涡凹气浮联合固定化曝气生物滤池在含油废水中的应用
2011-01-29李丽张兴孙晋方
李丽,张兴,孙晋方
(1.中铁西北科学研究院有限公司,甘肃 兰州 730000; 2.中铁工程设计咨询集团有限公司太原设计院,山西 太原 030009)
工业废水中炼油生产废水水质成分复杂、难降解有机物含量高,特别是烃类及其衍生物含量高,如污水中含有酚、Cl-、CN-、硫酸盐、苯、烷基苯磺酸钠等难降解有机物,色度深,COD高,水质水量变化大[1]。甘肃某石油炼化企业年生产加工原油270万t,污水处理工艺在综合考虑进水水质和经济成本的情况下,选用涡凹气浮(CAF)与固定化曝气生物滤池(BAF)联合处理工艺对厂区污水进行处理,处理规模7 200 m3/d,排放水质满足GB 8978—1996《污水综合排放标准》中第二类污染物最高允许排放浓度一级标准。
1 污水进水水质分析及处理工艺
1.1 污水处理厂进、出水水质
结合该厂原料油原油特点,该炼油厂污水主要是含油量高、重油比重大、有机物含量高,特别是烃类以其衍生物含量高,污水pH值波动大、水温在38℃以上。设计进水水量300 m3/h,其进水水质指标见表1。
表1 污水处理厂进、出水质指标 ρ/(mg·L-1)
1.2 污水处理厂处理工艺
该污水处理工艺采用生物A/O池与BAF曝气生物滤池为主的处理单元,污水处理厂工艺流程示意图如图1所示。
图1 污水处理工艺示意图
1.3 污水处理厂各构筑物及设计参数
1.3.1 调节罐
含油污水首先进入污水处理场的调节罐,调节罐的作用是将污水中浮油及水中的悬浮杂物,依靠各自密度的不同,使得油浮于液面,杂物沉于罐底。设计参数:总容积10 000 m3,单座5 000 m3;实际停留时间 24 h,座数为 2座;尺寸: φ20.12 m,H=18.97 m;运行方式:连续运转,两座之间并联运行,通过管道实现串联运行方式,污水通过调节罐处理后,含油量将在150 mg/L以下。
1.3.2 平流斜板隔油池
调节罐出水采用重力流方式进入平流斜板隔油池。设计参数:停留时间2.0 h;水平过流速度0.003 5 m/s,隔油池格数3格,单格宽度4.5 m,有效水深:2 m,有效长度:25.2 m。
1.3.3 一级涡凹气浮
平流斜板隔油池出水采用重力流方式进入一级涡凹气浮。设计参数:座数设置3台;单座处理能力100 m3/h;分离段停留时间40 min,宽度2.4 m,长度9.1 m,有效水深1.8 m。
1.3.4 二级溶气气浮
一级涡凹气浮出水采用重力流进入二级溶气气浮池,经二级气浮处理后,油类污染物回收率达到97%。设计参数:分离段停留时间50 min;分离段水平流速10 mm/s,宽度3.7 m,长度13.5 m,有效水深2 m;反应段反应时间8 min,控制流速0.3 m/s,有效水深2 m,池子总长度15.7 m;座数为1座3格;运行方式:并联、连续运转。
1.3.5 配水井
配水井将生活污水、二级气浮的出水以及BAF的部分反冲洗排水,通过堰的方式使到达后续A/O生化池的水质、水量均匀的分配而设置的构筑物,该构筑物保证了进入二座A/O生化池的水量、水质均匀。
1.3.6 A/O生化池
A/O生化池分三段,一段为水解酸化段,二段为A段,三段为O段。内设置填料、潜水搅拌器、曝气器。设计参数:平均处理污水量 300 m3/h;组数,二座,每座内分两格;BOD5的容积负荷0.2 kg/(m3·d);池内混合液悬浮固体平均浓度2.5 g/L;混合液悬浮固体挥发系数0.7,有效容积12 700 m3,池总容积16 944 m3,总停留时间42.2 h,其中 O段停留时间31.65 h,池体采用半地下式钢筋混凝土结构;单座外形尺寸为:27.0 m×48 m,有效水深4.9 m。
1.3.7 终沉池
A/O生化池出水重力流进入沉淀池。沉淀池主要作用是进行混合液的固液分离,与生物反应配合达到最终从污水中去除、分离有机物的目的。为保证出水水质,采用中心进水、周边出水辐流式沉淀池,出水采用双堰。
1.3.8 BAF前提升泵水池
A/O生化池的出水经BAF前的提升泵提升到BAF池。污水提升泵设计参数:污水提升泵Q =150 m3/h,H=10 m,P=13.5 kW,3台,2用1备;BAF前提升泵水池尺寸:10.0 m×3.5 m×3.8 m;泵扬水管阀门井尺寸:10.0 m×2.2 m×3.0 m;BAF前提升泵水池与泵扬水管阀门井合建。
1.3.9 曝气生物滤池
污水进入曝气生物滤池(BAF),将进一步去除悬浮物、COD、氨氮等,确保达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中二类污染物一级指标。BAF鼓风机参数:11.5 m3/min,P=58.8 kPa,N= 18.5 kW,9台,8用1库备,采用罗茨风机,放置在BAF的廊道内,就近布置,管道连接方便。
1.3.10 监控池
污水经曝气生物滤池后重力流进监控池,污水经检测达到《污水综合排放标准》(GB8978— 1996)二类污染物一级指标,即可进入回用水处理站或到尾水泵房排放;若不能达标则回流至生化系统重新处理。
1.3.11 尾水排出泵房
监控池的合格水正常情况下进入回用水站进行回用水的处理。设计参数:尾水排出泵水池内设置长轴液下污水提升泵,Q=200 m3/h,H=28 m,N=22 kW,1台;Q=100 m3/h,H=28 m,N= 17.5 kW,2台,1用1备,尾水排出泵水池尺寸:L ×B×H=10.00 m×8.0 m×3.300 m,有效深度: 2.8 m。
1.3.12 鼓风机房
鼓风机房内布置的鼓风机是供给 A/0生化池曝气系统正常工作所需要的鼓风压缩空气设施。A/0生化池供气量为Q=80 m3/min,风机风压P=58.8kPa。具体参数为:每台鼓风机设计参数Q=40 m3/min,设计风压P=58.8 kPa,N=68 kW,3台,2用1备。3台鼓风机口口管上安装气动蝶阀,以便于3台鼓风机之间的切换,同时,3台鼓风机采用同一根鼓风空气管道供气。
2 工艺调试
2.1 污泥培养
污泥培养及驯化30 d,分为准备、养生和驯化三个阶段。准备阶段3~5 d向AO池注入生活污水和接种污泥。在AO池引入生活污水,将该池注满,然后停止进水,开始闷曝,闷曝2~3d后,停止曝气,静沉1~1.5h,然后再进入部分新鲜污水,水量约为该池容积的1/5,此后循环进行闷曝、静沉、进水。
2.2 气浮调试
用流量计将气浮进水初期控制在3.8m3/h,同时在进水口投加聚合氯化铝,启动回流泵和空气阀,用阀门调节使溶气罐中的最大压力不大于0.4MPa。调节溶气水管出水阀门,使各个释放口出水均匀。调节气浮池出水堰高度,使气浮池水位达到实验要求的高度,启动刮渣机。根据气浮池出水水质确定聚合铝的投加量,以水质变清为准。
2.3 水温控制
控制池内水温在15~20℃,经过15 d左右,可使A/O池中的污泥浓度超过1 g/L以上。当污泥沉降比在15% ~20%时,停止闷曝,连续进水连续曝气,并开始回流污泥,最初的回流比较小,控制在25%左右,随着污泥浓度的增高,逐步提高回流比达到50%。
2.4 污泥驯化
活性污泥培养成熟后,向A/O池内投加占池体容积10%的石化厂区生产废水,进行驯化。根据监测结果,调节投加调节剂、高效营养剂、活化剂、消化剂等营养物质(尿素、磷酸二氢钠、助凝剂、面粉、碳酸氢钠)。逐步进行连续进水,提高进水流量,进水流量的提高以出水稳定达标为原则。如出水不达标,可将出水打回流进行循环处理。当CODcr明显下降时,可以加大进水量,逐步达到设计进水量和设计出水水质。微生物驯化完成后转入正常处理运行。
3 运行调试结果分析
调整工艺使其达到最佳运行条件,待系统运行稳定后,于2010年8~10月不同时间段对工艺出水中COD、氨氮、硫化氢、石油类等污染物,采用国家标准进行监测[2]。该工艺在正常运行后对污染物的去除率分别为:COD为93.3%、氨氮为73.3%、硫化物为97.7%、石油类为99.3%。经运行调试后,炼油生产废水经该工艺处理后,出水水质稳定,各项指标排放水质满足《污水综合排放标准》GB8978—1996中第二类污染物最高允许排放浓度一级标准。
4 结论
(1)在调试过程中,水温控制在 15~20℃。水温高,菌种微生物活力强,则新陈代谢旺盛,氧化与呼吸作用加强,污水处理效果较好。但温度过高大于30℃时,菌种生物将失去活性;而当温度小于10℃时,微生物的生命活动受到抑制,污水处理效率受到影响。因此,在生产运行过程中要控制水温,使微生物保持最大的活性。
(2)工艺采用二级涡凹气浮,与传统溶气气浮相比具有以下几个优点:运行和维修部件少,操作简单易行;设备整体性能好、安装方便、占地面积小、运行费用低。
(3)该炼油生产污水经该工艺处理后,出水水质达到《污水综合排放标准》GB8978—1996中第二类污染物最高允许排放浓度一级标准。
[1] 邹士洋,杨腊梅.难降解废水的生物强化处理技术[J].中国给水排水,2005,21(7):26-28.
[2] 国家环境保护总局.水和废水监测分析方法[M].第4版.北京:中国环境科学出版社,2002.