与机械阻力之和大到锅炉不能正常运行时,只好打开旁路阀。打开旁路阀终归不是长久之计,所以要查出阻力大的主要原因,才能对症下药,彻底解决。

3.2 清灰效果欠佳

丹东厂除尘器投入运行不到一个月,滤袋阻力已上升到1000Pa以上,说明清灰也达不到预期效果,分析有以下原因:

(1)脉冲阀使用寿命太短

除尘器投入运行不久,就发现一些脉冲阀喷吹乏力,膜片和先导阀的线圈也陆续破裂和烧毁,直接影响清灰效果,致使滤袋阻力不断增加。该厂的脉冲阀使用寿命短,频繁损坏,严重影响清灰效果。

(2)清灰周期太短、喷吹气量不足

20t锅炉的袋除尘器分3个室,一个室6个脉冲阀,共用一个气包,第一个阀喷吹后,要求气包内的压降不能大于30%,也就是说要留有一定时间,等气包的气压恢复后,第二个阀再喷吹。丹东厂阀喷吹的间隔只有3s,气包内的压力来不及恢复,因此喷吹气量不足。

另外,3个室共有18个脉冲阀,每个脉冲阀喷吹间隔时间只有3s,而且一个室清灰后,下一室立即喷吹,中间没有间隔时间,也就是说脉冲阀的喷吹周期只有48s(3s×18=48s)。设计是离线清灰,实际运行等于在线清灰,要求清灰周期、脉冲宽度和提升阀的开启和关闭时间都是可调的。但电控产品的功能不全,无调节余地,致使滤袋外表面形不成粉尘层,清灰时粉尘不能呈片状下落,粉尘刚吸附到滤袋表面就被吹起,大大影响清灰效果。

(3)气包容积偏小

气包设计采用ϕ325mm×8mm钢管,长度1530mm;

容积V=0.7854×0.3252×1.53=0.125m3;

3″脉冲阀当喷吹压力0.3MPa时,脉冲宽度0.15s的一次喷吹量约500L(标况),将标况下喷吹量换算到工况下绝对压力为0.4MPa(0.3MPa+0.1MPa)的气量,则气包的容积至少要1.3×0.5/4=0.1625m3。实际容积只有0.125m3,显然偏小,致使喷吹量不足。

(4)安装问题

据说滤袋内的粉尘有的是花板局部未焊严密所致。滤袋内有粉尘无疑会增加滤袋的阻力。但笔者认为滤袋进灰不一定完全是花板局部未焊好,花板局部漏灰不可能使滤袋灌满至1/3~1/2,恐怕掉袋是主要原因。不管是花板未焊好,还是掉袋,都说明安装不到位,工作粗糙,更是属于后天失调的问题。

其他方面问题,对阻力大小的影响关系不大,本文不予介绍。

4 结语

袋除尘器阻力的高低,不仅影响其性能的优劣,也直接关系到袋除尘器能否正常运行,所以袋除尘器的阻力一直是各个方面最为关注的问题之一。一般对滤袋的过滤阻力比较重视,因为过滤阻力直接影响清灰效果和滤袋的使用寿命,而机械阻力往往被人们所忽视。丹东厂袋除尘器的阻力过高,除设计存在一定缺陷外,机械阻力过高是主因,其经验教训值得吸取。

现在有的单位推出的所谓低阻袋除尘器,据说运行几年后,阻力仍<800Pa。不论实际情况如何,千方百计降低阻力的思路是完全正确的,只要坚持不懈地进行钻研和探索,定会取得良好效果。如果袋除尘器的阻力能长期<800Pa,则袋除尘器的应用前景将更加广阔。

TQ172.688.3

A

1001-6171(2012)05-0041-03

通讯地址:1中材装备集团有限公司,天津 300400;2中国中材国际工程股份有限公司天津分公司,天津 300400;

2012-03-29;

吕 光

猜你喜欢

脉冲阀花板清灰
东阳传统木雕花板的艺匠传承
多孔喷吹气流偏斜对滤筒清灰性能的影响
布袋除尘器脉冲阀的分类与选择
烧结机尾除尘布袋破损原因分析与解决办法
电袋复合除尘器脉冲清灰控制技术
电厂布袋除尘器花板结构有限元分析
竹丝镶嵌屏风
联合法清灰技术在锌焙烧余热锅炉中的应用
新型电磁脉冲阀的性能特点及应用
加热炉清灰装置的研制与应用