高炉软水密闭循环冷却系统水温调控分析与探讨
2024-02-28李亚光净晓星王旭旦
李亚光,净晓星,王旭旦,刘 磊
(北京首钢股份有限公司,河北迁安 064404)
前言
软水密闭循环冷却是炼铁高炉的一种冷却方式。首钢股份4 000 m3高炉炉体采用软水密闭循环冷却系统,循环水采用闭式冷却塔降温,冷却水为循环供水方式,通过冷却水量的合理分配,实现软水可靠降温[1]。经过不断摸索总结,该技术日趋优化完善,但冷却水在长期循环使用过程中存在降温能力下降的问题,通过调整药剂投加量、改造系统工艺等方法对问题逐项进行分析、讨论、整改,有效提升了冷却水降温能力,提高了供水安全性。
1 高炉软水密闭循环工艺流程及降温方式
1.1 软水密闭循环冷却系统工艺流程
首钢股份4 000 m3高炉炉体及热风炉采用软水密闭循环系统,为炉体1~17段冷却壁、炉底、热风阀等部位提供冷却降温。软水密闭循环水不与大气接触,水质稳定,腐蚀速率低,结垢少,系统运行稳定,工艺流程如图1所示。
图1 软水密闭循环冷却系统工艺流程
1.2 闭式冷却塔的结构及降温方式
炉体及热风炉需要严格控制冷却水温度,主要通过软水密闭循环系统的闭式冷却塔置换降温来实现温度控制。闭式冷却塔冷却水采用串联和并联相结合的冷却供水方式,通过冷却水与换热量的充分平衡,实现了水温的有效调控[2],炉体、热风水温调控运行参数如表1所示。
表1 炉体、热风水温调控运行参数
闭式冷却塔的特点有:冷却强度高,降温效果好,补充水量小,运行成本低,能满足高炉的长寿命需要,具有显著技术优势。塔体结构如图2所示。
图2 闭式冷却塔结构图
由于闭式冷却塔冷却水与工业吸水井的串联使用,水质污染大,近几年来降温效果逐步降低,需对冷却水系统进行改进,提高冷却水的降温效果,平稳调控系统水温。
2 存在问题及解决方法
高炉软水密闭循环冷却系统共有闭式冷却塔18 座,负责为炉上、炉下和热风三个密闭循环水系统冷却降温。闭式塔设计降温能力为10 ℃(即55 ℃降至45 ℃),设备已连续运行10 余年,热交换效率下降。夏季时,高炉回水温度46 ℃,冷却塔风机全开启的情况下供水温度仍无法降至40 ℃以下。通过对密闭循环系统的降温能力进行分析,闭式冷却塔在运行中实际降温能力在3.5 ℃左右,无法有效达到降温目的,需对冷媒水进行置换降温,大量补充工业水(日均1 804 m3∕h),8月1日~15日的补水量数据见表2。
表2 闭式塔冷媒水补水量 m3
闭式冷却塔降温效果差,需对整个工艺流程进行梳理,解决闭式塔运行中存在的问题。
2.1 阻垢剂投加量小及改善方法
闭式冷却塔的冷媒水池每天需要投加缓蚀阻垢剂,以避免铜管管壁及填料结垢,水质调控以冷媒水的总磷含量3~5 mg∕L 为目标。控制阻垢剂的投加量,但在实际运行中,铜管及填料仍存在结垢严重的现象。
根据水质化验报告,在实际运行中提升冷媒水系统阻垢剂投加量,将总磷指标由3~5 mg∕L 提升至5~7 mg∕L,运行两个月后,冷却塔铜管及填料结垢倾向降低,系统的结垢情况有所改善。
2.2 冷媒水硬度高及改善方法
每座闭式冷却塔由2 台喷淋泵循环冷却降温,由于喷淋水循环时蒸发量大,系统内冷媒水平均硬度为928 mg∕L,较高的循环水硬度导致了闭式塔铜管及填料结垢增速。
对炉上、炉下及热风系统闭式塔集水槽各增加一路除盐水补水,用以中和并降低冷媒水的硬度,降低了闭式塔铜管及填料结垢发生率,在保证经济的除盐水量前提下,将硬度指标控制在880 mg∕L以下。
2.3 布水管喷头堵塞及改善方法
在运行过程中,由于闭式冷却塔顶部喷淋水布水管喷头较小,容易堵塞,不易清理。导致换热铜管与喷淋水接触不均匀,换热能力下降。
制作可拆卸布水管,喷淋泵吸水口增加篦子,减少杂物进入布水管。改造后的布水管中杂质会流至布水管末端,一旦出现堵塞,可拆卸布水管进行清理,既保障了喷淋水出水顺畅,又提升了降温能力。
改善前、后喷淋水布水管喷头布置情况如图3所示。
图3 布水管喷头堵塞改善
2.4 冷却塔风机皮带打滑及改善方法
冷却塔风机采用皮带轮传动,风机开启后上升水汽对皮带轮及电机轮腐蚀较大,长期运行检查发现皮带易发生打滑现象,影响动力传输,使冷却风量减少。
将闭式塔由皮带轮传动改造为减速机传动[3],使冷却风机的减速机传动效率增加,检修维护更加方便,在冷却塔风机转速保持为1 450 r∕min前提下,电机功率由45 kW降低至18.5 kW,更加节能。
改善前、后冷却塔风机皮带传动设置如图4所示。
图4 冷却塔风机皮带打滑改善
2.5 闭式塔挂式填料无支撑点的改善
闭式塔原有的挂式填料老化破损后无支撑点,极易出现垮塌现象,且无法单独更换,喷淋冷却水分布不均匀,冷媒水降温效果低,严重影响换热效率。
将挂式填料更换为波纹式填料,填料与空气接触面更大,支撑牢固,不会发生垮塌现象[4]。改善后喷淋水及空气对流更加顺畅,有效提升降温能力。
改善前、后闭式塔内填料布置情况如图5所示。
图5 挂式填料无支撑点改善
2.6 冷却塔检修门密封不严及改善方法
冷却塔检修门在长期运行中发现存在关不严及破损缺失情况,导致冷却空气从检修门进入,冷却塔风机开启后气流紊乱,换热效率下降。
通过改造冷却塔检修门,保证冷却塔检修门有效闭合,减少气流紊乱导致的换热效率下降,使冷却塔风机风量达到150 m3∕s,提升了冷媒水的降温效果。
改善前、后冷却塔检修门闭合情况如图6所示。
图6 检修门密封不严改善
3 整改效果
闭式冷却塔冷却系统运行管理的关键是保证冷媒水的降温能力,通过对闭式塔冷媒水系统多个问题的改善,软水密闭循环的降温效果由改善前的3.5 ℃提升到改善后的8.3 ℃,系统整改后运行稳定,尤其夏季能保证可靠降温,效果良好,冷媒水置换量降低,闭式塔铜管及填料结垢等问题得到有效解决。
冷媒水系统改造后节水效果良好,夏季基本不需要大量置换冷媒水来达到软水降温要求,初步估计夏季可降低工业水消耗日均为400 m3。
18 台闭式冷却塔风机由皮带轮传动改造为减速机传动,在保证运行转速1 450 r∕min前提下,电机运行电流由50 A降至30 A。
4 结束语
炉体及热风炉的软水密闭循环系统闭式冷却塔已运行10 余年,随着运行时间继续增长,降温能力逐步降低,需要持续做好改善方案的落实和闭式塔降温能力的监控,通过以上系统工艺的改造,提高了冷媒水的降温能力,满足了设计要求,节水、节电及节省药剂消耗效益显著。根据系统运行实际情况采取的改造措施,为高炉冷却新技术及综合技术进步提供了宝贵经验。