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西藏瓦龙水电站转轮改造分析

2011-06-12杨传义

水利规划与设计 2011年6期
关键词:导叶转轮空化

杨传义

(吉林市水利水电勘测设计研究院 吉林吉林 132013)

1 电站概况

瓦龙水电站位于气候多变的藏北高原,海拔4350~4600m,多年平均气温-1.0°C,极端最低气温-41.2℃,极端最高气温22.6℃,属高海拔严寒地区。电站以发电为主,无防洪等其他综合利用要求,装有4台2.7MW的混流式水轮机,厂房为坝后式地面厂房,输水系统采用 “一管两机”的布置型式;发电机出口电压6.3kV,通过两台2×8MVA主变升压至35kV,再通过两回35kV输电线路 (24.7km),输送至本地电网。

水轮机基本参数如下:

型号: HLA244-LJ-150;

转轮直径: 1.5;

额定转速: 250r/min;

飞逸转速: 570r/min;

最大水头: 30.5m;

额定水头: 24.5m;

最小水头: 19.5m;

极限最小发电水头: 17.5m;

额定流量: 13.323m3/s;

水轮机额定出力: 2872kW;

吸出高度 (相对导叶中心): 0.0m;

水轮机安装高程: 4353.8m。

2 现场查勘及运行情况

电站运行12年,未进行过大的技术改造。转轮叶片、上冠及尾水管进口空蚀严重,转轮叶片上最大空蚀处约30×16cm,深度约为5~6mm,空蚀区主要位于叶片进口正面中央,其主要原因可能是机组长期在低水头高负荷区运行,叶片进口正面脱流引起的。

3 转轮改造方案分析

瓦龙电站地处青藏高原,海拔高、泥沙含量小(多年平均含沙量为0.077kg/m3,汛期最大月平均含沙量为0.16kg/m3),对转轮的破坏主要是空蚀的影响,因此改造能否成功的关键是水轮机空蚀性能是否显著提高。

本次改造在尽可能不改变导水机构的前提下,更换空蚀性能好的新型转轮,并研究增容到4×3000kW的可行性。

3.1 不考虑增容时新型转轮的选择

表1 模型转轮参数表

瓦龙水电站额定水头24.5m,最大水头30.5m,最小水头19.5m,单机容量2700kW。适合该水头段的混流式转轮较多,但因本电站装机容量较小,机组选型立足国内中型制造厂所能掌握的转轮。根据我国《中小型轴流式、混流式水轮机转轮系列型谱》及该电站的具体情况并结合我国现行制造经验,选择近年来技术成熟、性能良好的HLA286、HLA616等转轮进行技术分析,其模型转轮参数见表1。经计算,不考虑增容时各原型水轮机参数见表2。

表2 水轮机参数比较表

从表1及表2中可看出,与原转轮HLA244相比,HLA286和HLA616各项性能指标明显占优,可以考虑选用。

更换转轮最理想的方案是:在不改变导水机构的前提下,更换空蚀性能好的新型转轮。

这两个方案原型水轮机的导叶高度均与原导叶高度473mm不相等,因此如更换新型转轮,即使不增容,导水机构也应作相应改造,如导叶、顶盖、止漏环部份。

HLA616转轮额定工况点的空化系数为0.078(远低于HLA244转轮额定工况点的0.14),当空化安全系数K=σ p/σ c取1.5时,各工况下的空蚀裕量比HLA244转轮大2m左右,且这两种转轮的过流量相当,因此对本电站而言,HLA616转轮比HLA244转轮性能优越。

综上所述,推荐选用HLA616转轮,转轮直径与原转轮直径相同,仍取150cm。

3.2 电站增容到4×3000kW的可行性

瓦龙电站采用两机一变的出线方式,发电机的额定容量为4000kVA/3200kW,主变压器的额定容量为8000kVA。因此具备在不增加发电机和主变压器容量的前提下增容到4×3000kW条件。

在水头不变的条件下,水轮机增容有两种途径:一是不改变转轮直径,选用单位流量较大的转轮;另一种途径是适当加大转轮直径。

空化系数通常随着单位流量的加大而增加,通过对大量转轮参数的分析和向水轮机厂家的咨询,暂时还没找到过流量比原转轮(HLA244)转轮明显增加、空蚀性能明显提高的新型转轮。因此,此方法暂不可行。

从目前掌握的资料来看,只有HLA616转轮的过流量与原转轮相当,且空蚀性能比原转轮明显优越。因此,我们只能考虑采用加大HLA616转轮的直径来达到增容的目的。为了留下一定的空蚀裕量,水轮机额定水头下运行的工况点不宜与出力限制线太近。经初步分析,为使水轮机在额定水头(24.5m时),发电机能达到3000kW的出力,转轮直径不宜小于1.56m,即宜选用 HLA616-LJ-156转轮。

当转轮进口直径同为1.5m时,HLA616转轮高度比HLA244转轮高50mm,这时可对尾水锥管进口进行局部处理,勉强能达到目的。如转轮直径增加到1.56m时,转轮高度还需再增加35mm左右,锥管进口直径也应相应加大。而原水轮机尾水锥管的锥角较小,且与座环采用的是焊接结构,加大转轮直径时,需将尾水锥管全部更换,实施起来比较困难,不宜采用。

综上所述,额定水头下使机组增容到4×3000kW的方案不宜采用,下面研究机组超发到3000kW的可能性。

3.3 水轮机超发到3191.5kW(对应发电机出力为3000kW)的可行性

水轮机超发有两种途径:一是保持导叶开度限制不变,水头大于额定水头时超发;另一种途径是增加导叶开度限制来超发。

对原HLA244-LJ-150水轮机而言,水轮机空化系数比较大,空蚀比较严重,加大导叶开度会使工况点的空化系数加大,而进一步降低水轮机的空蚀性能,不宜采用。HLA616-LJ-150水轮机空化系数较小,但为了避免大开度时叶片正面脱流而引起振动,建议不要采用增加导叶开度的方式来超发。这三种水轮机超发方案比较详见表3。

表3 水轮机超发方案比较

表4 水轮机改造工程量清单

从表3可以看出,原转轮空蚀性能较差,即使在最大水头下也不宜超发至3191.5kW。如更换为HLA616转轮,在额定工况对应的开度下,水头大于26.45m时可超发至3191.5kW;如加大开度运行,当水头大于25.6m时也可超发至3191.5kW。对HLA616而言,这两种方案各工况点吸出高度相差不大,均可采用。

因此本方案可拟为:转轮全部更换为HLA616-LJ-150型不锈钢转轮,顶盖、尾水管进口、各环抗磨板和止漏环、导叶、导叶轴承等也同时更换,主轴密封更换为不接触式。当水头大于25.6m时,此方案水轮机可超发至3191.5kW(对应发电机出力为3000kW)。改造工程量清单见表4。

与原转轮HLA244相比,空化安全系数K取1.5时,HLA616转轮的允许吸出高度要大2m左右,从而能在一定程度上减少水轮机的空蚀,延长机组大修年限。此外,与HLA244转轮相比,HLA616转轮最高点效率与额定点效率分别要高1.43%和2%,加权平均效率约高1.5%左右,换用HLA616转轮能增加发电量。

从经济性上看,本次改造一次性投资较高(471.2万元),改造后年均大修费用有所减少(从25万元降至16.7万元),本次改造及十年间大修费用合计638.2万元,十年间由于效率提高而增加的电能收益为308.7万元。改造方案合理可行。

表5 水轮机改造方案经济评价表

4 结论及建议

瓦龙水电站转轮主要问题是叶片空蚀及效率下降,空蚀位于叶片进口正面中央,其主要原因可能是机组长期在低水头高负荷区运行、叶片进口正面脱流引起的,因此改造的重点在提高提高水轮机的空蚀性能上。本次改造通过选用空蚀性能好的新型转轮,能有效的解决空蚀问题;并且当水头大于25.6m时,水轮机可超发至3191.5kW(对应发电机出力为3000kW);水轮机加权平均效率提高约1.5%,增加了发电量。

为尽量减小改造后转轮的空蚀,建议同时改变机组的运行方式,避免机组长期在低水头高负荷区或高水头低负荷区运行。

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