铝电解多功能天车轨道改造的实践应用
2010-12-31闫玉霞
闫玉霞
中铝青海分公司一电解厂有两排长1000m,跨度21m的厂房,厂房内通长设置吊车梁,其上轨道型号为QU100,供12台自重52.5吨,载重12吨的电解多功能天车运行。轨道经过十五年的不间断使用,出现了吊车梁混凝土找平层脱落、裂缝严重,轨道伸缩缝间隙较大、接头错位、轨道压轨器损坏、轨道弯曲、预埋螺栓断裂、弯曲、橡胶垫板老化等现象,造成行车中双面啃轨严重,对生产造成影响、使维修费增高;列为重点改造项目。改造过程中对断裂螺栓进行了焊接,使用钢垫板代替了混凝土找平层,尝试将钢轨原压板接头改为无缝焊接接头,本文为在进行试验后所取得的经验,为同类工程提供借鉴。
一、概 述
轨道改造前状况为:轨顶标高▽6750mm,由8-12m不同长度钢轨用夹板联结,轨道每50m设一个伸缩缝。钢梁与轨道间通过预埋件上焊接的螺栓联结,混凝土梁与轨道通过14个M24预埋螺栓固定。
二、原天车轨道破损原因分析
1.轨道总体状况
80%的轨道表面耐磨层脱落,最严重的磨损量达到8mm;出现压溃飞边现象,最大飞边6mm;轨道低凹420处,低凹深度最大处6mm;预埋螺栓断裂118根;压板变形移位185块;减震橡胶垫全部老化;大部分轨下找平层脱落;轨道跨距、标高、中心线均超标。
2.轨道的联结方式缺陷
原天车轨道长度不一,有8m、10m、12m三种规格,相邻两根轨道之间用夹板联结,轨道之间均存在5mm~8mm的缝隙,当天车轮跨越轨缝接头时,车轮冲击轨道端部,产生极大的的冲击力,导致轨道端部前后40~60㎜范围内压溃,逐渐形成大小不一的低凹,轨端的低凹又增加了多功能天车对轨道的冲击力,而轨道接头周围的螺栓出现断裂和弯曲,使轨道受力更加恶化,变形更加严重。
3.轨道伸缩缝的分布
每排厂房的单侧伸缩缝14处,而轨道每50m留有一个伸缩缝,共20个伸缩缝,未能与厂房的伸缩缝一一对应,在轨道温度应力和电解厂房伸缩产生的应力的双重作用下,造成轨道无序膨胀和收缩,相邻两个轨缝的间隙长短。
4.预埋螺栓断裂变形
5.轨道减震装置老化
三、轨道技术要求
中心线位置偏差≤±5㎜;
轨道顶面标高差≤±5㎜;
中心线间距离偏差≤±5㎜;
全长钢轨要有较好的稳定性、机械性能和耐磨性;轨道基础稳固,并易于维护和检修。
四、改造技术方案的确定
1.改造方案
天车轨道改造与生产同时进行,生产与施工交叉作业。依据公司轨道目前的现状,参照贵州、华鹭等分公司多功能天车轨道改造,并依据无缝铁路轨道的思路,以优化轨道的使用功能为目标,为保证安全施工,提出了垫钢板找平、断裂螺栓焊接、早强混凝土修补螺栓孔、无缝焊接轨道的改造新方案,并进行了充分的论证。
无缝焊接钢轨的特点
无缝焊接加长钢轨是一种新型的轨道形式,轨道之间的夹板联结取消,而采用标准长度的钢轨焊接成一根长轨道,使得轨道的接头大量减少,从而极大的减少接头产生的危害,减少了破损机会,也易于维护。
2.技术改造方案的设计
天车轨道涨缝的计算
(1)合理施工轨温计算
A.QU100钢轨最大自由伸缩量公式:ΔL=α×L× Δt
α—钢的线膨胀系数,亦即钢轨的单位自由伸缩量0.0118mm/m·℃;
L—钢轨长度为70m;
Δt—轨温变化度数为 68℃ (电解厂房夏季50℃; 冬季-18℃)。
则如果以最高温或最低温安装轨道其最大线变化量为:
ΔL=α×L×Δt=0.0118×70×68=56.168mm
B.由于钢轨最大自由伸缩量可达56.168mm,所以要对无缝轨道的施工温度进行合理的安排,最大限度的减小其伸缩量,使其自由伸缩量的相当一部分不能实现。施工温度的高低,直接决定轨道承受温度应力的大小,因而直接决定轨道的稳定性。根据青海地区电解厂房内温度记载,电解厂房夏季最高50℃、冬季最低(非生产状态)-18℃, 中间轨温:t=(tmax+tmin)/2=(50-18)/2=16℃
即在此温度下安装轨道产生的温度变形最小,温度应力也最小。
C.考虑到在电解厂房内安装温度应力式无缝轨道,冬季因厂房不间断生产,最低温度不是很低,在生产正常的情况下,不会达到零下,主要的危险不是来自收缩,而是来自膨胀,所以把施工轨温定得比中间轨温略高一些,即把中间轨温作为施工轨温范围的下限,中间轨温加10℃作为施工轨温范围的上限,则
施工的轨温范围:16℃~26℃
(2)轨道焊接方式选择及相关试验
由于轨道改造与生产同时进行,且生产具有不间歇性,为节省费用并能实现现场焊接,轨道焊接方式采用电弧焊。
A.轨道焊接试验
由于焊接过程中受强磁场影响,会对焊接质量造成很大影响,为此,在现场制作一试验胎具,在强磁场下按附后消磁方案的方法进行消磁焊接,在198#槽前焊接完成后,将试件送质检部门检验,焊缝符合设计强度要求。
B.混凝土找平层试验
因天车运行需要,找平层无养护时间,为提高前期强度,按水泥用量的3%加早强剂,在施工前用两种配比在电解厂房内进行了试验。
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(3)轨道的测量
轨道的测量工作是改造工程的关键环节,测量质量的好坏,将直接影响改造工程的轨道施工质量。为提高通透性并减少天车运行产生的振动,首先要求多功能天车靠厂房东端或西端停放,将大部分的轨道空出,以便更加准确的布设控制点,厂房内净化系统全部运行,以提高厂房内可见度。
A.在三通道出铝端的轨道上设点,在该处架设经纬仪,利用土建与轨道对应关系,将轨道中心线投射在二、三、四通道的混凝土柱上,以备安装轨道使用轨道的中心线,再在二、四通道上架设经纬仪将该直线延伸到两端,将轨道中心线全部测设完毕。
B.通过出铝端轨道的中心线,用拉跨距的方法找出烟道端轨道的中心线,并在混凝土柱上做好永久性标志。
C.标高的测量同样从轨道的中间向两端测放,先在柱上测量放出▽6850mm,轨道的安装绝对标高为▽6750mm同原标高,以保证新旧轨道接茬处天车的正常运行。
(4)轨道垫铁找平
轨道安装前凿除原混凝土找平层,对混凝土吊车梁的表面进行清理、对混凝土与垫铁接触面进行研磨,研磨至平整,无凸凹后摆放好垫板,用水准仪检测垫板的标高,调整使其达到设计标高。
(5)混凝土找平层
轨道安装完后,用C30细石混凝土灌浆找平,以固定钢垫板、增加轨道与吊车梁的整体性。
五、几个技术难题的解决
1.预埋螺栓的断裂、弯曲的处理
原设计螺栓应该穿过预留孔,破坏后可以更换,但实际现场情况为预埋螺栓,破损螺栓无法更换,为解决这一问题,用空心钻孔机将断裂的预埋螺栓周围混凝土打掉,打混凝土孔有专人监控,避免破坏预应力主筋及箍筋,打到断裂位置下50mm左右,按断裂螺栓的长度,确定对接螺栓的加工长度。与断裂螺栓对接后,参考钢筋帮条焊的施工方法。
2.轨道接缝焊接消磁处理
根据轨道焊接时接头处产生磁场的大小和方向,用直流电焊机输出同样大小的导线缠绕在轨道上,使其产生的磁场方向与车间磁场方向相反,大小一样 (通过线圈数量确定)。
3.轨道减震装置的改进
原轨道缓冲橡胶垫为8mm厚的普通减震平垫,容易脱落和老化,造成轨道的断裂和对吊车梁的冲击。此次改为槽型弹性钢垫板,以延长其使用寿命。
六、结束语
通过对电解多功能天车轨道的改造,极大的优化了轨道的使用功能,同时为12台多功能天车正常运行提供了良好的基础条件。
1.轨道的改造方案经过了充分的论证和前期试验,确保了改造工程质量。
2.经过近七年的的观测,此项改造工程是成功的,改造后轨道的各种技术指标符合设计要求,多功能天车运行平稳,轨道各项考核指标均在范围内。
3.此项轨道改造工程与生产同时交叉进行,对于所取得的经验,在同行业具有实用价值。