水冷离心机机头的结构改进
2011-01-24赵利军
赵利军
(河南安钢集团永通球墨铸管有限责任公司,河南 安阳 455133)
机头是水冷离心机的关键部件,其作用是定位、支承、密封、带动管模旋转。我们在生产使用过程中发现,离心机改规格时机头定心环拆卸不方便,拆卸定心环一般需3 h~4 h,有时需破坏性拆除才能将定心环拆掉;水冷离心机管模承口径跳难以控制,经常拉管身成椭圆的管子,造成铸管生产成本升高。为了解决上述问题,我公司经过多次分析、论证,对机头进行了技术改进,改造简单易行,效果良好。
1 存在问题的分析
图1为DN700-800机头定心环,外表面与皮带轮内表面配合尺寸为φ940H7/h6,属间隙配合。
图1 改造前DN700-800机头结构图
新定心环与机头皮带轮第1次安装一般较顺利,因定心环使用过程中在40℃~60℃水中侵泡,使用后定心环与皮带轮配合间隙之间产生铁锈及水垢后,造成定心环拆卸困难;我厂的对中环与管模的直径配合间隙为2mm(见图2),工艺要求管模承口径跳0.5mm,从理论上看,夹紧环通过紧固螺栓压住管模端面,靠各个螺栓松紧程度进行调整管模承口径跳,使固定管模,能使管模承口径跳满足工艺要求。但是,水冷离心机在生产过程中管模与1350℃-1450℃铁水接触,频繁浇铸拔管,受热胀、冷缩影响,管模承口径跳易变化,班中经常需要打表找正,影响生产节奏,且易出现管身椭圆缺陷。
图2 对中环与管模直径配合
2 结构改进
为彻底解决定心环与皮带轮配合间隙之间产生铁锈及水垢后,定心环拆卸困难;管模承口径跳难以控制,经常生产的椭圆管的问题,决定采用改进机头配合间隙及结构方式来解决,见图3。具体方法是:改进固定环4和定心环6的结构,将固定环与定心环配合面改为20°斜面,皮带轮与定心环配合间隙改为0.1mm,并且在定心环斜面加工O型密封槽,防止漏水;管模与定心环圆柱配合直径间隙由2mm改为0.5mm。改造后,拆卸定心环用3条M18顶丝即可,且定心环安装也非常方便;管模与对中环的间隙较小,管模在常温下与对中环配合间隙为0.5mm,在受热时,配合间隙更小,管模的径跳不易变化,解决了热胀、冷缩管模承口径跳难控制,经常拉管身成椭圆的问题。
图3 改造后DN700-800机头结构图
3 效果对比
通过对机头的改进,铸管的生产、质量及更换管时间有了较大提高,并能满足离心机生产工艺要求,具体效果对比见表1。
表1 改造前后效果对比
4 结语
实践表明水冷离心机机头结构改进使用效果良好,定心环拆装不到1 h即可完成,并彻底消除了定心环破坏性拆除,大大减轻了工人劳动强度,缩短了改规格及更换管模时间,减少了椭圆管产量,提高了铸管生产质量和水冷离心机作业时间。
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