IPC技术在滤棒成型机中的应用
2012-03-31许昌烟草机械有限责任公司研究所陈小锋
许昌烟草机械有限责任公司研究所 陈小锋
1.前言
ZL22D机组是英国HAUNI公司早期的嘴棒成型机组,生产速度是400米/分。机组投入使用以来稳定可靠,一直是烟草企业的主力机型之一。但随着时间的流逝及新的科学技术的不断发展进步,该机组的电气系统逐渐暴露出了许多不足之处:
(1)开松部分机械结构老化,维修不便。
(2)盘纸系统控制不精确,调整不方便。
(3)供胶系统控制不能手动设定胶量,控制不精确。
随着新技术的不断出现,PC技术和伺服技术的发展,我们提出滤棒成型机电气升级方案:
控制部分由德国倍福(BECKHOFF)的PC及伦茨公司9400系列伺服系统组成,BECKHOFF基于PC控制技术的理念和Lightbus系统、总线模块以及TwinCAT自动化软件的推出,在自动化技术领域有着里程碑式的历史意义,在传统控制行业,这些产品已被视作为高性能的解决方案,从而被广泛接受。EtherCAT实时以太网解决方案是一种具有前瞻性的高端技术,是前沿控制理念的新生代产物。通迅采用EtherCAT通讯方式总线,EtherCAT是一种用于确定性以太网的高性能工业通信协议;操作面板为CP6201-0001,该面板PC集成了工控机和PLC功能,除能够有效地完成处理及显示任务外,还能够存储历史记录等数据;另外,选择德国倍福(Beckhoff)PC系统,也将远程检测及远程诊断的功能冗余到系统,通过Internet的连接,可以实现故障异地的处理。
2.YL12开松机的方案
A.增加触摸屏人机界面,选用倍福CP6608型,通讯采用EtherCAT总线,转速表及三醋酸甘油酯检测控制器功能用触摸屏替代,显示YL12开松机开松辊转速、线速度、运行比例关系,增塑剂含量等数据。
B.YL12开松机的电控系统进行PC改造,PC代替原YL12开松机PLC,增加甘油监控装置等,控制程序集中在主电控柜的CP6201中。
C.喂入辊对、扩展辊对和输出辊对分别由单独的伺服电机直接驱动,传动结构简单,同时便于在线控制。
3.YL22成型机方案
A.主控制系统:采用倍福CP62系列的PC,作为整个系统的中心处理主站单元。采用EtherCAT总线使电控系统配置的面板PC触摸屏、伺服控制器、IO等器件连成网络,整个网络通过PC来控制,装盘机系统和现场IO系统,通过EtherCAT总线端子模块EK1100,作为系统从站,实现整个系统的数据采样及控制功能。温度信号直接输入IO,并由PC控制,包括胶箱预热、输胶喷嘴、纸加热、输胶软管、上胶泵、熔胶室以及烟枪辅助加热;PC控制程序能正确完成启动、停车、工艺流程控制、检测、上下游逻辑联机和速度给定等整个运行过程控制。
B.CP6608触摸屏:带有EtherCAT接口,完全满足开松机显示所需。触摸屏作为人机界面实时地显示机组的工作状态,能够分类别地显示:
a.运行状态显示:用图型及色彩变换方式显示YL12/YL22/YJ35机各传感器的位置及工作状态;加热器件的温度变化曲线;各伺服电机当前运行的转速、运行比例等;
b.生产设置:设置滤棒的长度、圆周、生产速度以及运行选项等;
c.设定各伺服控制器的工作参数,运行比例等;
d.分作业班组统计生产情况;
e.设置温度、转速控制参数;
f.设置各定时器、计数器控制范围;
g.自动记录并显示故障报警信息及报警时刻,并具有专家帮助故障分析提示功能。
C.主电机系统:采用的是交流伺服电机控制,为保证滤棒长度控制精度此次改造增加大闭环控制方式。主电机和主传动箱之间用同步带代替平皮带传动,同步带传动比准确,提高了机组的动态性能;机组的刹车机构由原机械刹车方式改为伺服电机快速制动方式。
D.盘纸转换机构:采用伺服电机驱动纸加速棍,保证送纸同步性,采用气动元件驱动接纸机构减少换纸动作时间、减少振动保证换纸的可靠性。由于采用不降速换纸,机组的有效作业率提高了,避免了机组频繁降速导致的滤棒吸阻变化的现象。
E.供胶系统:采用伺服电机直接驱动热胶泵和冷胶泵,方便控制胶量。
4.现场IO方案
倍福现场总线端子盒IL2302-B11O,将现场的接近开关信号直接连接,通过EtherCAT总线,减少了中间转换环节,不仅提高了系统的实时响应速度,也降低了故障发生概率。
5.结语
通过倍福IPC、伺服技术的应用,不仅丰富人性化操作界面,提高机器的工作效率,而且减少维护成本,方便人员操作,提高其运行的稳定性。
[1]ZL22D滤棒成型机电气资料[R].2009.
[2]倍福BECKHOFF电气使用手册[R].2010.