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采用LV技术提高煤磨产量

2010-08-23潘小平

水泥技术 2010年4期
关键词:选粉细粉电耗

□□潘小平

采用LV技术提高煤磨产量

Coal Mill Output Improvement by Using LV Technology

□□潘小平

1 煤磨改造背景

我公司5000t/d生产线由天津水泥工业设计研究院有限公司设计,2004年7月投产运行。煤磨选用的是沈阳重型机械制造厂制造的MPF2116立磨,设计能力是40t/h,由于运行过程中原煤来源较多 (表1),产质量波动较大,遇到质量不好的原煤会有煤粉供不应求的情况,煤粉细度被迫放粗,窑被迫减产,如2008年1月份由于磨机产量偏低,窑被迫减产20~30t/h达10d之久,使生产处于被动状态。

面对这种局面,如果坚持用质量稳定的优质煤,不仅增加进厂原煤成本,而且随着市场变化很难实现;或在建设二线时,将新煤磨的规格增大作为老线的补充,不仅远水不解近渴,而且煤粉的远距离输送也并非轻而易举之事。

LV的立磨选粉机改造技术,通过提高选粉技术,不但能在煤粉细度不变的条件下增产,而且能降低电耗。这种技术在国外已经成功改造了数百台,虽然国内的煤立磨尚未有应用先例,但公司在与LV技术工程(天津)公司技术交流后,决定采用这项技术作为提高煤磨能力的首选方案。

2 LV选粉技术的核心

LV的选粉技术的突出特点是选粉效率远高于90%以上,并且粗粉中无细粉。其核心技术在于转子外周的导向叶片特殊的LV气室结构,与转子叶片的巧妙配置。

由于选粉效率高,使细粉不再返回磨盘,从而提高产量;由于细粉不在磨内循环,从而降低电耗;由于选粉粒径控制准确,从而使产品粒径范围变窄;由于盘面上的细粉少,立磨的振动幅度改善。

这项改造技术需彻底更换原有的选粉转子,而且一般壳体也要重新配置,如果原有电机及风机能力随着增产而不足,也有可能需要更新,所以,更换时间为5~7d,最好利用窑的大修期间进行。

3 煤磨选粉机改造效果

2009年元月在与LV技术工程(天津)公司签订合同后的三个月,利用窑的大修机会对煤磨的原选粉机进行更换改造,历时一周。改造后的效果良好,具体数据见表2。

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表2中所取数据是刚更换完磨辊、磨盘的煤磨运行情况(也针对不同煤质)。通过表2的分析对比可以看出,技改后产量增幅较明显,同样使用苏龙煤,在细度水平不变的情况下,台产增幅达到15%。而使用杂煤,产量增幅更加明显,能达到17%,表明LV技术的选粉能力使煤磨对煤质的适应性明显增强,磨机振动测量没有安装仪表,在此没有对比。

与此同时,2008年上半年的煤粉平均电耗为33.5kWh/t(下半年电表坏),2009年下半年的煤粉平均电耗为30.6kWh/t,两者相差2.1kWh/t。风炉不经过旋风筒,系统阻力不受此干扰,选粉机改造后,降低了磨内负荷,减少了磨内阻力,排风机转速降低,同样细度情况下,产量增幅达14.9%,煤磨电耗有较明显下降。

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根据上述改造效果对比,仅按每吨煤粉电耗下降的效益计算,其结果为:0.16t煤粉/吨熟料×170万吨熟料/年×1kWh/吨煤粉×0.52元/kWh=13.6万元/年,再加之挽回煤粉供不应求影响窑的生产所造成的损失,年内便可回收投资。

应该补充说明的是,LV选粉技术的改造并不能代替研磨功能的改善,所以,煤质的稳定,辊盘、磨辊的磨损以及磨机的漏风等状态,仍需要加强管理,及时维护或更换。

这次改造,为了解决煤磨所用篦冷机热风中所含熟料粉过多的问题,在篦冷机热风出口到煤磨入口处增加了两个小旋风筒,虽然大大降低煤粉中熟料粉含量 (每小时可收集300kg左右的熟料细粉),但与此同时煤磨进风系统阻力增加了800Pa左右,因此,在某种程度上抵消了LV的部分节电改造效果,为此改造前后通风机转速几乎没有变化(本来选粉机转速可以降低一些)。为说明此影响程度,这里列出了在窑点火升温阶段,使用热风炉热风作为烘干热源时(此时均不用篦冷机的热风)进行改造前后的对比(表3)。

从表3中分析可知:由于使用热

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1001-6171(2010)04-0091-02

��苏天山水泥集团溧阳分公司,江苏 溧阳 213332 ;

2010-03-12; 编辑:吕 光

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