提高锅炉水力除渣系统效率的探索实践
2011-01-09赵曰朋
赵曰朋
华电滕州新源热电有限公司,山东滕州 277500
提高锅炉水力除渣系统效率的探索实践
赵曰朋
华电滕州新源热电有限公司,山东滕州 277500
火力发电厂锅炉水力除渣设备作为重要附属系统,其可靠性和经济学性对火电企业有着较大影响,针对华电滕州除渣系统存在的问题,提出合理的改造方案,大幅度提高除渣效率,取得了良好的节能效果。
水力喷射器;节能;效率;经济性
1 概述
华电滕州新源热电有限公司共四台机组,一期2×150mW,二期2×350mW,四台机组除渣系统均为封闭式水力除渣,其中水力喷射器喉管作为除渣系统的重要部件,在过去相当长的一段时间内频繁损坏,喉管的频繁更换给锅炉专业带来很大的工作量,主要原因是喉管磨损严重,通过锅炉专业全体工作人员的共同努力,对喉管材质、尺寸尝试改造,最终取得了良好效果,实践证明改造是成功的。
2 水力喷射器结构及原理
该设备由进口法兰、喷射器本体、喷嘴、半缺法兰、喉部扩散管、管接头、尾部扩散管等部分组成。高压喷射水(2.5MPa)自喷嘴射入,在经过喉管时,在喉管喉颈与喷嘴之间形成负压区,从碎渣机下来的炉渣水混合物被吸入喉管,喷射水将炉渣带入到脱水仓。水力喷射器结构图图如下:
3 除渣系统存在的问题
由于煤质灰分含量(最大含灰量42%)远大于设计煤种,所以锅炉运行时,实际除渣量远远大于设计除渣量,除渣系统实际运行时间要比机组设计中要求的运行时间高出2-4倍,加上原有水力喷射器喉管耐磨性较差,喉颈磨损变大,系统负压减小,导致系统除渣时间过长,由于两炉四渣斗公用一套除渣系统,高负荷时除渣系统连续运行也无法保证正常除渣。除渣不及时,经常进行人工放渣。
为尽可能提高除渣效率,不得不频繁更换喉管,其中一期水力喷射器喉管的使用寿命仅为3~4个月,二期水力喷射器喉管的使用寿命仅为2~3个月,四台机组每年要消耗喉管35只(FAM系统可查)。
4 改造方案研究
通过广泛查阅耐磨材料相关信息,并对各相关金属元素的使用特性作了深入的学习掌握,对各种耐磨材料的使用工况进行反复比对和调研,最终对喉管材料和尺寸进行大的改造:
1)对原有材质进行改造,原有喉管的材质为高铬铸铁,这种材料尽管可以实现较高硬度,但硬度提高了韧性会大大降低,容易破碎,我们通过采用更加耐磨的低碳高铬镍钼合金材料(较好解决了硬度和脆性之间的矛盾,通过加入NI元素进行弥散处理,硬度达到HRC60而仍具有较强的耐冲击性),使单位重量的可磨时间提高了4倍以上;
2)对于抛物线结构的喉管造型,我们将原有的φ127mm喉颈通过试验逐步缩小至φ92mm,由于喉管喉颈达到φ140mm就需要更换掉,这样通过缩小喉颈不仅将可磨损量提高了3.5倍,由于喉颈的缩小,大大提高了喉管负压,单次除渣时间也大大缩短,一期除渣时间由原先的30min缩小到15min,一期除渣时间由原先的50min缩小到30min,仅此一项每年为公司节约大量厂用电;
3)对喉管安装尺寸进行调整,长度由750mm减少为500mm,厚度适当增加,重量为原有重量的3/4,这不仅保证了改造后的喉管费用没有增加,同时减轻了喉管更换工作量。
附图:2011年1月1日,#1机停机期间喉管检查情况拍照
5 改造后的节能情况
根据科学计算生产的新喉管投入使用,取得了良好的效果,产生了巨大的经济效益:
喉管改造前后使用寿命对照:
改造前 改造后使用寿命 一期喉管 3~4个月 24~36个月二期喉管 2~3个月 12~16个月
节能情况计算公式:
日节约电量=除渣系统总功率*每只渣斗除渣所节约时间*渣斗数量*每日除渣次数
除渣系统主设备功率 一期 二期喷射泵 250kW 110kW冲渣泵 355kW 200kW
一期除渣日节电:〔(30-15)/60〕×(250+110)×4×6=2 160kW/h
二期除渣日节电:〔(50-30)/60〕×(355+200)×4×6=4 440kW/h
5.1 年节约电费
(2160+4440)×300(按年运行300日计算)×0.3441=68.13万元
5.2 年节约材料费用
4 400(原喉管均价)×35(改造前年消耗量)-4 500(新喉管均价)×6(改造后平均年消耗量)=12.7万元
5.3 因喉管更次数减少而产生的效益还包括以下内容
节约人工费用;降低工作人员劳动强度;减少放渣次数等,按照历年情况统计折算约合36万元。
[1]温秉权.金属材料手册[M].北京:电子工业出版社,2009.
TK1
A
1674-6708(2011)48-0164-01