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小峡水电站首台机调速器调试中出现问题及解决方法

2010-04-04赵志庆周金龙王飞宇

东北水利水电 2010年8期
关键词:调速器导叶桨叶

赵志庆,周金龙,王飞宇

(嫩江尼尔基水利水电有限责任公司,黑龙江 齐齐哈尔161000)

小峡水电站位于甘肃省皋兰县境内黄河干流上,电站总装机457.5 MW,轴流转桨式机组,电站额定水头13.8 m,小峡水电站调速器为双调形式,型号BWST150-6.3。在首台机调速器调试的过程中出现了一些设计、制造、安装上的问题。

1 机械分段关闭的调整

由于是轴流转桨式机组,分段关闭尤其重要,对降低甩负荷后的机组转速上升和蜗壳水压上升有明显的作用,并能有效地防止机组抬机。设计导叶总关机时间为12 s,分两段关闭,分段拐点在40%开度位置,第一段为快速关闭,从全开到40%开度时间为4 s,第二段为慢速关闭,从40%开度到全关时间为8 s。

在调整分段关闭时,始终调不出来,首先怀疑是分段关闭阀的控制油管细了,厂家要求油管的内径为10 mm,而设计院设计成管的外径为10 mm,分段关闭阀动作时控制腔的回油还没有排完,即分段关闭阀没有动作到位,而导叶已经全关了,没有起到分段关闭的作用,所以重新更换控制油管。换管后分段关闭还是没有调出来,这次怀疑是分段关闭阀型号配大了,动作后不起节流的作用,要求把下台机的分段关闭阀换上,由于法兰盘对不上无法安装,所以只能用原来的分段阀。最终的解决办法是把分段关闭阀的粗调关死,只用细调部分调整分段关闭。

2 导叶反馈信号非线性的处理

小峡电站的接力器形式为摇摆式,4个接力器用销轴固定在顶盖上,由于摇摆式的接力器在运行的过程中是不断摆动的,在接力器上无法安装反馈杆件,只能安装在控制环上,接力器输出杆的直线位移转成控制环的周向运动,安装在控制环上的反馈杆与接力器的行程存在着非线性的关系,接力器的行程与导叶开度是线性关系,这样反馈杆的直线输出不能真实地反映导叶的开度,造成反馈信号的非线性。

解决方法:多次的调整反馈杆在控制环的位置,使反馈信号的输出最接近线性。

3 桨叶反馈信号出现问题及解决方法

桨叶反馈信号在刚一上电时突变为50%开度位置,并且有抖动现象,而实际的桨叶开度为0,利用万用表测量反馈信号回路电流大约有12mA左右。

初步怀疑是干扰的原因,因为是反馈信号电缆经发电机端子箱转接,按规定模拟信号回路是不应中间转接的,而且屏蔽要一点接地,但是重新更换电缆后故障现象没有消除。改用加滤波电容的方法,选用一个0.4μF的电容,在电源线的两端加电容,正电源对地加电容,负电源对地加电容都没有解决。

最终解决方法:更换反馈传感器,而且屏蔽层一点接地,解决了故障问题,产生这种现象的原因是信号线的绝缘被损坏,使信号线接地造成的。

4 导叶反馈信号杂波信号处理

在做实验室,导叶开度曲线、桨叶开度曲线在微机录波时出现很大的杂波信号,直接影响试验结果,在做静特性试验时,测得的转速死区为0.05%,超出了国家标准的0.04%。

分析产生杂波信号的原因,电流信号所带的负载太多,有电气柜的开度表,机械柜的开度表,电气柜的模拟量输入模块,还有试验仪器,尤其是试验仪器,把试验仪器去掉后,杂波明显变小。

解决方法:把电流形式的反馈改成电压形式的反馈,在电流信号线的两端串接一个500Ω的电阻,把4~20 mA的电流信号变成0~10 V的电压信号,利用模块的电压模拟量通道,杂波信号明显消除,做出的静特性试验转速死区只有0.01%,远小于国家标准。

5 模拟量模块烧坏的原因

由于小峡电站是首台机,土建还没有完工,存在一些遗漏之处,反应水头信号的差压变送器安装在尾水廊道层,空气潮湿,加之墙壁渗水,湿气进入差压变送器内部,时间一长便会结成水珠,导致信号线短路,烧坏模拟量输入模块,这是模块被烧的外在因素。烧坏模块的另外一个因素是,调速器本身只接收1个4~20 mA的水头信号,而现场的水头信号器是两线制,需要1个24 V的直流电源,才能在此回路产生1个4~20 mA的电流,所以到现场后厂家进行改线,利用本柜的直流24 V电源串进反馈回路里,如果这时水头信号器被短路,那么24 V电源直接串进模拟量输入通道,这是导致模块被烧的内在因素。

6 72 h试运行出现的问题

在72 h试运行时,发现桨叶在某一开度范围内出现摆动现象,使油压装置频繁起动,油温明显升高,检查调速器并没有输出,由于当时模块被烧坏,水头信号没有接入,所以必须手动设定水头值,由于协联关系使桨叶的开度离开摆动区,降低了机组的效率,才顺利完成72 h试运行。事后分析是桨叶开度人工失灵区设定有些偏大,把人工失灵区改小后摆动的现象就没有再发生。

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