空冷冲洗水泵控制系统故障分析及改善
2024-09-26孙伟泽
摘要:某电厂二期#3机组空冷冲洗水泵二次回路设计较为烦琐,经常因为PLC、继电器接线松动及故障导致程序动作异常,接触器烧毁的现象。通过对PLC内部逻辑的分析、优化和完善,设计DCS控制逻辑,改善现场部件繁多、故障频发的问题,提高控制系统的自主可控性和设备运行可靠性。
关键词:控制系统;组态;PLC;DCS
中图分类号:TH17" " 文献标志码:A" " 文章编号:1671-0797(2024)16-0062-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.16.017
0" " 引言
某电厂二期#3机组为330 MW级直接空冷凝汽机组,空冷系统采用直接空冷凝汽器单排管束,换热器采用扁钢管钎焊铝翅片。由于周围灰尘杂质会随着空冷风机吸入而粘附在空冷散热器表面,增加散热器的传热热阻,降低传热系数,换热效果下降,机组运行背压升高,因此需要高压水流的冲洗来减小换热热阻,降低机组背压,提升机组运行稳定性[1-3]。
1" " 空冷冲洗水泵系统概述
目前,#3机组空冷冲洗水泵为上海沃马-大隆超高压设备有限公司产品。该泵为柱塞式高压水泵,压力最高20 MPa,流量223 L/min,电机功率90 kW。主要部件包括电动机、柱塞泵及冷却器、泵入口水过滤器、泵出口气动调压阀、泵出口高压蓄能器等,如图1所示。
除盐冲洗水经空冷冲洗水升压泵升压至0.5 MPa以上,再经空冷冲洗水泵二次升压,使泵出口压力达到10 MPa以上。泵出口连接高压水管,沿高压管路末端装有高压水枪,供空冷现场冲洗使用。#3机组空冷冲洗水泵出口装有气动式调压阀,通过将部分水泄放至溢流水管来调节高压水的压力。高压水管上装有压力检测开关,用来检测异常情况,以及时停泵。气动调压阀上也装有气压检测开关,气源丢失后联锁停泵。
2" " 空冷冲洗水泵控制系统故障频发的原因分析
根据2021年7月到2021年12月故障统计,将#3机组空冷冲洗水泵控制系统故障类型汇总如表1所示。
控制系统安装于空冷冲洗水泵机柜内,运行时电机及水管振动较大,时常会因电机及水管振动,产生共振现象。机柜内控制元件受速度和振幅的影响过大,在超过正常值后,会导致控制柜内接线端子松动、继电器及PLC接点虚接,无法发挥其正常功能。对控制柜的振动值进行测量统计发现控制柜的振动值远高于规定的0.8 mm/s,而且空冷冲洗水泵出口高压水管随水压变化会出现抖动、共振现象,而出口水管及整个控制柜均固定在工作台面上。由于空冷设备冲洗及喷水减温等工作,空冷岛下方区域内水汽含量较高。控制柜安装要求环境湿度为70%以下,否则会影响内部控制元件的使用情况,长时间工作在潮湿环境中会导致控制器主板及继电器损毁。对控制柜附近的空气湿度进行了测量并记录,发现周围环境湿度远高于规定的70%,严重影响控制系统的正常运行。
3" " 系统故障率改善对策
将#3机组空冷冲洗水泵PLC控制器改至DCS控制,将继电器功能组装至DCS电子间,可以改善上述问题。#3机组DCS系统在DROP14控制站有空余DI通道4个,DO通道4个,AI通道10个,AO通道3个,且该控制站大都为辅助设备。将空冷冲洗水泵的控制逻辑装至此站,基本不会对DCS系统产生任何影响。
3.1" " 取消空冷冲洗水泵就地PLC,将控制程序改至DCS
通过连接控制器,解读PLC内部逻辑,将原#3机组空冷冲洗水泵控制系统的步序及保护都设计至DCS程序中,并优化控制回路,敷设电缆至DCS间,加入空冷冲洗水泵出入口压力、电机温度、润滑油油温等模拟量显示。根据这些热工信号,设计跳闸保护及首出,便于进行故障分析。新增热工信号,强化对空冷冲洗水泵工作状态的监视,保证设备稳定运行。设计后的逻辑图如图2所示。
3.2" " 增加DCS画面及报警窗口
将入口水压模拟量经低值选择后,输出水压低停泵保护;将气压模拟量经低值选择后,输出气压低停泵保护;将曲轴箱温度模拟量经高值选择后,输出曲轴箱温度高停泵保护;将电机的温度模拟量经高值选择后,输出电机温度高报警。根据保护及报警信息,设置泵的状态画面及参数报警,并添加至历史站,方便现场历史工况的调取及故障分析。
3.3" " 将继电器功能组装至DCS电子间
通过设置卡件DO通道及启停继电器,连接继电器功能组输出至就地,整合空冷冲洗水泵启动、停止、过载保护、压力保护等功能,实现原控制系统的完整迁移。DCS电子间有温湿度检测仪,机柜装有防尘风扇等,继电器工作环境得到极大改善。
3.4" " 保留380 V电源、动力电缆、三相交流接触器和急停回路
由于空冷冲洗水泵的电机为三相交流380 V电机,三相接触器需保留,使电机能正常启停;为避免发生远方控制失效及现场恶劣工况,保留就地控制面板的紧急停止回路。
4" " 改造方案难点
该项目难点在于对空冷冲洗水泵的工艺流程进行梳理,研读PLC程序及现场二次回路,协调机械及电气专业,探讨报警及保护定值设置,新增热工测点,优化原控制系统的不足,最终形成控制方案[4-6]。
4.1" " 控制程序的优化部分
4.1.1" " 优化空冷冲洗水泵入口水压力低跳泵保护
为方便监视空冷冲洗水泵入口冲洗水压力,同时增加设备运行可靠性,将泵入口水压力低开关更换为压力变送器,与原DCS存在的除盐水升压泵出口压力,共同作为水泵入口水压力低的保护条件。
4.1.2" " 优化气动调节阀仪用气压力低跳泵保护
气动调节阀的作用是控制空冷冲洗水泵出口冲洗水的压力。通过控制压缩空气压力的大小改变阀门的开度,将部分水泄放至溢流水管来调节高压水的压力。当压缩空气气源压力下降,气动调节阀会逐渐关闭,导致泵出口冲洗水压力不受控。为方便监视气动调压阀仪用气压力,同时增加设备运行可靠性,将压力检开关更换为压力变送器,添加报警及联锁保护。
4.1.3" " 新增曲轴箱温度高跳泵保护
新增曲轴箱温度监视,原空冷冲洗水泵曲轴箱外部装有温度表,空冷冲洗水泵启停改为远控后,无法实时监视曲轴箱的温度。为保证机械部件的稳定性,防止曲轴箱温度过高造成机械部件磨损,将原温度表更换为带仪表显示的温度变送器,测量值传入DCS系统,并添加报警及联锁保护。
4.1.4" " 新增电机温度高跳泵保护
电机在带负载运行时,会有功率损耗,这些损耗大部分会转化成热能并引起电机各个结构部件发热,使电机温度升高。空冷冲洗水泵电机的定子在运行时有很大的电流流过,散热量较大,导致定子温度上升很快。如果定子出现过热,可能会使电机各部件高温变形,甚至使电机烧毁并引发严重的事故。因此,定子温度传感器在电机控制系统中非常重要。通过选型比较,在电动机三相绕组上分别加装一支Pt100测温元件,并将信号远传至DCS卡件,测量电机定子温度实时值,添加报警及联锁保护。
4.1.5" " 跳闸首出
首出即“first out”,指发生事故性跳闸时出现的第一个故障信号,首出逻辑就是锁定第一个故障信号,屏蔽随后发生的故障信号,便于后续分析跳闸原因。
4.2" " 热工报警及保护定值的确定
4.2.1" " 泵入口冲洗水压力低保护定值的确定
高压冲洗泵原压力开关定值为0.45 MPa,调出DCS系统中一周内除盐水升压泵出口压力,在0.55~0.6 MPa区间,符合原有保护要求,此项保留原设计定值。
4.2.2" " 气动调压阀仪用气压力保护定值的确定
高压冲洗泵原压力开关定值为0.4 MPa,从DCS调出试运阶段压缩空气压力变化趋势,发现压力变化虽有波动,但能保持在0.55 MPa以上,符合原有保护要求,此项保留原设计定值。同时,根据压缩空气压力变化区间,新增压力低报警,定值为0.5 MPa,便于运行人员尽早发现异常情况,及时进行人为干预。
4.2.3" " 曲轴箱温度高保护定值的确定
原空冷冲洗水泵曲轴箱仅有温度表,曲轴箱内所用的润滑油脂为美孚威格力537-高速线材轧机循环油,其闪点为288 ℃,具有出色的抗氧化和抗热降解能力,并且提供高水平的抗磨保护性能,在100 ℃内,均能保持其较好的润滑性能。调出试运阶段压缩空气压力变化趋势发现,曲轴箱温度在运行时最高温度为72 ℃。高压冲洗泵要求设备在启动时,曲轴箱温度小于60 ℃,在持续运行时,温度不高于80 ℃。结合润滑油参数及试运时DCS中空冷冲洗水泵曲轴箱温度数据,将保护定值设置为80 ℃,保留原设计值。
4.2.4" " 电机温度高保护定值的确定
为避免电机在持续高负载运行时,定子绕组温度升高超过安全范围,导致绝缘材料熔化,绝缘性能下降,缩短电机使用寿命,增加电机温度高联锁保护。高压冲洗泵(上海沃马-大隆)用户手册中,电动机的绝缘材料为A级,其极限工作温度为105 ℃,现场测量结果反映的是绕组绝缘的局部表面温度,该数字平均比绕组绝缘的实际最高温度即“最热点”低15 ℃左右,因此将电机温度高联锁保护定值设置为90 ℃。
5" " 经济效益
通过检查备件消耗情况,2021年7月至12月,因#3机组空冷冲洗水泵控制系统故障所造成的设备损耗和维护费用为46 500元,改造投入费用合计为6 800元,节省备件费用40 300元,经济效益显著。
改造完成后#3机组空冷冲洗水泵控制系统故障率大大降低,减少了维护人员的维护量及工作强度,大大降低了人力成本;通过增加压力、温度监视,#3机组空冷冲洗水泵工作稳定性得到提升,延长了设备的使用寿命,提高了空冷系统的换热效率,保证了机组的安全稳定运行。
6" " 结束语
将空冷冲洗水泵由PLC控制改为DCS控制,提高了空冷冲洗水泵的运行稳定性,极大地降低了运行人员的工作强度,为实现全厂一体化控制、企业精细化管理奠定了基础。
[参考文献]
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收稿日期:2024-04-03
作者简介:孙伟泽(1994—),男,山西万荣人,助理工程师,研究方向:热控DCS运维、仪表及自动装置检修。