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氮气在换热器试漏中的应用

2011-03-05郭永伟胡利平

化工设计通讯 2011年6期
关键词:动火补焊压力表

王 伟,郭永伟,胡利平

(中海石油内蒙古天野化工集团,内蒙古呼和浩特 010070)

1 换热器试漏的方法

1.1 水试漏的方法

传统上我们使用水对换热器的试漏,就是将水注入换热器中,注满水后再用水泵对换热器中的水进行打压,使之达到一定的压力,进行对换热器的查漏。查漏结束做出标记后泄压和排水,再进行堵漏。如果换热器较大、泄漏较严重,水压在较低时就会发生泄漏,不得不排水堵漏,堵漏完成后再充水、充压试漏,反复进行,增加换热器检修时间。由于充水和打压需要大量的时间,泄漏的部位需要动火补焊消漏时,又要对泄漏部位进行干燥处理,否则影响补焊消漏的质量。如果泄漏的换热器内部有可燃介质,必须进行氮气置换,合格后才能动火补焊消漏作业,否则会产生着火和爆炸,危及人身和设备的安全。

1.2 氮气试漏的方法

换热器泄漏后使用氮气进行充压试漏,比较快速。用氮气对换热器堵漏动火作业时,不必再进行置换处理,节约检修消漏的时间。

2 氮气在合成氨换热器试漏中的使用

2007年和2008年期间,内蒙古天野化工集团合成氨装置换热器EA103泄漏5次,使用高压氮气进行查漏和置换。由于换热器EA103壳程的介质为含有可燃气的工艺水(含有氢气和一氧化碳等可燃气),压力为6.5MPa,与管程循环水的压差为6.0MPa,所以氮气试漏充压到3.0~4.0MPa,就可以进行查漏工作;另外在氮气充压试漏后,进行动火补焊堵漏作业时,换热器壳程需要微正压(防止着火),且不需要进行氮气的置换处理,换气合格就可直接进行动火堵漏作业;氮气充压和泄压都比较快速,节约了大量的检修时间。换热器EA103检修每次充压试漏需要15~20min,泄压需15~20min。换热器EA103检修试漏、堵漏氮气配管见图1。

操作要点

(1)由于是高压氮气(压力9.5MPa),使用时必须要有2人以上作业开阀门,在两阀门中间加装压力表1个,一人监护压力表的指示,另一人进行开阀门作业,保证管道压力在允许的范围之内,防止超压,造成管线或人员伤害。

(2)换热器EA103为浮头式换热器,试漏时需要做试漏封头安装到换热器上。

(3)投用步骤 先全开1阀和3阀,如图1,再缓慢打开2阀,对换热器进行充压,同时注意压力表压力,在3.0MPa之内。

(4)泄压步骤 先全关1阀和2阀,打开泄压阀门泄压完成后,全关3阀。

图1 换热器EA103检修试漏、堵漏氮气配管

2008年检修,氮气试漏在换热器EA112、换热器EA104和气化炉废热锅炉EC101A/B中使用,查漏时间短,节约了大量的时间。2010年对换热器EA104进行查漏和检修时使用,节约大量的检修时间。

3 两种试漏方法的比较

从上述使用情况看,用氮气试漏节约大量的检修时间,检修费用。水和氮气试漏方法的比较见表1。

表1 水和氮气查漏方法的比较

4 氮气试漏的安全注意事项

(1)因为氮气有窒息的风险,使用时必须注意人员的安全,防止人员中毒。

(2)氮气使用时要提前进行管线的预制。

(3)氮气使用时临时管线上要增加压力表,两人用对讲机联系开阀门,防止超压。

(4)氮气使用完成后必须及时泄压、拆除。

(5)氮气使用时必须2人以上用对讲机联系充压和泄压操作,防止管线超压,损坏管线,防止人员窒息,造成人身伤害。

(6)氮气不使用时必须对管线的阀门进行挂“禁动”标识牌,防止人员误动作。

5 结 语

从2008年起,合成氨装置使用氮气对换热器进行试漏、查漏和堵漏等消漏作业,使消漏检修时间大大缩短。在检修前期进行氮气使用的安全风险辨识,没有发生氮气窒息的人身安全伤害事故。该法不仅限于换热器,也可推广到其他设备的查漏和堵漏工作中,可使检修工作顺利完成,节约大量的时间。

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