球团矿添加镁质添加剂的研究
2011-08-28张树江蒋中秋朱立光张彩军
张树江,蒋中秋,朱立光,张彩军
(1.河北津西钢铁集团正达钢铁公司,河北唐山 063000;2.河北联合大学冶金学院,河北唐山 063009)
河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司对球团矿的质量高度重视,为了进一步满足公司高炉冶炼的要求,提高目前生产的球团矿质量,改善烧结矿质量,提高炼铁精料水平,极大地促进炼铁高炉经济技术指标的提升,目前该公司高炉炉料结构为高碱度、高氧化镁烧结矿+普通酸性球团。此炉料结构存在着球团矿的冶金性能中荷重软化初始温度低,造成球团矿在高炉中高温区提前融化,影响高炉高温区的透气性,妨碍了铁矿石的间接还原,影响高炉的焦比和产量。因此建议生产MgO球团,既提高球团矿的软化性能,还可以降低烧结矿的MgO,改善烧结矿还原性,还可以提高烧结成品率,提高烧结矿产量,缓解现烧结矿供应不足之现象。基于该厂生产现场情况,要求不做大的设备改造,并且要求成本不要上升的前提,使用镁质添加剂,提高球团MgO含量。
1 理论研究
球团矿的高温性能主要取决于:1)球团还原过程中球团中心存在着未还原的FeO,它与其他渣相成分反应生成低熔点的液相;2)FeO本身的熔融性能。改善球团矿高温性能的根本途径就是提高以上两相的熔融温度。MgO的加入正起了这个作用。从MgO-FeO系统状态图可看出,随固溶的MgO量的增加,使系统的熔点提高。
酸性球团矿中加入MgO可能形成的几种矿物熔点为:铁酸镁(MgO·Fe2O3)1720℃,斜顽辉石(MgO·SiO2)1525℃镁橄榄石(2MgO·SiO2)1890℃,都比铁橄榄石(2FeO·SiO2)1205℃及富氏体(FexO)1369℃高。
对于酸性球团矿,其本身的熔融温度不高,因此在高温还原时很容易出现熔融渣,球团矿软化变形,气孔被熔渣堵塞,球表层生成一层致密的金属壳,影响还原的进行。使得球团矿的中心部分还原不完全,结果将形成一熔融的未还原的核。核中未还原的FeO降低了熔点促使了正硅酸铁(2FeO·SiO2)的形成,而它是很难还原的。正硅酸铁(2FeO·SiO2)在1000℃开始形成。非直接还原将是很困难的,这样焦耗就将增加。
MgO球团矿由于固溶了高熔点矿物,使得本身的软融温度得以提高,尽量避免了上述现象的发生,提高了间接还原,降低了焦比。
MgO球团矿能防止球、球之间,球、矿之间的熔融粘结,无疑对降低炉料料层阻力损失,降低软融带的厚度,提高煤气利用率是有益的。这也是降低焦比、提高炼铁产量的原因。
球团矿的MgO提高在保证高炉造渣的前提下,可以降低烧结矿的MgO,提高烧结矿中铁酸钙的含量,减少还原性差、强度低的铁酸镁的含量,达到提高烧结矿强度和冶金性能的目的。
2 实验方案及结果分析
2.1 实验方案
降低烧结矿的MgO含量,对球团矿取消膨润土的添加,改加入镁质添加剂。球团矿、烧结矿化学成分见表1所示。
表1 球团矿、烧结矿化学成分
具体配料方案和预计效果见表2和表3所示。
表2 预计生产MgO球团矿及烧结矿效果分析
生产MgO球团矿对高炉成本影响预计效果如表3所示:
表3 生产MgO球团矿对高炉成本影响
从表2和表3可以看出添加镁质添加剂后增加球团矿的MgO含量,可以使球团矿的生产成本明显降低,球团矿TFe略有降低但不明显;烧结矿的成本略有增加;但高炉的入炉矿成本降低,炼铁成品明显的降低。预计效果显著。
2.2 实验过程
1)实验过程中要求将镁质添加剂的MgO上调至40%以上发符合实验要求,球团矿MgO含量调整至1.85%左右,达到了实验要求
2)实验过程中生球水份控制在7.6%,落下大于4次,抗压1.8kg,能满足竖炉焙烧物理要求
3)镁球焙烧温度高,竖炉煤气燃烧温度提高了60℃,这势必提高了煤气使用量,提高了竖炉的热量,提高了生球干燥效果,提高了竖炉的产量,球团产量比使用镁质添加剂前提高40吨/天。
2.3 实验结果
实验结果如表4、5所示
表4 烧结矿、球团矿冶金性能对比
表5 炉料结构冶金性能
通过表4和表5,对比烧结矿和球团矿可以看出:
球团矿增加氧化镁含量后,还原性没有得到改善,并有一定程度的降低,但是还原膨胀得到明显的改善;开始软化温度增高,温度区间变窄,软化性能明显得到改善。
烧结矿降低MgO含量后,烧结矿900℃还原达到优良指标;500℃低温还原粉化性能略有下降,但维持在较好水平,烧结矿软化开始温度提高,但荷重软化性能变好。
降MgO烧结矿与提MgO球团搭配,模拟高炉熔滴特性得到明显改善,有利于高炉产量的提高和焦比的降低。
高炉使用MgO球团矿效果如表6所示
表6 高炉使用效果对比
通过表6可以看出:使用高氧化镁球团后,高炉日平均产量增加85.5t,利用系数增加0.19t/m3d,透气性指数、平均风温都有提高,有利于高炉的顺行,同时生铁的含硅量,高炉的悬坐料次数都有所降低,利于高炉顺产高产,对高炉操作有利。
3 结论
1)球团矿增加氧化镁含量后还原膨胀得到明显的改善;开始软化温度增高,温度区间变窄,软化性能明显得到改善。烧结矿降低MgO含量后,烧结矿软化开始温度提高,但荷重软化性能变好。降MgO烧结矿与提MgO球团搭配,模拟高炉熔滴特性得到明显改善,有利于高炉产量的提高和焦比的降低。
2)通过生产实践总结,MgO转嫁后,烧结矿、球团矿冶金性能提高,带来的经济效益:球团矿提高MgO后,两矿冶金性能得到提高,有利于高炉炉况顺行,产量增加,焦比降低,可带来年节约5400万元的直接经济效益,促进了炼铁经济技术指标的提升。
3)使用高氧化镁球团后,高炉日平均产量增加85.5 t,利用系数增加0.19 t/m3d,透气性指数、平均风温都有提高,有利于高炉的顺行,同时生铁的含硅量,高炉的悬坐料次数都有所降低,利于高炉顺产高产,对高炉操作有利。
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