水压控爆拆除特大型钢筋混凝土料仓
2009-02-18曹兰成盛洁
曹兰成 盛 洁
摘要:文章介绍了特大型容积(1296立方米)的钢筋混凝土料仓的水压控制爆破,采用了双排双层夹中间药包布置法,双雷管并串联网络,对常用药量计算经验公式中的参数作用作出了一些补充及修正,使之比较符合施工中的具体情况,爆破后取得了满意的效果。
关键词:水压控爆拆除;钢精混凝土料仓;爆破设计
中图分类号:文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)02-0086-02
一、工程概况
本次水压控制爆拆除无锡市锡钢厂内焦化车间的焦化炉料仓,该料仓东面和南面20米为材料库房,西面15米处长内动力线和控制开关装置。料仓高30米,下部支柱及连接构件已拆除。此前只留下整体容器式料仓座落地面,其容积为1296立方米(12×8×12+0.5×12×8×3),底部8个放料漏斗(见图1),料仓为整体式钢精混凝土结构,壁厚0.4m,标号为300#,内部配筋为Φ16~Φ32螺纹钢筋,料仓四壁有8根钢筋混凝土加强立柱,断面为0.6×0.45m,顶盖厚度约0.15m,整个料仓钢筋混凝土体积为320m2。
该料仓属容积式的工机构物,四壁完整无缝。只要将底部8个放料漏斗口用水泥砂浆堵塞,即可盛水。根据这一结构特征,拟采用水压控制爆破法。
由于该料仓盛水条件很好,因此在施爆过程中,水全部注满,并用水泵不断补给,水从顶盖透孔溢出,这样保证了药包的入水深度。
二、爆破设计
(一)药包布置
根据该料仓的几何尺寸及结构,采用双排双层夹中间药包布置法:(见图1)药包共31个。上层14个,分两排,每排7个药包;底层14个药包,分两排,每排7个,和上层药包上下对应,在料仓的中心部位,均匀分布3个药包,以增大水中爆炸气体压力。
(二)药量计算
第一层药量
1.考虑机构物尺寸的经验公式
Q1=KB·KC·δ·B2=26.63(kg),取KB=1.02,KC=1.02,δ=0.4,B=8
2.考虑长宽比,并乘以结构调整系数0.98
Q2=12/8×0.98×Q1=39.15(kg)
3.考虑单排多药包,取分散系数1.30
Q3=1.30·Q2=50.89(kg)
4.考虑双排药包布置,取分散系数1.25
Q4=1.25Q3=63.61(kg)
5.考虑乳化炸药换算系数1.15
Q5=1.15Q4=73.15(kg)
第一层共分14个药包,则每个药包药量Q单=Q5/14=5.225(kg)
由于每箱乳化炸药重20.8 kg,共分4个药包,每个药包重5.2KG,为便于施工,决定取Q单=5.2kg。
则第一层总药量Q6=5.2×14=72.8(kg)
第二层药包考虑药量分散系数1.25
则Q7=1.25Q6=91kg
第二层共分17个药包
Q单=Q7/17=5.353kg
取Q单=5.35kg(一个5.2kg药包另加一个小药卷0.15kg)
第二层药包实际药量
Q8=5.35×17=90.95kg
爆破总药量Q总=Q6+Q8=163.75kg
(三)药包加工
将称好的乳化炸药用塑料袋装好,每个药包内两只电阻相近的电雷管并联。脚线与支线接头用胶布包扎好后,在四周涂一层黄油,扎入塑料袋内,袋口用胶布扎严紧,涂一层黄油。药包用承重绳悬挂在设计的位置上,再固定在顶盖上,支线的入水部分的所有接头均用胶布包扎好后再涂一层黄油,以防水浸湿。
三、爆破效果
爆破后,整个钢筋混凝土料仓支离破碎原地塌落,四壁混凝土块全部粉碎破裂并与钢筋分离,底部7个漏斗粉碎破裂,但有一个漏斗只产生几条裂缝,顶盖完全破碎坠地,被抛离原地约4M,无水往上冲,周围15M范围外围建筑物没有受到任何破坏影响。
从爆破效果分析,笔者认为在设计过程中所考虑的影响因素而选择的参数,对于特大型容积的水压爆破是符合实际的。这次水压控制爆破是成功的,达到了预想的效果,对于今后类似的水压爆破具有参考价值。
A剖面
图1 药包平面布置图
作者简介:曹兰成(1973- ),男,江苏无锡人,江阴市澄东民爆工程有限公司工程师,研究方向:爆破理论及实践;盛洁(1968- ),男,江苏无锡人,江阴市澄东民爆工程有限公司工程师,研究方向:爆破理论及实践。