解决Solar T60 透平发电机组启动过程中的转速波动问题
2024-01-11杨福海
杨福海
(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518000)
0 引言
透平发电机组是保障油田稳定生产的关键设备,在正常生产过程中为油田提供了约15 000 kW 的电网,为各个采油平台提供生产动力。透平机有运行稳定、效率高的特点,同时充分利用平台自身生产的天然气作为清洁燃料,既节约了成本又不会污染环境。
1 问题
Solar T60 透平发电机组是通过外部电网,经VFD 变频器驱动透平启动马达带动机组盘车,透平机点火成功后,继续拖动透平加速到自持转速65%NGP。在透平机转速达到65%NGP的自持转速后,启动马达断电自动脱扣,透平机通过自身燃烧逐渐加速到100%NGP 的正常工作转速(14 950 r/min),通过发电机并网为整个油田提供电力。
在2011 年9 月台风过后,工作人员返回平台的复产过程中,按照复产程序首先恢复油田动力电网。在启动透平机发电机组的过程中,用应急柴油发电机电网作为启动电源,在启动透平发电机组的过程中,透平机能够正常启动盘车到22%NGP,经过5 min 的吹扫盘车,透平机开始点火,点火成功后却无法正常爬升至65%NGP 的自持转速,转速上下波动,启动困难,但NGP 在波动过程中可以缓慢提升,在波动中逐渐达到自持转速。启动马达脱扣后,透平机能够靠自身燃烧,平稳加速至100%NGP的正常转速。在透平机组启动过程中发现柴油机出现排烟量变大、运转声音变大的现象。透平机组虽然能够启动成功,但点火成功到自持转速之间透平机出现转速波动属于不正常的现象,长此以往会对启动马达和透平机组造成一定的损伤,也不能保证透平每次顺利启动和运行。
2 故障分析
针对此现象,对透平机组的燃料系统、启动系统和应急柴油发电机组进行认真分析,得出可能造成这种现象产生的主要原因有:①透平机可调导叶(IGV)或放气阀(Bleed Valve)故障引起喘振;②透平机启动系统故障;③透平机组燃料系统故障;④柴油机进气系统故障;⑤柴油机燃油系统故障。
(1)Solar T60 透平机组的防喘振机构有可调导叶和放气阀(图1)。为防止透平机在喘振工况下运行而引起喘振[1],启动时可调导叶必须处于关闭状态(Solar T60 的IGV 是一次开关式[2],只有“关”和“开”两个位置),此时放气阀处于打开状态。而当透平转速达到92%NGP 时,可调导叶通过电磁换向阀的控制,由液压驱动连杆机构的活塞,将其完全打开。当发电机并网且负载超过500 kW 时,放气阀通过电磁换向阀控制在液压的作用下关闭。
图1 Solar T60 透平机可调导叶和放气阀
当可调导叶和放气阀出现故障时,往往容易引起喘振,造成转速波动、机组剧烈振动,同时伴随低沉的“怒吼”声。经过排查和检测,可调导叶和放气阀均能活动自如,在启动过程中能够处于相应的关闭和打开状态,且根据启动过程中的观察,透平机并没有因为喘振而出现振动并伴随低沉的“怒吼”声,因此排除了因喘振而引起的转速波动的可能。
(2)Solar T60 透平机组的启动系统是由变频器(VFD430)和安装在透平机齿轮箱上的启动马达(B330)组成的。在启动过程中,通过外部电网和变频器使启动马达转速成线性上升,在透平机点火成功后,启动马达继续拖动透平机,在燃料自身燃烧推动涡轮的推力作用下,使透平机逐渐达到65%NGP的自持转速,此时PLC 控制启动马达断电脱扣,透平机通过自身燃料的燃烧,逐渐加速到100%NGP 的正常运行转速。针对转速波动的现象,怀疑启动马达速度提升不够或扭力不够,使得透平机加速出现波动。机械部分怀疑是启动马达与透平机齿轮箱连接的“超速”离合器出现问题,使得启动马达不能完全将作用力传输给齿轮箱,经手动盘车检查,“超速”离合器工作正常。
(3)透平机双燃料系统的天然气进气调节阀(EGF344)和柴油供油调节阀(ELF344)出现漂移,即不能按照PLC 的要求控制合理的开度,使得燃料供应量变小,燃烧后推力下降从而不能满足启动转速提升。后经测试发现用柴油点火时同样出现转速波动,而两个调节阀同时出问题的可能性较小,又经过对两个燃料控制阀的检查,发现控制阀处于良好状态。另外,透平机在正常运行中,并没有发现动力不足或转速波动的现象,这也能够证明燃料控制系统正常。因此问题应该出在启动系统中。用其他平台透平机组,经电力管理系统(PMS)已建立的透平电网来启动该透平,发现在启动的过程中,该透平没有再出现转速波动。由此推断,透平自身的启动系统正常,问题应该出在外部电网的提供者柴油机。
(4)平台的应急柴油发电机组型号是底特律V12 缸149TI 型两冲程柴油机,柴油机的最大带载能力可达1200 kW。进气系统由进气过滤器、进气应急关断风门、涡轮增压装置、中冷器,机械增压装置(扫气泵)组成,最终通过扫气泵将空气扫进位于活塞缸中部的进气门,缸头顶部分布4 个排放气门。检查柴油机的进气系统,确保进气风门处于开位,更换新的进气过滤器,检查进气涡轮增压系统等,发现各部分工作正常。
(5)柴油机燃油和控制系统由过滤器、柴油传输泵、柴油分油管和喷嘴(喷油泵)组成。通过扫气泵的输出轴驱动一个液压泵,建立油门控制系统的液压压力,油门电磁阀根据转速(1800 r/min)反馈的电信号(0~24 VDC)调节阀芯位置,使液压泵建立的液压调节油门连杆上下运动,油门连杆控制柴油喷嘴(喷油泵)的喷油量,使柴油机在不同负载下转速始终保持1800 r/min,向外输出480 V 交流电。检查柴油机的燃油系统,更换柴油初级过滤器和第二级过滤器,检查柴油传输泵工作正常。打开摇臂盖板,逐个检查柴油机喷嘴(喷油泵),喷嘴(喷油泵)是尺杆式油量调节形式,通过齿条调节喷油柱塞供油行程控制喷油量,从而稳定转速(图2)。
图2 柴油机尺杆式油量调节喷嘴
经检查发现L5 喷嘴的齿条无法调节,其他喷嘴均工作正常,怀疑是L5 喷嘴的柱塞卡死。拆除L5 喷嘴,经解体检查发现喷嘴的喷油柱塞卡死,齿条无法驱动柱塞上的齿轮旋转调节。柴油机的12 个喷嘴的调节齿条,都用一根拨叉拉杆带动(图3),而L5 喷嘴柱塞卡死限制了整条拉杆的运动,导致整个油门只能在0 供油位和L5 喷嘴柱塞卡死点供油位之间较小范围内调节,当负载过大时不能满足供油要求,从而导致柴油机转速降低、电压不稳定,当驱动透平机启动马达启动透平机时,出现转速波动现象。
图3 柴油机油量拨叉拉杆控制形式
3 解决措施
更换了卡死的柱塞部分,喷油测试时又发现喷油孔堵塞严重,用工具将堵塞的喷油孔疏通,再次喷油测试工作正常。回装L5 喷嘴,调节喷嘴柱塞位置,当凸轮基圆经过喷嘴柱塞顶端时,喷嘴距离喷嘴底座的距离,即正时高度为2.175″;调节排气门的间隙,使气门关闭时,即摇臂处于凸轮轴基圆位置时,气门间隙为0.028″。完成L5 油嘴的安装调节后,检查油门连杆在全速时的位置,并做好标记,在以后的维护中作为参考。回装应急柴油发电机的摇臂盖板,启动柴油机,用应急发电机电网作为启动电源,进行透平启动测试,透平启动过程中的加速波动异常现象消失。
4 结束语
总结整个维修过程,首先分析出可能的故障原因,排除一些可能原因,逐步排查找到根本原因。故障的及时排除,使得透平机的启动能够顺利进行,对平台生产提供了有力保障。同时发现维修维护工作中的盲点,及时更正维修方式和扩大维护范围,为以后的故障维修积累经验。