超薄热带生产线故障分析与改进
2010-06-11吴丽华
吴丽华
(唐钢第一钢轧厂,河北 唐 山 0 63016)
唐钢连铸连轧超薄热带生产线采用意大利DANIELI公司的FTSC连铸机,生产厚度为70~90mm的铸坯;美国BRICMONT公司的辊底式均热炉;轧机采用2RM+5FM布置,粗轧机由DANIELI设计,精轧机由日本某公司设计;卷取区采用了日本的高速飞剪、双地下卷取机。由于多年的使用,很多设备老化,故障时有发生,影响生产。
1.存在问题及原因分析
(1) 精轧机侧导卫丝杠丝母的润滑原设计为集中供油,每次检修要采取手动加油,须拆卸油管,用油泵直接加油,会导致接头损坏。
此处润滑由一根主油路向两侧轴承供油,因此处温度较高,油路不畅易造成干油碳化,油路堵塞,轴承卡死。该部位正常生产时无法点检,只有在解体检修时才能发现问题。。
图1 油路改造示意图
(2)精轧机热轧油管定位块采用不锈钢材料,但因定位块直角尖锐,且很容易与侧导板干涉,导致导卫动作不灵活,甚至无动作。
(3)两架粗轧机间的辊道长期在高压水冲刷和高温烘烤的环境下作业,润滑质量下降,造成轴承损坏。
(4)粗轧夹送辊位于加热炉出口,夹送辊上方蝶簧和汽缸与带钢之间无隔挡,过钢时,钢带的温度对汽缸的热辐射高达两百多度,使汽缸的老化加快,密封变形、失效。
(5)R1、R2工作辊面经常有又多且深的麻坑,每次磨削量平均增加0.3mm,辊耗增加。同时,R1、R2轧后中间坯的表面一直有明显的一次氧化铁皮压入,影响成品表面质量。
经观察分析,R1、R2工作辊面麻坑及中间坯表面的一次氧化铁皮压入,应该是RSB除鳞时一次氧化铁皮碎屑飞溅到RSB后铸坯表面,并再进入变形区所致。
2.措施
(1) 在直角弯头处增加一个油嘴 (手动加油管),如图1所示。改造油路,将由一根主油路向两侧分路供油改成两根管路分别向润滑点供油,从而可以直接加油,集中供油系统也可以正常使用,减轻了轴承得不到新油润滑等现象,保证了导卫各个滑动部位的正常动作。
(2) 精轧机热轧油管定位块改为用8mm带钢弯成管形状,之后再进行焊接,以减少带钢将热轧油管撞掉造成的堆钢事故。
(3)侧导板下的辊道辊在原供油主管道上到用户点的弯头改为三通(自制),一出口与轴承座相连用集中干油润滑;另一出口用接头连接软管(3~4m)至辊道外侧,几只辊子为一组。然后用同样的办法,将软管(四根) 连接到一预制好的集管上,集管上安装一个单向阀门。如此在轧制过程中可以随时给轴承座补充油脂,从根本上解决了润滑不良的问题。
(4)在加热炉出口处安装一压缩空气管路,以冷却粗轧夹送辊汽缸密封,使钢带对汽缸的热辐射降低约50℃,减少了汽缸密封的消耗,降低了成本,为生产稳定运行提供了保证。
(5)在RSB处增加了一块挡板,彻底解决了RSB除鳞产生的一次氧化铁皮碎屑飞溅到RSB后铸坯表面的问题,降低了轧辊磨削量,延长了轧辊使用寿命。
3.结束语
改进措施实施后,有效降低了设备故障频次和备件消耗,确保了轧机设备的正常运转,2009年1~12月设备利用率在94%以上,4、5月连续实现了设备零故障运转,8月设备利用率达到了95.12%。