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水泥粉煤灰碎石桩工程中监理工作控制要点

2010-04-14

山西建筑 2010年16期
关键词:缩颈设计标高钻杆

刘 恺

水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)是采用碎石、石屑、粉煤灰、少量水泥加水拌和后,利用施工机械,振动灌入地基中,制成一种具有粘结强度的非柔性、非刚性的亚类桩,它与桩间土形成复合地基,共同承受荷载,从而达到加固地基的目的。目前,此类桩在工程中已广泛采用。通过CFG桩在某工程中的应用,总结了如下监理工作控制要点。

1 工程概况

某工程地下2层,地上18层,地基采用CFG桩进行加固处理,复合地基顶面铺设300 mm厚碎石褥垫层,基础采用平板式筏形基础。CFG桩设计桩端持力层为地质报告中的第⑥层粉土层,桩长12 m(施工桩长12.5m),桩径为400 mm,桩间距为1 350mm,桩混凝土强度为C20,处理后复合地基承载力特征值不小于350 kPa。

2 施工工艺

2.1 放线定位

开挖至设计桩顶标高上0.5 m,平整场地后,依据设计图纸及位置坐标控制点用全站仪进行放线定位。对轴线控制点埋设标志。对桩位置采用钢管打眼30 cm~40 cm深灌白灰作为标志。放线定位要求:轴线不大于5 mm,桩位不大于 10 mm。

2.2 钻机就位

检查钻头出料活门是否闭合后进行钻机就位。钻机就位后必须平稳,在施工时不发生倾斜、移动。调整钻机水平度和钻杆的垂直度,保证钻杆的垂直度不大于1%H(桩长);钻头尖对准桩中心点,保证桩的水平位置偏差控制在±20 mm内。将高程引到可靠且便于施工和检查的位置处。

2.3 钻进

1)检查出料活门关闭且校核桩位孔口标高及桩孔编号准确无误后开钻。2)将钻头靠钻杆自重压入土中后,钻到1 m~2 m后打开护套。如遇特殊地层(如土中含有砖头、瓦块、石头等杂物)时,护套直到钻头穿过该地层方可打开。3)钻进过程中,机台应保持平衡,未达到设计标高不得反转或提升钻杆,如因特殊情况要提升钻杆或反转,应将钻杆提升出地面,对钻头活门重新冲洗、疏通、闭合。4)开始钻进或穿过软硬层交界处时,应保证钻杆垂直,缓慢进入;在含有砖头、瓦块的杂填土层或含水量较大的软塑黏性土层中钻进时,应尽量减少钻杆晃动,以免扩大孔径。

2.4 混凝土供应

混合料采用商品混凝土,将进场的商品混凝土卸至输送泵,由输送泵压灌成桩。商品混凝土坍落度控制在16 cm~20 cm。

2.5 混凝土压灌成桩

1)当钻至桩底设计标高后,压灌之前几分钟先开动混凝土输送泵,提前将混凝土充满整个输送管,并将混凝土储满混凝土输送泵料斗,同时备一罐混合料备用。2)压灌与拔杆配合好坏严重影响着桩的质量。当钻至桩底设计标高后,停止钻进,开始泵送混凝土。当钻杆芯充满混凝土后开始拔钻杆,严禁先拔杆后送料。要保持钻头出料口始终埋入桩内的混凝土中。3)提升压灌的过程中如发现桩机支腿下沉,应立即停止提升,并调节钻机水平后,方可继续压灌。时刻保持钻杆内充满混凝土,钻杆内无混凝土严禁提升。4)压灌时必须连续进行,泵斗内要有一定的混凝土容量,混凝土容量要高出进料口50 mm以上,以防吸进空气。当泵斗内混凝土面低于进料口时应及时通知停止钻杆提升,待泵斗内补充混凝土后再继续进行压灌、拔杆。5)控制最后一次混凝土的灌入量,保证混凝土面要高出桩顶设计标高0.5 m。6)填写《长螺旋钻孔泵压灌注混凝土(CFG)桩施工记录表》。

3 施工中常见的问题、原因分析及监理控制要点

3.1 缩颈、断桩

原因分析:1)拔管速度控制不严。2)在冬季施工中,对水泥粉煤灰碎石桩的混合料保温措施不当,灌注温度不符合要求,浇灌不及时,使之受冻或达到初凝。雨季施工,防雨措施不利,材料中混入较多的水分,坍落度过大,从而使强度降低。3)冬季施工冻层与非冻层结合部易产生缩颈、断桩。4)钻出泥土清理与桩间土开挖作业不当,人为造成桩头断裂。5)地下水位与其土层结合处易产生缩颈。6)桩间距过小或群桩布置,相互挤压产生缩颈。

监理工作控制要点:1)控制拔杆速度。拔杆的速度一般控制在1.2 m/min~1.5 m/min。2)混合料的供应有两种方法:a.现场搅拌;b.商品混凝土,但都应注意做好季节施工。雨期防雨,冬季保温,都要覆盖,并保证灌入温度5℃以上(按冬季施工规范要求)。3)冬季施工,在冻层与非冻层(超过结合部搭接1.0 m为好),要进行局部复打或局部翻插,避免缩颈或断桩。4)桩施工完,钻出泥土要及时清理,避免桩混凝土强度上来后,施工机械在清理土时碰断桩头。桩间土要待桩混凝土达到一定强度时(一般7 d左右)才能开挖,开挖时要避免机械碾压桩头,造成桩头断裂。5)工程开工前,要做工艺试桩,以确定合理的工艺,并保证设计参数。6)在桩顶处,必须每1.0 m~1.5 m翻插一次,以保证设计桩径。7)打桩时采取隔排跳打施工,避免相互挤压产生缩颈。8)断桩的处理方法:接桩(见图1)。

3.2 窜孔

原因分析:在高压缩性淤泥层,流塑淤泥质土层,承压水的砂土层、流砂层和饱和细砂层、粉砂层中施工时常遇窜孔现象。在一般情况下,完成一根桩所需时间为30 min~40 min,完成1号桩后,在2号桩钻进成孔过程中,1号桩混合料尚未凝固而流向2号桩钻孔中,所以发现已完的1号桩突然下落,已知1号桩下沉,当2号桩泵入混合料时,泵送压力加大,钻杆提升速度放慢,也可在30 s内,不提升钻杆,迫使2号桩的混合料又流向1号桩恢复到原设计标高。这种现象叫窜孔。

监理工作控制要点:要求采用隔桩、隔排跳打方案施工。

3.3 桩体垂直度偏差大

原因分析:在松软土层上施工时,由于螺旋钻机重量大,施工时的振动作用使桩机因沉降不均而倾斜,因此影响成孔的垂直度。

监理工作控制要点:解决方法是用枕木调整桩机的下沉,使桩机保持平整,保证桩机施工不沉陷为准。

3.4 堵管

原因分析:1)拌合料拌制质量有缺陷。2)设备缺陷。

监理工作控制要点:1)搅拌时间控制在90 s以上,坍落度控制在160 mm~200 mm,搅拌好的混合料到泵送混凝土储料斗时,需经一定尺寸的过滤栅。若混合料可泵性差,可适量掺入泵送剂。2)混凝土的输送由钻杆芯管,高强柔性管,刚性管,通过弯头连接起来,要采用半圆形,曲率半径合理的弯头,弯头不能有死弯,输送管与钻杆也不能垂直连接,软管的弯曲半径要大于1 m,采用合理的连接方法,将不会发生堵管。

该工程桩通过对施工常见问题的总结及原因分析,监理采取了一些有效的控制要点,保证了工程质量。在施工完后,通过对桩低应变及复合地基承载力试验,满足设计及规范要求。

[1] 王 震.CFG桩在软土建筑地基中的应用[J].山西建筑,2009,35(3):140-141.

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