30万t/a离子膜烧碱液氯工序运行总结
2010-09-07刘巧红
刘巧红
(河南神马氯碱发展有限责任公司,河南平顶山467242)
30万t/a离子膜烧碱液氯工序运行总结
刘巧红
(河南神马氯碱发展有限责任公司,河南平顶山467242)
介绍了常温高压法液氯生产工艺,总结了运行中出现的问题并提出了改进办法。
液氯;酸雾捕集器;液化器;包装;改进
河南神马氯碱发展有限公司现生产能力为30万t/a离子膜烧碱、30万t/a PVC树脂。一期为双十万吨,2005年12月30日一次试车成功;二期为双二十万吨,2009年6月底一次试车成功。10万t/a生产线与20万t/a生产线共用1套液氯装置,生产能力为10万t/a液氯,2条线共用液氯装置为生产调配带来了灵活性,但也给生产的稳定性带来了不便。
1 液氯的生产方法比较
该公司液氯生产采用常温高压法,其来自氯气分配台的干燥氯气和浓硫酸一起被吸入氯气压缩机组,经加压后,氯气进入酸雾扑集器脱酸,然后进入氯气液化器被循环水冷却液化,大部分氯气被冷凝为液体,经气液分离器分离。液氯通过分离器底部管线进入储槽,在气液分离器上部,液化器内没有液化的氯气送往盐酸工序合成盐酸。储槽内的液氯直接进行包装,抽钢瓶的废氯气进入吸收塔,和稀碱反应生成次氯酸钠出售。
2 运行过程中存在的问题及整改措施
2.1 高压氯气压缩机组连接管件泄漏
液氯工序从2006年1月5日开车以来运行一直较平稳,同月16日,操作工巡回检查时发现氯气压缩机组主机与气液分离器连接管漏酸,立即停主机,将浓硫酸排净后,拆下连接管,发现连接管丝接头已腐蚀,重新制作连接管后又投入使用。
2月12日,操作工发现压缩机机封甩有酸雾,与厂家联系,分析可能是机封沉积酸泥,停机打开机封,清洗酸泥后,启动压缩机组,机封仍微漏气但不带酸,启动压缩机后,二级温度上升很快,40min内上升到78℃,分析可能是循环酸量小,经检查强制循环酸泵,叶轮出现问题,更换叶轮后压缩机组运行正常,满足了生产需要。上述2个问题可能是浓硫酸质量不合格造成的。更换浓硫酸厂家,并在浓硫酸加酸泵前增加过滤器后,生产平稳运行。
表1 高温高压法主要设备
2.2 液化器频繁泄漏
2.2.1 液化器的基本结构及运行中出现的问题
液化器为管壳式结构,冷却水走壳程,氯气走管程,换热器主要部件为碳钢管。在试车之前进行水压试验及气密性试验,设备无泄漏情况,然而在开车过程及系统的生产运行中出现了氯气泄漏问题。通过对液化器进行检漏,发现泄漏点多分布在液化器端部板与管接触的地方,靠近氯气进口侧,共计有6处漏点,多为局部裂纹泄漏。
2.2.2 液化器发生泄漏的原因分析
液化器发生泄漏的原因有4个,即温差应力及热疲劳、管束振动、制造过程中的缺陷和操作等因素。通过现场调查、分析,在设计和制造过程中存在的容易忽视的细节是造成泄漏的主要原因。
2.2.3 改进措施及效果
(1)改善焊接工艺,严格清理焊接部位,保证焊接质量。(2)采用强度焊加贴胀。(3)由于采用先焊后胀工艺,必须严格控制管子与管板孔的精度及其配合。(4)在液化器循环水出口增加pH值在线测量仪,可连续对循环出水的酸度进行检测,并把检测DCS信号(显示、报警等功能)传送到操作室,以便操作人员随时掌握液化器的工作情况,同时强调操作人员用pH试纸定时检测回水酸度,避免因pH值计失灵而造成误判。
改进后的氯气液化器运行效果比较好,为整个系统的稳定运行奠定了基础。
2.3 酸雾捕集器捕集效果不理想
检修液氯储槽时,发现储槽底部黄色黏稠样物质较多,经分析为硫酸盐及硫酸酸泥。该公司高压氯气压缩机组用浓硫酸做循环液,同时起到干燥氯气的作用。经压缩机压缩,气液分离器分离后,进入酸雾捕集器,由于这种酸雾颗粒较小,平均直径约2.5μm,如此小的雾粒只有采用高效纤维床分离元件才能分离出来。该公司前期采用国产除雾器,后对除雾器外壳及内件进行了改造,采用了孟莫克除雾器元件,使用效果比较理想。
2.4 液化效果不理想
高压常温法制液氯装置的工艺控制条件有液化温度、液化器换热面积和氯压机输出压力等,为此,该公司的高压氯气压缩机组采用佶缔纳仕机械有限公司的2BW6 231-8ZA96-Z系统,是按满足10万t/a氯气设计的,由于液化器面积和压缩机组输出压力一定,循环水温度不能再调节,出现了液化效果不理想的情况。将循环水变为8℃冷却水,大大提高了液化效率。
2.5 液氯包装的改进
利用液氯槽压力(0.8~1.1 MPa)进行液氯包装,包装1瓶(1 t)液氯需用50 min。在液氯储槽和包装台之间增加一台大连海密梯克屏蔽泵(流量25m3/h,扬程38m,额定压力为25MPa)后,包装1瓶只用30min左右。从运行情况看,降低了包装成本;实现了液氯的连续恒压输出;可消除三氯化氮的富集,避免了液氯储槽三氯化氮爆炸的危险,提高了操作的安全系数;包装速度加快,包装弹性加大;屏蔽泵比较安全,采用全封闭循环系统结构,可以确保所输送物料绝对无泄漏,安全可靠。
3 结语
氯气液化生产液氯工艺对所有设备、管道的要求都很高,容不得任何疏忽,涉及到氯气的加压、液化,液氯的包装、输送以及氯氢处理的稳定性和整个系统的安全性。在强化工艺控制的同时,还要增强员工的安全意识,提高员工的技术素质,提高设备检修质量,保证运行设备和备机始终处于完好状态。
[1]阎传荣.高温常压法液化新工艺.中国氯碱,2003,(8);13.
Operation summary of liquid chlorine processof 300 kt/a ionic membrane caustic soda
LIUQiao-hong
(Henan Shenma Development Industry Co.,Ltd.,Pingdingshan 467242,China)
The high pressure and normal temperature liquid chlorine processwere introduced.The problems existing in operationwassummarized.The innovationmethod wasput forward.
liquid chlorine;acid fog trap;liquefaction;packing;innovation
book=8,ebook=130
TQ124.4+16
B
1009-1785(2010)08-0008-02
2010-04-19