变电站自动化通信报文丢包故障处理
2011-04-26段慧娟
段慧娟 李 佳
(云南电网公司临沧供电局,云南 临沧 677000)
1 引言
变电站综合自动化是将变电站的二次设备经过功能的组合和优化,利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信号处理技术,实现变电站自动化功能。变电站内通信数据可靠传输是实现变电站自动化功能的重要保障。本课题就我局 220kV新云变电站 II期工程中自动化专业人员发现NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信存在通信报文丢包问题进行深入的探讨分析,并提出实际可行的解决方案。
2 选题理由
2010年05月在220kV新云变II期工程中,自动化技术人员发现对 35kV保护小室保护装置发遥控命令及调取保护定值时,偶尔会出现遥控超时、保护定值调取失败及自动化四遥信息丢失情况,但总控NSC300没有通信中断的告警信号。这种设备的异常运行情况将会导致四遥信息准确率达不到100%,开关、刀闸远方遥控成功率达不到 99.99%,不满足220kV新云变电站无人值班的要求。为此,自动化班QC小组把实现220kV新云变NSC300总控与35kV保护小室保护装置可靠通信作为研究课题。
3 现状调查及目标设定
220kV新云变综合自动化系统采用南瑞科技NSC300总控装置作为变电站核心控制设备,与全站二次设备连接实现自动化功能,35kV保护小室保护装置型号为 RCS-9600系列。相同结构系统在我局220kV临沧变、110kV北郊变、110kV凤庆变等多个变电站使用,这些变电站总控与保护装置通信均没有出现过异常情况,各站情况如表1所示。
表1 相同结构系统各站情况表
与南瑞科技技术人员进行咨询,NSC300总控自投入运行以来,未发生过与 RCS-9600系列保护装置通信异常情况。所以我们将活动目标设定为实现220kV新云变NSC300总控与35kV保护小室保护装置可靠通信。
4 原因分析
NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信异常情况是偶尔发生的,并且发生时会出现遥控超时、保护定值调取失败及自动化四遥信息丢失等情况,且总控NSC300没有通信中断的告警信号。针对这一情况,小组人员采用重复对 35kV开关发遥控命令,在NSC300总控上截取通信报文进行分析的方法,来查找 NSC300总控与35kV保护装置通信异常的原因。
(1)遥控试验成功截取的报文
遥控选择
对截取报文分析发现,35kV保护小室保护装置部分上传报文有异常情况。将截取报文发给南瑞科技技术人员,分析后答复报文有丢包情况,NSC300总控在收到丢包的报文时会当作乱码处理,NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信报文丢包是NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信存在异常的主要原因。小组人员结合现场NSC300总控与35kV保护小室保护装置通道走向及通信网络走向(见图1、图2),分析引起NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信报文丢包的原因如图3所示。
5 确定主要原因
(1)设备质量差:现场查看设备合格证及出厂测试记录,设备质量合格,非主因。
(2)装置安装不正确:经与设计图纸核对,设备安装正确,非主因。
(3)选错规约:对装置选用规约进行检查,规约选择正确,非主因。
图1 NSC300总控与站内35kV保护小室装置的通道走向平面图
图2 NSC300总控与站内35kV保护小室装置的通信网络示意图
图3 NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信异常分析
(4)规约参数配置有误:经检查总控及保护装置规约参数配置正确,非主因。
(5)双绞线质量不合格:经测试,屏蔽双绞线质量合格,非主因。
(6)传输距离远,信号衰弱:经现场测量,屏蔽双绞线长度超过300m,咨询厂家后得知,屏蔽双绞线传输速率达到1Mbps的传输距离不超过120m,过长的传输距离信号会发生衰耗,是主因。
(7)接线不正确:经现场检查,现场 RS485接线方式正确,非主因。
(8)途中电磁信号干扰严重信号失真:经现场查看,屏蔽双绞线经过两台主变,主变电磁干扰严重,而相同路径光纤传输的 35kV保护小室测控装置信号无异常,是主因。
小组人员认为造成保护报文丢失的主要原因有:1、传输距离远,信号衰弱;2、途中电磁信号干扰严重信号失真。
6 制定对策方案
(1)提出对策方案
方案一:新增设备。在 35kVI段保护小室及35kV Ⅱ段保护小室中各增加1套NSC300总控接入保护装置,通过以太网接入主控楼NSC300总控;方案二:更换设备。更换 35kV 保护小室保护装置为南瑞科技保护装置,通过以太网接入主控楼NSC300总控;方案三:更换传输介质。利用35kV保护小室到主控楼备用光纤,采用RS485光纤规约转换器接入NSC300总控。
(2)研究、确定所采取的对策
35kV保护小室到主控楼有两个通信网络,保护设备与总控连接用屏蔽双绞线构成的总线网络,测控装置与总控连接用光纤(6芯光纤现已使用2芯)构成的以太网网络。35kV保护小室保护设备与测控装置所用规约不同,所以不能用以太网直接接入测控装置,需经总控转换规约后方能接入。小组人员结合现场实际情况,通过查找资料及现场测试得出:对策方案一及对策方案三两个方案均可采用,实施成功的话均可到达效果。对策方案一需新增测控装置两套(6万元)并需在现场新增屏柜进行组屏;对策方案三需增加RS485光纤规约转换器2套(0.3万元)使用备用光纤在现有屏柜上安装。按先易后难、投资费用由低到高的原则小组决定采用对策方案三解决问题。
(3)制定对策表(见表2)
7 对策方案实施
小组对方案三实施进行讨论后,根据现场要求,取得一致意见,便分工进行实施(对策方案实施步骤表见表3、实施效果确认表见表4)。
图4为加装的RS485/光纤转换器的现场实物示意图。
图5为改动后NSC300总控与站内35kV保护装置的通道走向平面图。
图6为改动后NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信网络示意图。
表2 对策表
表3 对策方案实施步骤表
表4 实施效果确认表
图4 加装的RS485/光纤转换器的现场实物示意图
图5 改动后NSC300总控与站内35kV保护装置的通道走向平面图
8 效果检查
经过现场试验,35kV部分的四遥信息数据正确,NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信正常,满足无人值班站要求(活动前后各指标比较如图7所示)。实现了220kV新云变NSC300总控与35kV保护小室保护装置可靠通信,成功完成课题预定目标。
本次QC活动,小组结合现场实际情况制定了合理的对策方案并加以落实实施(实施成本为3000元),取得了良好的直接经济效益(较传统采用新增设备解决方法节省5.7万元)。且实时准确的自动化数据,为调度运行人员提供了准确的电网运行潮流,提高了调度运行人员的掌控能力,具有较高的社会效益。
9 制定巩固措施
(1)将改动后的图纸(通道走向图及网络示意图)纳入新云变图纸资料归档,纳入班组作业指导书及班组管理中,并报生技部批准。
(2)到现场确认,二期工程中通道及网络敷设图纸为更改后的图纸,并对施工过程进行监督,及时提出整改意见并督促现场落实到位。
(3)今后对于新建或改扩建的变电站,自动化人员将针对自动化设备接入情况认真审核,提出合理要求,防止类似问题再次发生,保障自动化设备安全稳定运行。
图6 改动后NSC300总控与35kV保护小室保护装置通信网络示意图
图7 活动前后各指标比较图
10 结论
通过此次 QC小组活动的开展,小组全体成员积极参与、团结一致,提出了切实可行的解决方案,实现了220kV新云变NSC300总控与35kV保护小室保护装置可靠通信,并为今后新建或改扩建的变电站提供了合理化意见。通过此次活动提高了小组成员的沟通能力、团队合作精神及现场分析、解决问题的能力等(活动前后各项状态评价比较情况见表5)。今后我们将结合生产中遇到的问题,继续深入开展QC小组活动。
表5 活动前后各项状态评价比较表