喷气织机的一项节能改造
2024-05-04宝鸡昌新布业有限公司蔺朝辉
宝鸡昌新布业有限公司 蔺朝辉
陕西长岭纺织机电有限公司 王 华
我公司某织造车间有喷气织机96 台,在与同行交流中发现其能耗较高,为此决定进行节能改造。我们与织机织造企业的技术人员一起探讨,制定了3 个改造方案。方案一:将织机压缩空气进口压力调整到0.28 MPa~0.31 MPa,发现机修工调试费时费力,技术难度较大,且容易出现纬缩,纬停也大幅上升,影响织机效率。方案二:更换主喷嘴和辅助喷嘴,织机压缩空气的进口压力能降到0.30 MPa 以下,纬停在可接受范围,但纬缩还是会无规律地出现。方案三:制定了喷气织机气路改造方案,发现织机调试简单、方便,纬缩全部消失,织机效率也基本没有影响。结合以上3 个改造方案的经验,决定更换织机的主喷嘴和辅助喷嘴,并进行气路改造。
对空压机的要求:空压机出气压力在0.25 MPa~0.35 MPa,以适应不同品种的压力要求;空压机到织机接口压降≤0.02 MPa;空压机组比功率能效达到工信部规定的一级能效站(供气平均流量20 m3~80 m3,压力0.30 MPa 对应输功效率≥58%,机组比功率≤3.98 kW/m3);空压机流量调节范围要大,能应对高温季节人员紧张部分机台关停而造成的用气量大幅下降。依据以上要求:我们弃用了压力和流量调节范围小、可靠性不佳的磁悬浮空压机(压力≤0.30 MPa,流量60 m3~80 m3,比功率≤3.4 kW/m3),选用了低比功率、成熟可靠、压力和流量调节范围大的低压变频螺杆空压机(压力0.25 MPa~0.35 MPa,流量43 m3~108 m3,比功率3.4 kW/m3~3.64 kW/m3)。改造前后的相关实际统计数据对比如下。
电价按0.65 元/(kW·h)计算,与改造前相比,改造后单台织机每天可节省电费11.1 元。96台喷气织机改造后,每年按345 天生产计算,年节约电费约5.6×105kW·h,节约资金约36 万元。此次改造实际投资约67 万元,预测1.82 年即可收回成本,效果较好。