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铁坑褐铁矿全磁流程试验研究

2012-01-09范志坚沈远海陈晓明陈江安

中国矿业 2012年12期
关键词:铁精矿褐铁矿磨矿

范志坚,沈远海,陈晓明,陈江安,

(1.赣州金环磁选设备有限公司,江西 赣州 341000;2.江西理工大学 江西 赣州 341000;3.北京科技大学,北京 100083)

新余铁坑矿褐铁矿资源储量大,自20世纪70年代以来,选矿工艺由最初的全浮流程,改进为现有的强磁-浮选流程,生产技术指标逐步提高。但是,目前该矿矿石性质变化较大,造成浮选技术指标波动比较大,生产指标不稳定,铁回收率偏低[1-2]。为了提高该矿资源的利用率,稳定铁精矿质量,降低生产成本。对铁坑褐铁矿进行SLon立环脉动高梯度强磁选机全磁流程试验。通过粗磨强磁抛尾-精矿再磨强磁精选的全磁工艺流程试验,获得了品位53.16%、回收率64.91%的铁精矿。

1 矿石性质

该矿类型分矽卡岩型褐铁矿和高硅型褐铁矿两大类。矽卡岩型褐铁矿呈黄褐色和棕褐色,质轻性软,品位较高;高硅型褐铁矿呈黑褐色,性质坚硬。矿石中铁矿物主要为褐铁矿,另有少量赤铁矿、磁铁矿、黄铁矿和镜铁矿等。脉石矿物以石英为主,及少量高岭土、绢云母、石榴子石和绿泥石等。褐铁矿呈胶状、同心环状、网状交代残余和粒状结构,常见疏松土状、蜂窝状、致密块状、网格状和角砾构造等。褐铁矿与石英嵌布紧密。

原矿多元素分析和筛析结果,分别见表1和2。

由表1可知,原矿中主要铁矿物为褐铁矿,脉石矿物为石英,其他元素含量甚微。另外,原矿的有害杂质元素含量低,对铁精矿质量没有影响。

由表2可知,铁矿物在-0.038 mm粒级分布较高,为40.91%;其他粒级分布较均匀,且各粒级间铁品位相差不大,均具有回收价值。

2 全磁流程试验

2.1 试验方案的选择

由于原矿中褐铁矿易泥化,而石英较难磨细,采用粗磨强磁抛尾,粗精矿细磨强磁精选的阶段磨选流程。本次试验的主要目的是降低SiO2等脉石矿物含量,提升铁精矿品位。SLon高梯度磁选机是国内外先进的强磁选设备,它利用脉动流体力能显著提高铁精矿的品位,降低杂质含量。

表1 原矿多元素分析结果/%

表2 原矿(-0.074mm占70%)时筛析结果/%

2.2 粗磨强磁抛尾流程试验

2.2.1 粗磨强磁抛尾粒度试验

采用SLon-100周期式脉动高梯度磁选机,在粗选磁场强度1.0T,冲次200r/min;扫选强度1.0T,冲次180r/min的条件下,进行了磨矿粒度试验。试验结果见图1。

由图1知,随着磨矿粒度的不断增加,精矿和中矿的综合精矿品位呈上升趋势,达到最大值后开始下降,而铁回收率持续上升。选择磨矿粒度-200目68%时,铁回收率达到最大值82.35%。

图1 磨矿粒度对选别指标的影响

2.2.2 粗磨强磁抛尾场强试验

在磨矿粒度-200目68%条件下,进行了粗磨强磁抛尾磁选场强条件试验,试验结果见表3。

表3 粗磨强磁抛尾场强试验/%

根据表3,在粗选和扫选场强1.0T的条件下,可得到产率68.71%、品位47.87%和铁回收率82.5%的综合铁精矿。磁场强度降低,精矿品位变化不大,但回收率下降较明显。因此,粗磨强磁抛尾试验的粗选和扫选磁场强度均选择1.0T。

2.3 再磨强磁再选流程试验

2.3.1 再磨强磁再选流程场强试验

在磨矿粒度-200目91%、粗选冲次200r/min和扫选冲次180r/min的条件下,进行磁场强度试验,结果见图2。

图2 磁场强度对选别指标的影响

由图2知,随磁场降低,综合铁精矿品位有所上升,但幅度不大,而回收率明显降低。综合考虑品位和回收率指标,粗选磁场强度选择0.8T,扫选磁场强度选择0.9T。

2.3.2 大冲次再磨强磁再选流程场强试验

为进一步提高综合精矿品位,进行大冲次再磨再选流程磁场强度条件试验。试验中,磨矿粒度-200目91%,粗选冲次250r/min,扫选230r/min,结果见图3。

图3 加大冲次后磁场强度对选别指标的影响

由图3知,加大冲次后,综合精矿品位均在52%以上,但随磁场强度降低,作业回收率显著降低。因此,大冲次后的再磨再选粗选和扫选磁场强分别选0.8T和0.9T,此时回收率最高,而尾矿品位最低。

2.3.3 再磨强磁再选流程磨矿粒度试验

选择磨矿粒度-200目91%,改变磁场强度,改变磁场强度,综合精矿品位未达到理想品位。因此,在此基础上,进行磨矿粒度试验,结果见图4。

图4 再磨磨矿粒度对选别指标的影响

由表4,再磨强磁再选流程试验磨矿粒度为-300目77%时选矿指标较好,综合精矿品位达到53.61%,作业产率72.10%,作业回收率80.26%。

3 全磁流程试验

根据上述条件试验结果,确定磁选最佳试验条件,对铁坑褐铁矿进行SLon高梯度强磁选全磁流程试验,试验流程见图5,试验结果见表4。由表4知, 试样经过全磁流程选别, 可获得产率48.27%、

图5 全磁流程

品位53.61%和铁回收率64.91%的铁精矿,且精矿的SiO2的含量由现生产流程的约15%降至7%左右,显著提高了铁精矿的质量。

表4 全磁流程试验结果/%

4 结语

铁坑褐铁矿原矿品位低,SiO2含量高,磨矿易泥化,属难选铁矿石。现强磁-浮选流程的铁精矿质量低,铁精粉指标波动较大,回收率仅50%左右。采用SLon高梯度磁选机进行全磁流程试验,替代原先的浮选工艺,无药剂消耗,降低了生产成本,生产稳定。全磁流程试验,首先进行粗磨强磁抛尾试验,经过一次粗选一次扫选后得到的粗精矿再进行再磨再选试验,经过一次精选一次精扫选可获得铁精矿的品位和铁回收率分别为53.16%和64.91%,SiO2含量7.13%。

[1]秦晓海,陈江安.湖北某铁矿石的选矿试验研究[J].黄金,2005(12):30-32.

[2]陈江安,罗仙平,熊大和.湖北某褐铁矿的选矿工艺研究[J].矿业研究与开发,2009(5):41-43.

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