宽厚板定尺剪长度测量的自动控制
2011-03-16邱芳,桑森,高黎黎
0 引言
在莱钢宽厚板项目中,定尺剪是剪切线的最后一道工序,也是最关键的工序,它负责把钢板剪成厂家所需的长度及把不合格的头部及尾部切除掉,所以剪切线功能是否完善直接影响着产品的合格率及利用率。钢板的长度测量是定剪尺的所有功能中最关键的,钢板长度测量的准确性直接影响着厚板产品的成材率。
1 工艺简介
定尺剪是处在成品制作的最后一道工序。它的作用的按照厂家的需要把钢板剪切到固定长度。定尺剪区域除了剪子本体,还包括入口及出口辊道、提升平移装置、入口及出口测量辊、入口及出口压下辊、机架辊、加紧臂、推钢臂、摆动辊道、废料处理装置、剪刃更换装置、刃距调整装置、试样收集装置、介质系统以及检测元件。
轧制好的钢板经过冷床冷却,切头剪剪去翘起的头尾,双边剪剪切好钢板宽度后,送至定尺剪的入口辊道。定尺剪根据二级发来的钢板长度以及宽度提升平移装置对钢板进行调整对齐,以便确保钢板长度测量的准确性。根据二级发来的宽度信息自动调整刀缝,加紧臂和压下辊压下的数量以及摆动辊道的位置,按照钢板的的切头、分段和切尾的数据,由测量辊、咬入辊和冷金属探测器共同检测钢板的长度后自动进行切头、分段和切尾的剪切。尾部废料由操作员手动操作按钮,使推钢臂把尾部废料送入废料运传送链上运至废料坑内;分段好的钢板进入码垛区域进行分类存放。
2 长度测量自动控制的系统构成
2.1 系统配置
定尺剪基础自动化系统选用了德国SIEMENS公司的PLC控制系统,采用SIMATIC PCS7系统, S7-400站用于自动剪切控制,操作台的输入和输出ET-200S,通过接口IM模块PROFIBUS-DP与S7-400进行通讯。传动站S7-400的信号通过PROFIBUS DP传给各传动装置的ET-200S接口IM模块。
2.2 长度测量控制方式
定尺剪长度控制分自动和半自动模式。在这两个模式下,钢板完成剪切准备后会向二级请求数据。当二级系统把这块钢板的信息传送过来,其中包括钢板分段的长度,剪切类型(操作员可以在激活剪切顺控前在画面上修改这些参数)。在自动模式下,定尺剪根据二级传送的剪切数据,由跟踪模型触发,直接完成剪切顺控。半自动模式下,根据二级传送的剪切数据,要由操作工按动操作台上的剪切按钮完成剪切顺控。
2.3 长度测量系统组成
定尺剪的钢板的长度测量和钢板的位置测量是由安装在入口测量辊、出口测量辊、机架辊上的三个编码器来检测的。辊道跟踪模型传送的信号被用作计算头部位置,剪切位置用偏置法来计算,并依据钢板的相应位置来选择正确的测量辊加速信号。不论在什么模式下入口和出口测量辊都会根据上述钢板跟踪系统测得的钢板位置上升或下降。这样确保了在手动模式下辊道的保护和钢板长度测量的有效性。操作员只能在手动模式下且板坯固定的情况下才能操作测量辊的上升和下降。定尺剪长度测量系统如图1所示。
图1 定尺剪长度测量系统
2.3.1 入口测量辊
入口测量辊安装在定尺剪剪刃前2475mm的位置上,它上边安装有脉冲式编码器,用来测量钢板长度。
测量辊的上升下降由一个双向气动电磁阀(阀a位为上升位,阀b位为下降位)控制。它的抬起是否到位是依靠接近开关来检测的,当抬起时间超过2s则产生报警,动作停止;它的压下是否到位是靠压力开关检测的。要在2s内完成动作。
2.3.2 机架辊
机架辊道被安装在剪子前782mm处,电机上装有编码器用来测量当入口测量辊检测不到的钢板的长度。
机架辊被激活时,它在液压阀的控制下进行抬起0.5mm。(它的抬起和下降由压力开关进行检测。)这时压下辊落下辅助机架辊进行测量。
2.3.3 出口测量辊
出口测量辊被安装在剪子后2620mm的位置。它的轴上安装有一个脉冲式编码器,对钢板的长度进行测量。编码器的初始值来自出口测量辊落下1.5s后由入口测量辊编码器此时的值。
它的抬起下降由一个双向气动电磁阀控制(阀a位为抬起位,阀b位为压下位),它的抬起是否到位是依靠接近开关来检测的,当抬起时间超过2s则产生报警,动作停止;它的压下是否到位是靠压力开关检测的。要在1.5s内完成动作。
2.3.4 冷金属检测器
BFZ01:入口测量辊落下检测
BFZ02:入口测量辊开始计数检测
BFZ03、BFZ04:头部超长检测
BFZ05:出口测量辊落下检测
2.4 长度测量的自动控制
2.4.1 切头控制
当冷金属检测器BFZ01有信号的时候辊道停止,入口测量辊落下,2S后辊道开始前进。
当冷金属检测器BFZ02有信号的时候入口测量辊开始计数。等入口测量辊的值与设定值相同时开始头部剪切。
当头部剪切时,冷金属检测器BFZ03和冷金属检测器BFZ04检测到信号时钢板会停止剪切,让操作工检查钢板的头部是否超长。
剪切完成后,入口测量辊编码器读数清0。
2.4.2 定尺控制
辊道启动,入口测量辊从0开始计数,当冷金属检测器BFZ05检测到信号,出口测量辊开始压下,1.5s后,入口测量辊编码器读数发送到出口测量辊编码器,共同计数。
测量值取自出口测量辊编码器读数。
2.4.3 切尾定尺
切尾定尺分两种情况,分别是长于等于9m和小于9m的钢板。
长于9m的钢板:辊道启动,入口测量辊开始计数,当冷金属检测器BFZ05检测到信号,出口测量辊开始压下;1.5s后,入口测量辊编码器读数发送到出口测量辊编码器,共同计数。当冷金属检测器BFZ02信号消失,入口测量辊抬起,出口测量辊单独计数。
2、短于9m钢板,当切头剪切完成,HDROLL落下,入口测量辊与咬入辊编码器同时计数。当冷金属检测器BFZ02信号消失,入口测量辊抬起,咬入辊辊编码器单独计数。当冷金属检测器BFZ05检测到信号,出口测量辊开始压下,1.5s后,咬入辊编码器读数发送到出口测量辊编码器,共同计数。
3 测试结果
自定尺剪投入生产以来,连续4个月的剪切精度偏差不大于0.5%,99.7%的钢板剪切误差范围在宽厚板测度误差范围许可内。能够满足预期设计的需要。具体测量数据入图2所示。
图2 定尺剪长度测量测试图
4 结束语
定尺剪的长度测量是定尺剪控制的精髓,长度测量的准确直接影响定尺剪的剪切精度。通过测量的自动控制,定尺剪的成材率大大提高,并且大大减少了操作工的劳动强度,减少了故障率,满足设计需要。
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