对工作面上组煤老窑水害分析及探放水技术应用
2011-02-14曲建光
文/曲建光
庞庞塔煤矿是霍州煤电集团年产量达到300万吨的大型现代化矿井。庞庞塔矿有5号、10号两层稳定可采煤层。10号煤层开采过程中,主要水害类型有:奥灰水、太灰水、老窑水、上覆岩层裂隙水和地表水,其中上覆岩层裂隙水和地表水对矿井安全生产影响较小,对安全生产构成直接威胁的主要水害是上组5号煤层(原庞庞塔小煤窑的老窑积水)。
10-702综采工作面布置前,通过对老窑水害分析,制定了科学合理的探放水方案,严格执行探放水措施,成功排除了老窑积水对10-702综采工作面的威胁,确保了该工作面综放开采的顺利开展。
一、10-702工作面水害分析
1.工作面情况
10-702综采工作面开采太原组中下部10号煤,地表位于双叶则村北部,麻则沟东部,属于高山丘陵区,以侵蚀黄土梁峁,其次为黄土沟谷地貌中的冲沟,地表标高为1200~1350m,盖山厚度为322~409m。井下位于10号煤七采区三条上山右翼,东部为未开采的10-704工作面,西部为10-702泄水巷,南部以双叶则村保安煤柱为界,北部为已回采的10-701工作面,顶部为由原庞庞塔小煤窑开采5号煤采空区。
2.水害分析
根据山西省煤炭地质148勘查院提交的水文报告,影响10-702工作面的水威胁主要是5号煤采空积水,分析如下:
(1)10-702工作面顶板距离5号煤采空区约50~60m,冒落带最大导水裂隙高度为84.82m。(2)经过对5号煤采空区的调查,F1、F2点存有少量积水;F1点为5-112工作面积水区,该点为原运输巷最低点,预计存有少量积水,在5-112工作面回采前已对F2点进行打钻放水,并疏放出积水,由于没有施工到最低点,仍然有少量的积水存在。(3)原庞庞塔小煤窑开采5号煤采空区范围大,开采当时涌水较大,小煤窑废弃时间长。
3.老窑积水量估算
结合原庞庞塔矿采掘图分析,积水大多在原庞庞塔矿井,预计水位线位于+970m等高线下,积水面积282000m2,初步估算旧井积水量为:W=KSM=0.5×282000×2.5=352500m3。
式中,W:旧井积水的静储量(m3)
K:充水系数,取 0.5;
S:老空区积水水平投影面积,为282000m2;
M:采高,取 2.5m;
二、10-702工作面探放水技术应用
为了安全开采10号煤,庞庞塔矿决定在10-702工作面开展探放水工程,对10号煤顶板上旧矿5号煤采空积水进行疏放。
1.钻孔设计
(1)钻孔位置选择
钻孔施工所在的巷道为10-702副巷和10-702泄水巷。第一个点选在10-702副巷导32#点前5m处,编号为F1;第二个点选在10-702泄水巷导5#点前50m处,编号为F2;第三个点选在10-702泄水巷导12#点前约690m处,编号为F3。
(2)钻孔参数
钻孔孔数。考虑到钻孔所钻岩层、采空区积水情况、钻孔成孔后放水时可能造成堵塞、综合成本和施工难度等因素,决定在F1、F3每处施工三个钻孔,编号为 F1-1、F1-2、F1-3;F3-1、F3-2、F3-3。 在 F2 施工一个钻孔,编号为F2-1。
垂直角度。考虑到钻探施工仰角的限制,初步设计所有钻孔垂直角不超过+40°。
钻孔深度。F1-1、F1-3孔深95米,其他为85米。
(3)钻孔结构
依据《煤矿防治水工作条例》,探水钻孔孔径一般不得大于58mm,考虑到本工程主要目的为疏放水,孔径可适当放大,终孔孔径选用75mm,钻孔开孔位置距巷道底板2.5~3.5m,终孔位置至5上煤采空区。
(4)钻机和孔口管安装
采用SGZ-3A型液压坑道防爆钻机2台,18.5KW防爆电机 2台,DW-350型注浆泵 1台,Φ150mm、Φ113mm、Φ75mmPDC 金刚石钻头,Φ68mm 钻铤(16~32)m,Φ50mm 钻杆 300m, 高压阀门 (Φ108mm,2~4MPa)11个,1.6MPa压力表 11个。
所有钻孔孔口管长度6m,管径为4寸的地质钢管。把购置好的4寸地质钢管加工成2m长的短节,两端车丝扣连接。最外端一根焊4寸法兰盘,安装4寸闸阀并焊压力表接头,以便安装压力表。
成孔后,将孔口管插入孔内,外端安装注浆用盖板,用泥浆泵将配制好的浆液注入管内,待管外出浆后停止。浆液配制用P042.5水泥和专用外掺剂。浆液浓度、凝固时间、注浆压力依现场情况而定。注浆量以孔内饱满为标准。
孔口管注浆固结完后,待浆液龄期过后做耐压试验。用¢65钻头扫孔超过原孔深0.5m安装上孔口盖板,用高压胶管连接注浆泵,用清水进行打压,压力不小于3MP(超过水压2.5~3倍以上),检查孔口周边及巷道无泄漏后,方可钻孔放水,否则,重新注浆、试压,直至达到标准。
2.打钻施工
钻探的主要程序为:整理硐室—确定孔位—固定钻机设备—确定验证开孔方位角、倾角—钻进施工—下入且封固表层套管—检验套管封固质量—钻进、校验钻孔空间位置—钻进至采空区—放水。
孔口装置全部安装好后,进行打钻放水。开钻前,将现场除钻机、钻具等必用的物品以外,其余全部清理出现场,待排水水泵全部能正常运行排水时,逐个打透放水孔。钻孔时,操作人员密切注意孔内情况,防止孔内事故的发生,放水孔打完后,及时冲洗钻孔,疏通煤渣,防止堵孔。
3.排水方案及路线
(1)钻探期间排水方案
副巷钻孔期间排水,在副巷低洼处设排水点,要求该排水点布设排水专线,水泵排水能力不低于每小时80立方米。
泄水巷巷钻孔期间排水,在该巷低洼处设排水点,要求该排水点布设排水专线,安设两台水泵(一台备用),水泵排水能力不低于80m3/h。
(2)放水期间正副巷排水路线
副巷:¢159排水管路—10-1022巷—10#回风上山—10#煤一联巷—10#皮带巷水沟—东区5#水仓—南总回风巷—副斜井¢325排水管路—地面。
泄水巷:¢159排水管路—10-102泄水巷—10#泵房通道水沟—10#煤水仓—南总回风巷—副斜井¢325排水管路—地面。
三、放水情况及结论
该工程于2010年3月14日进行施工,4月5日F1-1号孔揭露采空区并开始放水,测得管口出水量为25m3/h,孔口压力为1.20MPa;随着施工进行,其它各孔陆续竣工放水,至9月4日探放水工程基本完成。预计老空积水为35.25万m3,实际放水量为48.67m3。
放水过程中,放水压力变化明显,钻孔揭露老空5号煤水仓积水最低点初始压力由1.20MPa降至0.48MPa。各个钻孔孔口均有上部老空区流动风涌出。根据物探结果分析,上部积水区域面积明显减少,10-702工作面上部老空积水基本疏放出来,能够满足工作面回采和放顶煤要求。
工程实践表明,庞庞塔矿探放水方案科学合理,探放水工程非常成功,有力地保障了10-702综放工作面的高效开采。