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BC480/22/42支撑掩护式液压支架的改造

2011-01-17王冬梅

山西焦煤科技 2011年5期
关键词:胶管顶梁底座

王冬梅

(山西焦煤西山煤电集团设备租赁公司,山西 太原 030053)

BC480/22/42支撑掩护式液压支架大约有500余台在西山地区使用。由于工况条件发生变化,使用时间长,已造成相当数量的结构件变形,影响了支架的整体稳定性,目前支架的状况已不能满足煤矿安全生产要求,全部报废会造成资源的极大浪费,而通过对该支架进行改造,既不会造成资源的浪费,又能解决资金周转压力。

1 存在主要的问题

改造前该型支架存在的主要问题:

1)顶梁、底座的结构件有变形现象,特别是顶梁顶板、底座底板、变形比较明显,支架整体发生扭转,稳定性差。

2)立柱缸底强度偏低,损坏现象较多,并且立柱与底座的联接型式不可靠,联接销轴拆装不方便。

3)支架最低高度为2.23 m,而下井运输高度要求不大于2 m,下井时需要把立柱拆下,入井后重新安装,增加了井下工作量。

4)顶梁侧护装置易损坏,不易维修。5)推溜和拉架的时间长,生产效率低。

2 改造方案

2.1 改造的思路

针对该支架主要存在的问题,以及西山煤电集团公司各矿地质条件对架型的需求,决定对集团公司现存的BC480/22/42支撑掩护式液压支架进行改造。鉴于集团内部大量使用ZZ5200/19.5/42支撑掩护式液压支架,该支架比较适合西山地区各矿的工况条件,而且该支架从设计结构、技术参数、配套设备等方面都与BC480/22/42支撑掩护式液压支架比较接近。集团公司组织有关人员进行了深入研究,决定利用现有基本完好的掩护梁、前后连杆,重新设计制造顶梁和底座,新设计制造的顶梁、底座应能和ZZ5200/19.5/42支架通用;改造加强现有完好立柱;改善侧护板连接结构;其中前梁、挑梁、前梁千斤顶、挑梁千斤顶、推移机构及推移千斤,顶梁侧推千斤顶及液压系统均与ZZ5200/19.5/4支架完全互换,通过改造,使支架整体性能优于原BC480/22/42支架;在使用几年后,将上述旧件全部更换为统一设计的新部件后,整机性能和ZZ5200/19.5/4支架性能相当,能通用,结构简单、经济实用。

2.2 确定具体改造方案

2.2.1 设计制造顶梁、底座

由于新设计的顶梁、底座要求尽可能与ZZ5200/19.5/42支撑掩护式液压支架顶梁、底座互换,同时利用BC480/22/42液压支架原有部件,在改造过程中,使用液压支架设计软件,对改造后液压支架的四连杆机构运动进行模拟,找到最佳结果,设计过程中,顶梁、底座基本围绕ZZ5200/19.5/42支撑掩护式液压支架顶梁、底座的结构及参数进行,并对各部件强度进行校核,保证改造后整体性能超过原BC480/22/42支架,和ZZ5200/19.5/4支架性能相当。

2.2.2 立柱缸底加强改造

BC480/22/42液压支架立柱的缸底结构型式原为球窝式,见图1。在使用过程中发现该立柱缸底结构强度较弱,立柱固定方式不易进行拆装维护,缸底损坏现象较多,为此,结合现在常用的液压支架方柱缸底形式将该缸底进行加强改造,改造为球头式,并增加125 mm高度。缸口改为卡键式,能够做到和ZZ5200支架立柱互换,见图2。

2.2.3 侧护装置结构改造

在检修BC400液压支架中发现,侧护板的连接方式采用销轴连接、螺栓固定,由于液压支架在井下使用条件恶劣,易出现锈蚀等情况,在地面检修时,侧推千斤顶无法正常拆卸,只能破坏性拆卸。若在井下损坏时拆卸困难,甚至无法拆卸,直接影响液压支架的正常使用。为解决这一难题,工程技术人员通过现场分析,并结合其他型号液压支架侧推装置的连接固定方式,重新改进设计。若全部采用其他架型的连接固定方式,虽然能提高互换性,但是相关的连接部件,如:侧推千斤顶、导杆等全部更换,加大成本投入。因此,改造时因地制宜,对侧推装置的连接结构进行了改进。

1)在保证侧推强度的前提下,将侧推千斤顶活塞端宽度由原来的102 mm改为85 mm,且厚度适当加强。

2)导杆与侧推千斤顶的连接孔中心外径加工半径为2 mm,深度为3.5 mm的环形槽。

3)用圆钢丝挡圈固定连接销。

BC400/17/35液压支架侧推装置的连接使用该改进设计后,侧推千斤顶的拆卸、安装,简单、易行,还降低了工人的劳动强度,节省了侧推千斤顶和接长杆的投入费用。同时,原有的顶丝仍能使用。

原结构与改进后的结构对比图见图3。

图3 原结构与改进后的结构对比图

2.2.4 液压系统改造

针对推溜和拉架的时间长,生产效率低的问题,对该项支架液压系统进行改造。

1)阀类大流量改制。

a)将操纵阀上控制推移千斤顶的片阀由CFPZ125/320型改为BZF200型,使流量由原来的125 L/min提高到改制后的200 L/min。中部加配液板与原CF-PZ125/320型片阀连接。

b)将进液截止阀由PJF13/19型改为NZJF16/31.5型。回液截止阀由PJF13/25型改为NZJF16/50型。

c)将过滤器由BG2型改为BG5型。

2)推移千斤顶大流量改制。

a)将推移千斤顶原活塞腔、活塞杆腔通液孔,由原来的d10 mm扩为d13 mm。

b)将推移千斤顶活塞腔进液钢管、接头座由原来的d10 mm改为d13 mm。活塞杆腔接头座由原来的d10 mm改为d13 mm。

3)高压胶管总成更换。

a)将主进、回液管高压胶管总成分别由原来的d19 mm、d31.5 mm改为d25 mm改为d50 mm。

b)将截止阀至操纵阀的2根高压胶管总成由原来的d13 mm改为d16 mm。

c)操纵阀至推移千斤顶的高压胶管总成由原来的d10 mm改为d13 mm。

4)其它部分改造。

阀类、千斤顶全部与ZZ5200/19.5/42液压支架通用,包括其连接方式及接口。

3 焊接工艺性的保证

1)焊接方法采用现有的CO2气体保护焊后,熔深大,强度好。

2)焊接材料选用H08Mn2Si焊丝,并用d1.2焊丝打底,d1.6焊丝施焊,4道焊成,可保证焊接强度好,变形小。

3)焊前采用低温预热。

4)对焊接电流、电压、焊接速度都作出明确规定,保证采用正确的焊接线能量,提高焊缝的抗脆断和抗疲劳强度。

改造后该支架的最小支撑高度为1 950±50 mm,最大支撑高度为3 950±50 mm,其参数基本接近ZZ5200/19.5/4支架,同时保证了运输方便。

4 改造后使用效果及效益

全部支架改进完毕后,经过杜儿坪矿及西铭矿工作面使用,使用效果良好。

4.1 经济效益分析

每台BCB480/22/42支撑掩护式液压支架的改造费用12.2万元,而购买或制造1台ZZ5200/19.5/42支架则需21万元,按现已改造的270台计算,可为集团公司节约:(21-12.2)×270=2 376万元。

4.2 社会效益分析

西山设备租赁公司用小额资金解决大批量液压支架的需要,缓解了资金短缺的问题,通过改造,整机性能和ZZ5200/19.5/42支架性能相当,满足了安全生产要求。

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