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阴阳离子交换树脂运行故障分析及处理方法

2011-08-15李定军

中国氯碱 2011年9期
关键词:混床纯水阴离子

李定军

(贵州金宏化工有限责任公司氯碱厂,贵州 安龙 552401)

阴阳离子交换树脂运行故障分析及处理方法

李定军

(贵州金宏化工有限责任公司氯碱厂,贵州 安龙 552401)

介绍了阴阳离子交换树脂混床运行过程出现的故障及其原因。经过处理后,混床出水pH值达到了工艺要求,混床使用周期也达到设计要求。

阴阳离子交换;树脂;运行;故障;处理方法

贵州金宏化工有限责任公司是河南煤化控股的子公司,年产10万t离子膜烧碱、12万t PVC,金宏化工现有1套150 m3/h的阴阳离子交换树脂混床及配套设施,纯水主要供应本公司氯碱分厂、锅炉发电厂及电石法PVC分厂。公司自2003年开始建设,2006年初局部试车成功,2006年5月顺利投产。

1 纯水制备流程

纯水的制备流程是地下水→缓冲原水池→多介质过滤器→活性炭过滤器→保安过滤器→反渗透→除CO2风机→中间缓冲池→阴阳离子交换树脂混床→纯水贮水池。地下水含盐量为350~400mg/L,硬度为400~500 mg/L,总碱度为200 mg/L,属于中等含盐、高硬度、高碱度地下水。所用阴阳树脂分别为201×7 和 001×7,其树脂充装比为 2∶1,阴阳离子交换树脂以烧碱和盐酸作为再生液。

2 阴阳离子交换树脂混床的设备运行情况

2台阴阳离子交换树脂混床交替使用,运行初期,混床压力均小于0.2 MPa,树脂捕集器未有树脂流出现象,出水pH为6.5~7.8,电导1 us/cm以下的使用周期稳定在10~12天,完全符合工艺用水及设计要求。随着运行时间的延长,从2009年10月起,混床使用周期逐渐缩短,再生频率增加,混床出水pH值开始呈现下降趋势,几乎稳定在5.0~6.5,有时甚至低于5.0,纯水产量也相应降低,严重影响了系统安全生产及产品质量。

3 混床使用周期缩短,再生频率高的原因分析

混床使用周期缩短,再生频率增高,不仅增大操作强度、而且导致再生液的消耗增高和树脂破碎几率的大大加大。

(1)树脂被金属离子污染。氯化氢合成炉冷却水(纯水)回收至纯水站中间缓冲池,直接进入阴阳离子交换树脂混床制备纯水,由于回收水中铁离子含量较多,造成部分树脂金属中毒,中毒树脂主要呈现红棕色,导致阴阳离子交换树脂交换容量下降。

(2)树脂长期再生、运行不可避免地造成部分树脂破碎而流失,树脂运行2年后,在树脂捕集器有少量树脂流出,而且压力偏高0.23 MPa,在混床反洗分层。再生时,破碎树脂流失更为明显,造成树脂量不足,且部分破碎的树脂再生时很难分层,在进水量不变的情况下,导致阴阳离子交换树脂交换容量不足。

(3)再生时部分树脂有抱团现象,阴阳树脂都有假比重现象发生,致使阴阳树脂分层不彻底,再生效果差。

4 pH值偏低的原因分析

(1)阴离子树脂被再生酸污染。阴阳离子交换树脂再生时,分界面不是位于中间排水管的中线位置,阴阳树脂分层不良是造成阴离子树脂被酸污染的主要原因。由于阴阳树脂分层不良,2种树脂还有彼此掺杂现象,在阳离子树脂用酸再生时,掺杂在阳树脂中的阴树脂被酸污染,发生ROH+HCl=RCl+H2O反应,而掺杂在阴树脂中的阳树脂却没有得到再生,当pH值为4~6时,被酸污染的阴离子树脂发生水解,释放少量酸,从而导致混床出水pH值偏低,发生RCl+H2O=ROH+HCl反应,部分阳离子交换树脂在长期使用中受磨损或破碎,但又没有流失或更换,这部分树脂密度降低,与阴离子相互掺杂而难分离,这部分阴离子树脂极易被酸污染。

(2)阴离子树脂被有机物污染。常见污染阴离子树脂的有机物是腐植酸,其带有负电荷,吸附在阴离子树脂表面,不仅使阴离子树脂交换容量下降,而且在一定条件下,还会释放酸,致使混床出水pH值降低。

(3)阴阳离子交换树脂再生后混合不均,大部分沉积在混床底部的阳离子,在运行过程中,会缓慢释放氢离子,而未能与阴树脂释放的阴离子结合,未消除反离子影响,导致混床出水pH值偏低。

(4)除CO2风机经常停止运行,导致除CO2效果不好,过多的CO2溶于水后易形成H2CO3,导致进阴阳离子交换树脂的水偏酸性,阴阳离子交换树脂不能中和过多的阳离子,则混床出水pH值偏低。

5 处理方法

(1)将氯化氢合成炉冷却水回收管线改为氯化聚氯乙烯管,并将其冷却水回收至缓冲原水池,与地下水混合使用。

(2)将呈红棕色的中毒树脂筛选掉,重新装入足量新树脂。

(3)控制阴阳树脂比例,为防止阴树脂被再生液污染,可将阳树脂装至中间排水2/3处,阴阳树脂分别为 2.5 t和 1.4 t。

(4)在阴阳树脂分层前,可从混床底部通入压力为0.3 MPa以下的工艺空气进行搅拌,压力过高、水帽容易损坏,而且树脂易破碎,或从混床顶部加少量1.5%碱液,这样,增大阴阳离子树脂密度差,树脂抱团现象得到彻底消除,且更助于阴阳树脂分层。

(5)碱再生液浓度为 3.5%~4.0%,流速为6~8 m/min,再生时间以 40~50 min最佳,酸再生液浓度为4%~5%,流速为6~8 m/min,再生时间以50~55 min最佳。过高的浓度,过长的再生时间,不仅再生液消耗高,再生液中和不好时,易污染环境。

(6)确保除CO2风机正常运行,减少 H2CO3生成量。

(7)阴阳树脂分层时,一定要控制好进水流量及混床压力,进水量以15~18 m3/h最佳,混床压力稳定在0.10~0.15 MPa最佳,若一次分层不明显,可重复1~2次,务必当明显看到树脂分界线时,方可进行下一步操作,切忌在树脂分界线不明显时进再生液,这样,徒劳无获。

(8)酸碱再生液置换完后,方可对阴阳树脂进行混匀。混合用的压缩空气(无油)压力稳定在0.10~0.15 MPa最佳,切忌空气流量过大或忽高忽低。在空气混合时,一定要注意树脂层上部水位,应高于树脂200~250 mm,过低,不利于树脂混匀,过高,则导致树脂部分分层,而达不到混匀的效果。混合时间一般为5~8 min,视树脂混合的情况而定,可适当延长混合时间,达到混合最佳效果。

6 总结

目前,该厂混床出水pH值达到了工艺要求,均稳定在6.5~7.8,混床使用周期也达到了设计要求,恢复了原有的设计产量及质量要求。混床的常见故障及原因以各厂生产情况而异,在生产过程中,应对设备运行状况及操作细节进行充分的关注和分析,确定阴阳离子交换树脂运行故障的原因,从而确定有效的解决措施。

Anion exchange resin analysis and solution of operational failure

LI Ding-jun
(Guizhou Jinhong Chemical Co.,Ltd.,Anlong 552401,China)

The fault and their causes of the mixed-bed anion and cation exchange resin during operation were describes.After treatment,the mixed-bed effluent pH of the process requirements,the life cycle of the mixed-bed has reached the design requirements.

anion and cation exchange;resin;operation;fault;treatment

TQ114.26+1

B

1009-1785(2011)09-0008-02

2011-03-22

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