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核电专用水泥生产的技术难关探讨

2011-10-18邓玉莲蒋杉平刘品洪杨茂鑫

大众科技 2011年6期
关键词:熟料专用核电

邓玉莲 蒋杉平 刘品洪 杨茂鑫

(广西鱼峰水泥股份有限公司,广西 柳州 545008)

核电专用水泥生产的技术难关探讨

邓玉莲 蒋杉平 刘品洪 杨茂鑫

(广西鱼峰水泥股份有限公司,广西 柳州 545008)

针对核电专用水泥的特殊技术要求,结合中热硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥等国家标准,将核电专用水泥的一道道技术难关逐一进行攻克,生产出完全符合要求的核电专用水泥,赢得了客户的高度评价。

核电专用水泥;水化热;干缩率

(一)引言

核电专用水泥主要运用于建设核电站,该水泥产品参照执行法国标准,要求具有较高的抗压强度(尤其是 3天抗压强度),较低的水化热、碱含量、氯离子、干缩率等综合性能指标。该水泥产品集中热水泥、普通硅酸盐水泥、道路水泥和核电水泥的特殊要求于一体,也就是说,核电水泥不但要满足中热水泥的水化热标准,而且还要满足道路水泥的干缩率要求和普通硅酸盐水泥的强度要求,以及工程本身所要求的特殊要求,如碱含量及进场水泥温度等。要同时满足多品种水泥不同的技术指标要求,指标范围窄,生产难度大。

(二)技术难关

1.水泥的水化热与水泥强度之间的矛盾

核电专用水泥的水化热要求:d3≤251 kJ/kg,d28≤293 kJ/kg;水泥强度要求:R3≥17MPa,R28≥42.5Mpa;最大的难点在必须兼顾水泥的水化热和强度,强度太高,水化热必然超标,所以必须找到一个平衡点。

2.水泥的干缩率难关

核电专用水泥的干缩率要求:28d≤1000μm/m;影响水泥干缩率的的关建性指标有三个方面:

①水泥比表面积

②熟料矿物组成

③水泥SO3含量

但水泥中 SO3含量、比表面积、熟料矿物组成与水泥的强度和水化热又是相辅相成的,水泥SO3和比表面积高低直接影响到水泥的强度,熟料的矿物组成又与水化热悉悉相关,在此,必须多项指标兼顾考虑。

3.水泥温度高技术难关

核电专用水泥的进场温度要求≤60℃,而出磨水泥温度夏季一般在120℃左右,通过水泥输送系统进入水泥库后,水泥温度一般还有95℃左右,很难达到工地施工要求。

(三)逐一解决核电专用水泥生产中碰到的难题

1.在水泥的水化热与水泥强度之间找到一个平衡点

(1)通过合理的配料方案,解决熟料强度及熟料水化热矛盾

在配料方案的设计上,参照中热水泥多年的生产经验,按照低水化热要求进行设计,即适宜的C3S和C3A含量,既保证熟料强度又保证水化热,根据本公司1#窑的特性及核电专用水泥熟料的特殊矿物组成(C3A≤7%,C3S≤57%)进行配料方案的设计,确定熟料的控制指标为:LSF:91±1.5;SM:2.20±0.1;IM:0.75±0.1;f .c≤0.8%立升重≥1200g/L;C3A=1%~4%;C3S=54%~56%。

(2)原燃材料的选型

针对配料要求,对原燃材料进行了专项采购:

1)原料质量见表1

表1

2)煤炭质量见表2

表2

2.水泥比表面积范围的确定

由于本公司生产的核电专用水泥不添加任何的混合材,并为高铁方案熟料以及 1#生产线的水泥磨为高细磨,故比面积很难控制,正常情况下水泥比表面积在340m2/Kg以上,并相当不稳定,水化热也偏高,后经采取调整水泥磨机内研磨体的填充率及级配,出磨水泥的比表面积能控制在340 m2/Kg以下,SO3按其余水泥品种控制指标 2.6±0.2%时,对应的水化热、强度见表3:

表3

从上表可知,水泥的比表面积控制在300~330m2/Kg之间,水泥水化热较理想,并3天、28天抗压强度达到合同要求。

3.突破水泥的干缩率难关

影响水泥干缩率的的关建性指标有三个方面:

(1)水泥比表面积

随着水泥颗粒的细化,一方面,水泥中小于 10μm的熟料颗粒含量增加,另一方面,由于C3S矿物的易磨性较好,C3S在水泥微细粉中的含量相应增加,两方面的作用,同样都能提高水泥的早期水化率,使水泥水化硬化体的早期固水率提高,导致水泥石后期干缩率上升。所以较大的水泥细度有利于降低水泥干缩率,因此水泥的比表面积不宜过大,在保证强度的前提下,尽量降低比表面积。在针对水泥的水化热也对水泥的比表面积作了相应的分析,故以此为主要控制指标。

(2)熟料矿物组成

熟料早强矿物含量是影响水泥干缩率的重要因素,早强矿物特别是C3A含量高,由于C3A的水化速度较快,它对水泥干缩率的影响几乎是C3S的6倍,所以熟料中的C3A要控制在一个合理的范围。在配料方案的设计中也对C3A含量作了相应的规定,所以以此为主要控制指标。

(3)水泥SO3含量的控制指标

控制好水泥的SO3含量,也就控制住了石膏的掺加量,石膏掺量变化之所以对水泥干缩率产生影响,是因为石膏与C3A在一定条件下能形成膨胀性的钙矾石从而减少了水泥的干缩变形。当石膏掺量过小,则无法形成钙矾石;当石膏掺量过大时,一方面形成的钙矾石晶体不断成长,大晶体的钙矾石的膨胀作用导致水泥石密实度下降,另一方面,过量的石膏由于本身强度较低,易在水泥石中形成强度的薄弱环节,降低了水泥抵抗干缩变形的能力,导致水泥干缩率上升。石膏能与熟料中 C3A、C4AF化合成 C3A·3C·32H2O、C3(A,F)·3C·32H2O,石膏的最佳掺量必然与水泥中熟料矿物C3A、C4AF的含量有关。在熟料中C3A、C4AF含量确定的基础上,固定水泥的比表面积(320m2/Kg)作最佳SO3控制指标试验,具体数据见表4:

表4

从上表可以看出,核电专用水泥的SO3控制指标以2.5±0.2%控制为最佳。

(4)突破水泥温度高技术难关

对原有的水泥冷却机进行技改,即对冷却机的进水管路进行技改,以提高水泥的冷却效率,改造后每小时冷却水泥从80吨提高到100吨,出入冷却机水泥温差可达40℃,对核电专用水泥进行降温, 经试用,效果较好,出冷却机的水泥温度一般在70℃,并充分利用5个水泥散灰小仓进一步降低水泥温度,最重要的是在我公司防城港中转站清出一个容量达6000吨的水泥库,用于核电水泥的降温使用,水泥温度高问题得到了有效的解决。

(四)进一步降低水泥的水化热,提高水泥的后期强度

在水泥水化热满足要求的前提下,核电专用水泥的28天强度虽达到合同要求,但仍有偏低现象,经采用多个厂家的水泥助磨剂进行试验,优选出B公司的水泥助磨剂,3天强度保持不变,28天强度上升约 6 MPa,彻底确保了核电专用水泥质量。

(五)工业化大规模生产核电专用水泥质量状况

从一年多的核电专用水泥的生产情况来看,水泥质量达到位预期的效果,并得到用户的高度赞赏,具体质量状况见表5:

表5

(六)结束语

1.依托本公司湿磨干烧生产线独特的工艺优势,将核电专用水泥研制成功,填补了广西核电专用水泥品种生产的空白,一方面给广西鱼峰水泥股份有限公司带来了良好的经济效益和社会效益;另一方面为广西的核电建设做出了巨大贡献。

2.核电专用水泥不同于通用水泥品种的质量控制,其原燃材料、熟料、磨机球配等的稳定性显得忧为重要,熟料煅烧的好坏直接影响到水泥的质量,包括水泥的性能。新的熟料生产后,必须待3天强度出结果,并对熟料的各过程控制质量及熟料外观对比研究后,才能预测该批水泥的控制指标,这是长时间总结的经验。

[1] 沈威,等.水泥工艺学[M].武汉:武汉工业大学出版社,1991.

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[4] 赵宏亮.影响水泥干缩率与耐磨性的因素探讨[J].水泥,2007.

TQ172.7

A

1008-1151(2011)06-0061-02

2011-03-12

邓玉莲(1974-),女,广西全州人,广西鱼峰水泥股份有限公司品质部副经理,工程师,从事水泥生产质量技术及水泥新产品研发。

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