YD水库松动体加固处理
2024-08-21王春明
摘 要:YD水库右岸松动体严重影响大坝安全,针对于此,前期采取了利用地勘平硐设置抗滑键+抗滑桩+截排水沟的整治措施,但在大坝施工中观测到松动体位移有加速发展的趋势,于是进一步采取了挡墙+固结灌浆+钢筋混凝土网格地梁+预应力锚索的综合处理措施,松动体经处理后已运行多年,观测表明运行正常、消除了安全隐患,为类似工程处理提供了经验。
关键词:松动体;固结灌浆;网格地梁;预应力锚索
中图分类号:TV697 文献标识码:A 文章编号:2096-6903(2024)07-0097-03
1 基本情况
YD水库是一座以灌溉为主综合利用的大(Ⅱ)型水利工程,坝高87 m,库容3.55亿m3,坝型为混凝土砌石重力坝。松动体位于右岸库区内,下游边界距坝轴线30 m,松动体从河床高程1 915 m算起,前缘高度约30 m,垂直河床边坡长约95 m,坡度平均38°,顺河床宽约52 m,最大深度35 m,体积约12万m3。岩层呈单斜构造,走向南北。岩层为上二迭统峨眉山组致密状β-P213玄武岩,柱状节理发育。松动体上断层密集,大小断层62条,张裂隙30余条,并有泥化软弱结构面,在河流的切割作用下,山体产生临空面,为岩体在重力作用下向下运动创造了条件。
2 工程处理历程
松动体处理经历了两个阶段:第一个阶段根据松动体的边界范围进行了松动体的整治设计,通过开挖和设置抗滑桩两个方案的比较,选定设置抗滑桩方案。即利用原有的地勘平洞用钢筋混凝土加以封堵,形成抗滑键,在e-裂缝前缘加设钢筋混凝土抗滑桩,在松动体上部及周围开挖排水沟,以减少地面水的侵害,提高松动体的稳定性,并埋设了监测仪器。
第二个阶段在大坝施工过程中,观测到松动体位移有加速发展的趋势,通过观测资料的分析及对松动体的稳定计算,得出水库建成蓄水后地下水位上升,松动体的稳定性将进一步恶化,松动体沿FⅡ-35断层与PD2缓倾角结构面和L52裂隙双滑面滑动的可能性极大,须进一步采取加固措施[1]。
3 加固处理设计
3.1 稳定分析
采用分段传递稳定系数法,通过中国水科院的“EMU”边坡稳定程序[2]对松动体进行稳定计算,第i块岩体的稳定安全系数如式(1)所示。
(1)
式中:角标1i和2i分别表示第i块岩体的结构面1(PD2缓倾角结构面)和结构面2(L52裂隙),φ为内摩擦角,C为凝聚力,β结构面倾角,A为结构面面积,E为不平衡下滑力,N为法向力,Q为岩体重量,K为安全系数。
考虑到滑面已有位移,计算滑面的力学参数选用滑面的残余强度。下滑力采用刚体静力平衡法的剩余下滑力法,计算出松动体的总下滑力为23 800 kN。稳定分析计算结果表明,松动体在特殊荷载组合正常蓄水位+地震、库水位骤降两种情况下将失稳。松动体失稳将影响工程的正常运行,危及大坝安全。
3.2 加固处理设计
为确保枢纽工程建筑物及工程运行安全,通过方案比较选择了超常规设计的预应力锚索+网格地梁+固结灌浆和挡墙综合加固处理方案。
在下部高程1 925 m处设挡墙,底部用锚杆固定,支挡小范围松散岩体,防止水流掏涮底脚,维护松动体坡脚稳定。对松动体强、弱风化层进行固结灌浆,增加地基承载力,提高岩石抗剪强度和岩体的整体性。固结灌浆范围为坝轴线上游15~102.5 m、高程1 925~1 985 m,布置19排,孔间、排距均为4 m,孔深8~25 m,呈梅花型布置,共计339孔。
在地表布置平面上呈菱形、断面尺寸为100 cm ×80 cm的网格型钢筋混凝土地梁,兜住松散岩体,确保坡面松散岩体安全。在松动体中部、网格型地梁节点处设置38根锚索(呈梅花型布置,间距6~8 m,分成4排),深度穿过滑面,内锚头锚固在FⅡ-35断层下部的岩盘上,最大深度50 m。锚索根数如式(2)所示。
(2)
式中:P为总下滑力,F为单根锚索承载力,α为滑面倾角, θ为锚索与水平面的夹角,f为滑面摩擦系数,K为应力损失系数,取K=1.1。经计算N=32根,为安全考虑,设计布置38根。其中5根在锚索锚座处安装钢弦式锚索测力计对其应力应变进行监测。
此方案通过固结灌浆加固地表岩体,提高其整体性,通过网格地梁兜住表层岩体并分散预应力锚索施加的地基压力,通过预应力锚索、以地梁为纽带,将整个松动体锚固在下部岩盘,以实现松动体的稳定,突破了常规设计。
4 松动体加固处理施工
松动体地形复杂,地面坡度大,施工条件差,施工难度大[3]。
4.1 挡墙及网格地梁
4.1.1 开挖
挡墙基础挖至弱风化层,施工中因受山体塌方威胁,在挡墙基础填塘混凝土浇筑后才能进行水平、垂直锚杆的施工;受地形限制,采用人工自上而下清除布置在地梁及锚索范围内的浮渣和杂物,进行锚头及地梁部位槽挖,土箕运渣至坡下,再利用装载机出碴、运转至上游弃碴场。
4.1.2 混凝土浇筑
由于边坡极不稳定,混凝土必须在短期内快速浇完。挡墙填塘混凝土采用混凝土砌石作外模,内侧贴坡,边立模边浇灌的平行作业法施工。挡墙选用C20混凝土,采用自卸汽车运输,装载机入仓,人工振捣浇筑。地梁及锚头混凝土用散板就地安装立模,人工搬运钢筋上山,现场绑扎,人工挑运混凝土,人工平仓振捣浇筑。地梁采用C25混凝土,锚头为C40混凝土。
4.1.3 砌石
挡墙上部坡面采用M7.0砂浆彻石护坡,先进行坡面平整,后人工搬运块石、就地拌制砂浆、由低到高砌筑。
4.2 固结灌浆
4.2.1 灌浆材料与制浆
灌浆材料采用强度等级为42.5的硅酸盐水泥。为保质、保量、减少损耗,采用高速搅拌机集中制浆工艺,通过管道把集中拌制的0.5:1浆液输送到各灌浆部位的搅拌桶,由各灌浆点按所需水灰比配制使用[4]。
4.2.2 钻孔
松动体各固结孔均为铅直孔,使用SGZ-150型地质钻机配人造金刚石钻头钻孔。开孔孔径为ø91 mm,钻入基岩0.4 m,以下孔径均为ø56 mm直至终孔。灌浆孔段钻后进行孔壁冲洗直至返水澄清。每排选一Ⅰ序孔做灌前压水试验。
4.2.3 灌浆
按灌浆孔分序加密的原则,采用镶注孔口管,自上而下分段钻灌,不待凝,孔口封闭内循环工艺。第一灌浆段长3 m,其余各段长5 m。各灌浆段的灌浆压力依次为0.30 MPa,0.35 MPa,0.40 MPa,第四段及其以下各段的灌浆压力均为0.5 MPa。浆液的浓度由稀到稠逐级变换,采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等7个配比级,开灌水灰比一般为5:1。各灌浆段在设计压力下,当吸浆率不大于0.4 L/min时,继续灌注30 min结束。各固结孔终孔段灌浆结束后采用孔内封闭纯压灌浆封孔。
各固结灌浆孔的施工程序为:钻机就位紧固→ø91 mm金刚钻具开孔至深入岩石0.4 m→注射0.5:1浓水泥浆镶注ø89 mm孔口管并待凝3 d→扫孔→ø56 mm金刚石钻头分段钻灌(钻孔—孔壁冲洗—灌浆)直至终孔→注0.5:1浓浆提出灌浆管→孔内封闭纯压灌浆封孔→迁移钻机。
4.3 预应力锚索
预应力锚固是在外荷载作用前,针对建筑物可能滑动拉裂的破坏方向先施加主动压力,以提高建筑物的抗滑和防裂能力。YD水库松动体预应力锚固工程是利用钢筋混凝土网格地梁,通过预应力锚束把松动体和新鲜基岩牢固地联结起来,以达到松动体稳定的目的。
其施工程序为:搭建施工平台→钻机就位并固定平稳→ø130 mm金刚石钻头开孔→镶注ø127 mm孔口管→ø110 mm金刚石钻头钻至终孔→分段固结灌浆→根据孔深下钢绞线→编锚→放锚→锚根段注浆→安装孔口承压垫板→安装工作锚具→(14 d)第一次张拉(120 t)→(7 d)补偿张拉(130 t)→注浆封孔→切除外锚头超长部分钢绞线→锚头混凝土墩永久防护。松动体锚束为9-ø15 mm低松弛预应力钢绞线组成,直径ø86 mm。锚头由钢筋混凝土加OVM系列锚具组成。锚根为粘着式,利用孔底扩孔段内高强度水泥浆体的握裹力嵌固。锚索施工采用52.5普通硅酸盐水泥,锚根段浆液浓度为0.45:1,自由段为0.5:1。
4.3.1 造孔
松动体锚索孔采用SGZ-Ⅲ型回转地质钻机,配ø130 mm金刚石钻头钻孔,钻穿钢筋混凝土地梁及覆盖层、强风化破碎岩层后,下ø127 mm套管控制导向及护壁。钻孔结束后,采用自上而下的灌浆工艺及时进行深孔固结灌浆以保护孔壁、加固基岩。固结灌浆待凝3 d进行扫孔、扩孔,孔底扩孔段长4 m。
4.3.2 编束及下锚
依据钻孔孔深下索,在施工现场平台编制成束。锚根段由4个隔离环架空锚索,自由段每隔1.5 m用隔离架架空,锚束中心预置可以自由移动的灌浆塑料管。锚束由人工一次放装就位,就位后及时进行锚根段注浆。
4.3.3 张拉
松动体锚束采用YCW25G型千斤顶配套油泵分索整束张拉。锚根段注浆14 d后进行第一次120 t张拉,再过7 d待锚束预应力基本结束进行130 t超张拉。
4.3.4 防护
锚束完成张拉后,采用纯水泥浆封孔对锚束进行防护,锚头浇筑混凝土进行永久防护。
5 质量控制
松动体加固工程是YD水库枢纽的重要隐蔽工程,各参建方都十分重视松动体的施工质量,形成以施工单位自检为主的三级检查制度。
5.1 挡墙及网格地梁
基础开挖、整修并经施工方初检、复检合格后,由参建各方人员现场检查验收,合格后方可进行下一工序,钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑均有施工技术人员、监理人员现场巡回监控,以保证原材料及混凝土浇筑质量。
5.2 固结灌浆
松动体固结灌浆严格按施工技术要求及相关规范进行,结合声波检测进行质量检查和评定。固结灌浆压力控制标准为:孔口第一、二、三段分别为0.30 MPa、0.35 MPa、0.40 MPa,以下各段均为0.50 MPa。
松动体固结灌浆结束后,根据规范、设计文件及施工记录布检查孔19个进行声波检测,结果如表1所示。
从上表可以看出,除β2效果比设计略差外,β3、β1两类岩体灌浆后质量均满足设计要求。由声波检测资料统计得出β3、β2、β1三类岩体合格率分别为92.86%、92.86%、95.84%,固结灌浆达到设计目的。
5.3 预应力锚索
松动体预应力锚索施工属流水作业,上一工序不合格或未经验收签证不允许进入下一工序。施工中要求班组做好施工记录,及时进行资料的整理分析。各种原材料要求施工单位提供厂家的产品合格保证书、机械性能说明书,并进行外观质量检查。
钻孔前,根据施工图纸定点位,并做标记。钻孔时严格控制开孔角度及钻孔深度、记录钻进速度及岩石情况,为下一序灌浆提供参考依据。钻孔结束后,清除孔内岩屑和粉尘以提高固结灌浆质量。
钻孔、固结灌浆、扫孔并压水后,根据实际孔深、考虑锚具特性及张拉器械等因素现场编索,编索中应做到:①每根钢绞线完整无损,无裂隙、疤痕和其他缺陷,且表面不能有油污、污垢等。②逐根排列、严防交叉、锚根段严格控制隔离环间距,以保证锚固效果及张拉中不致紊乱。③钢绞线在全长范围内不允许有接头或连接器。锚索编就并经复检后一次放装就位,及时进行锚根段注浆。④锚索张拉采用应力控制、伸长值校核的操作方法分根锁定、整束张拉,专人操作张拉器,严格控制升荷速率、并每5 min测量一次钢绞线伸长值。⑤锚索补偿张拉后及时进行锚索自由段注浆,做好锚座的永久防护。
6 结束语
通过对5根锚索的张力及预应力锚索形成后的应力应变观测数据分析表明,水库下闸蓄水后,松动体遇水弹性模量降低,造成锚索预应力损失、张力降低,张力小于设计值,说明松动体处于稳定状态。通过位移观测资料反映,各时段相对位移变化在允许值范围内,相对位移值随水位升降而改变,表明松动体工作正常。
松动体加固处理后,已经过多年的蓄水检验,说明松动体加固处理设计、施工是成功的。松动体地质情况复杂、施工条件差,先后采取多种措施作了两次处理,对设计、施工质量无明确的检验标准。松动体稳定对水库的正常运行有重要影响,今后要加强观测,及时进行数据的整理分析,掌握松动体的工作状况,为类似工程的处理提供参考。
参考文献
[1] SL 386-2007 水利水电工程边坡设计规范[S].北京:中国水利水电出版社,2007.
[2] 陈祖煜,汪小刚,杨健,等.岩质边坡稳定分析-原理.方法.程序[M].中国水利水电出版社,2005.
[3] DL/T 5255-2010 水电水利工程边坡施工技术规范[S].国家能源局,2011.
[4] SL 62—2020 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范[S].北京:中国水利水电出版社,2020.