汽轮机高压主汽门螺栓断裂失效分析
2011-09-04董宇
董宇
(天津军粮城发电有限公司,天津 300300)
0 引言
某电厂#7机组为N200-130/535/535型、超高压、中间再热、三缸三排汽凝汽式汽轮机,主蒸汽压力为12.74 MPa,主蒸汽温度为535℃。在机组运行过程中,发现高压主汽门有泄露现象,于2005年1月停机进行小修,在拆卸过程中,发现有1条螺栓发生断裂。
断裂螺栓设计材质为20Cr1Mo1VNbTiB,规格为M56mm×265mm,为带中心孔结构。20Cr1Mo1VNbTiB材质是我国自行研制的低合金高强度钢,具有较高的持久强度和持久塑性,抗松弛性能好、热脆倾向小、缺口敏感性低,一般用于制造工作温度为570℃ 以下的高温螺栓。
1 试验
1.1 宏观检验
断裂螺栓外观形貌如图1所示,断裂部位为螺栓第1个螺纹的位置。
图1 断裂螺栓外形
由螺栓断口断面(如图2所示)可以看出:A区分布在螺栓断面外圈的边缘部位,断面粗糙,呈明显结晶颗粒状,为裂纹源部位,显示出沿晶断裂特征;B区颜色深于C区,有人字条纹,是裂纹疲劳扩展期间形成的,为裂纹扩展区;C区为最终扭断时的断裂区。
图2 螺栓断口形貌
1.2 光谱分析
对该螺栓进行光谱分析,符合20Cr1Mo1VNbTiB的谱线特征,未发现错用材质的问题。
1.3 力学性能检验
在螺栓螺杆部距断口约60mm处取3根纵向拉伸试样,按照DL/T 439—2006《火力发电厂高温紧固件技术导则》的要求进行力学性能试验,试验结果见表1。
表1 力学性能试验数据
对#1试样做粗晶检查,发现断口断裂源为粗晶区。
1.4 硬度试验
在螺栓螺杆部距断口约30 mm处截取圆环试样,在其断面进行硬度试验,试验结果见表2。
表2 硬度值
1.5 金相检验
1.5.1 宏观组织检验
在螺栓螺杆部距断口约30 mm处截取圆环试样,在其端面进行宏观组织检验,结果显示,在螺杆外圈约半圈长度范围内存在0~5mm深度不等的肉眼可见的粗大晶粒,按照DL/T 439—2006《火力发电厂高温紧固件技术导则》C3.1.2.6的规定,应评定为宏观粗晶,如图3所示。
图3 宏观粗晶
1.5.2 微观组织检验
在螺栓粗晶区进行微观组织观察,金相组织为方向性贝氏体,晶粒粗大,为0级。在螺栓细晶区进行微观组织检验,金相组织为细晶状贝氏体,晶粒度为6级,如图4所示。
图4 螺栓细晶区金相组织 ×100
2 原因分析
在力学性能试验中,#1试样延伸率为0、端面收缩率为0、抗拉强度为872 MPa,对该试样断面圆周进行宏观组织观察,发现该拉伸试样存在粗晶区。而#2试样延伸率为19%、断面收缩率为65%、抗拉强度为902 MPa,均在合格范围内。之所以出现这种现象,是由于试样截取位置和数量受螺栓结构尺寸限制,#1试样部分处在粗晶区,#2试样完全处在细晶区。这同时也说明了粗晶对螺栓性能的影响非常大,粗晶区的存在,使得粗晶区组织晶界非常脆弱,极易产生裂纹源。
该螺栓断口的起始裂纹源恰好处在粗晶区,而粗晶的存在极大降低了螺栓的韧性,成为造成螺栓断裂的裂纹源。由于螺栓工作时,螺纹根部第1圈螺纹处受力最大,因此,在螺栓的第1圈螺纹与粗晶重合的部位,最先发生沿晶开裂,在交变载荷作用下不断扩展,最终导致螺栓开裂,造成紧力不够,门体法兰盘处发生漏汽。由断面B区可以看出,泄漏时的裂纹扩展超过了螺栓断面的60%,因此,在小修拆卸此螺栓时发生断裂。
组织晶粒粗大与螺栓加工时的热处理工艺是分不开的,同时还与螺栓较高的锻造加热温度有关。因此,为防止粗晶出现,应严格控制螺栓的热处理工艺,尽量采取较低的锻造加热温度并严格控制终锻温度,保证有足够的锻造比。
综上所述,螺栓加工过程中热处理工艺控制不当,导致螺栓金相组织产生粗晶,是造成螺栓断裂的根本原因。
3 结束语
20Cr1Mo1VNbTiB钢为我国自行研制的低合金高强度钢,它具较有高的持久强度和持久塑性,抗松弛性能好、热脆倾向小、缺口敏感性低,但是,如果热处理工艺控制不好,经常会出现晶粒粗大的现象,对机组的安全运行造成严重的威胁。因此,对于新螺栓,检查是否存在宏观粗晶非常必要,DL/T 439—2006《火力发电厂高温紧固件技术导则》要求:对≥M32 mm的新螺栓应进行金相组织抽查,每种规格不少于1件,在条件允许的情况下,可以对新螺栓做100%宏观金相检查,避免由于金相组织不合格而发生断裂。
[1]DL/T 439—2006,火力发电厂高温紧固件技术导则[S].