“高掺渣油比催化裂解催化剂的开发”通过中国石油化工股份有限公司技术鉴定
2011-04-14
石油炼制与化工 2011年10期
2011年6月28日,由中国石化石油化工科学研究院、荆门分公司、催化剂分公司共同承担的科技开发项目“高掺渣油比催化裂解催化剂的开发”通过了中国石油化工股份有限公司科技开发部组织的技术鉴定。
该项目针对DCC技术发展要求研发了掺炼渣油原料的DCC专用催化剂RMMC-1。为兼顾渣油裂化和高丙烯产率,将氧化物改性基质新材料的应用、基质功能分区、提高活性组元利用率和抑制芳构化反应作为开发RMMC-1的主要任务。通过氧化物改性的新基质材料设计炭捕集孔,实现了基质的功能化分区和活性组元的高效利用,开发了新的催化剂制备工艺,催化剂机械强度和成型效果好,新型DCC工艺专用催化剂RMMC-1具有较高的重油转化能力和高丙烯产率,产品性能和各项指标均达到了要求。
与常规DCC催化剂相比,RMMC-1的目标孔结构明显增加,新鲜剂BET比表面积增加,水热处理后RMMC-1微孔比表面积保留度明显增加。实验室评价结果表明,RMMC-1丙烯收率增加0.5百分点以上,焦炭选择性好,重油裂化能力提高。
在中国石化荆门分公司800kt/a DCC装置上的应用结果表明,在原料性质和操作条件不变、RMMC-1占装置藏量100%的情况下,重油裂化能力增强,净掺渣率提高1.26百分点,总液体收率提高1.21百分点,LPG产率由27.09%提高到30.49%,丙烯产率提高1.29百分点,焦炭产率由8.57%降低到7.36%。
RMMC-1催化剂制备工艺可行,生产过程中无特殊环保要求和原材料要求,实验期间新鲜剂和平衡剂球形度好,粒度分布良好,可工业化稳定生产。