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一种磨机添加钢球装置

2024-01-03唐仕坤李镇宏冯永豪陆贤颖

设备管理与维修 2023年22期
关键词:振动器接收器磨机

唐仕坤,李镇宏,冯永豪,王 槐,陆贤颖

(云南华联锌铟股份有限公司,云南文山 663701)

0 引言

在有色金属、黑色金属选矿行业中,半自磨机、球磨机是常用的磨矿设备,这类设备都需使用钢球作为磨矿介质。钢球除了磨机使用加装外,由于生产磨损消耗,每天都必须往磨机内添加新钢球,以满足选矿生产的工艺要求。操作人员每天都要添加钢球,有时磨机不只要添加一种型号的钢球,而是多种型号的钢球,且需要按照一定的比列添加各种钢球,工作重复且繁杂,还存在一定的安全风险及隐患。

1 钢球磨机的运行模式及钢球破损理论

1.1 运行原理

磨机的工作原理是利用自身的圆周运动带动钢球运动,利用钢球对物料产生冲击和研磨。磨机在工作中,滚筒绕水平轴作匀角速转动。在原料和钢球装入之后,钢球借助摩擦力进行上升,在上升一定高度之后将会脱离原有的圆周轨迹,按抛物线轨迹向下降落,从而对原料进行粉碎和研磨。一般来说,磨机内的钢球会根据固定的配合比调整直径,不同直径的钢球运动形式不同。

目前钢球在筒体内的运动形式一般包含两种:

(1)在钢球未脱离滚筒壁之前,钢球通过和筒体的摩擦力跟随滚筒一起作圆周运动。

(2)钢球在借助自身摩擦力上升之后,沿着抛物线向下降落。

除了上述运动之外,钢球还会做自转运动,钢球叠层之间还有相对滑动。为简化钢球运动,一般会忽略钢球的自转和相对滑动产生的摩擦。

在磨机运行中,钢球作堆叠分层循环运动,每一层的钢球都以筒体轴为圆心,但是不同层之间钢球的线速度、落点存在一定的区别。在脱离筒体之前,钢球的线速度为所在位置的线速度;在脱离筒体之后,钢球则按照抛物线轨迹向下降落。

本研究以最外层的钢球为研究对象,忽略物料对钢球的影响,则磨机内钢球的运动轨迹和受力情况如图1 所示。

图1 磨机内钢球的运动轨迹及受力情况

1.2 破损模式

在磨机磨筒实际运行的过程中,钢球的磨损过程较为复杂,随着磨矿的进行钢球逐渐被磨损。此外,钢球的损耗还受到多个因素的影响,如钢球的运动特征、几何性质、前端流程以及磨损方式等,会对钢球造成不同程度的损耗。

金属材料的耐磨性与含碳量相关,其耐磨性能会因含碳量的增大不断提高,但如果增加含碳量,金属材料的韧性就会随之降低,从而导致钢球容易破碎。因此,为了提高钢球的硬度,需要通过改变合成元素,以提高钢球的耐磨性能。

不同钢球的显微结构存在一定的区别,其耐磨性也不同。根据相关数据现实,马氏体的耐磨性较低,贝氏体的耐磨性相对较高。钢球的几何尺寸也会影响到磨损程度,一般来说,直径较大的钢球磨损速度更快,但是如果直径过小,就会降低磨矿的效率。因此,在钢球直径选择时,要结合具体情况具体分析。

钢球的运动特征将会直接影响到磨损程度。在大型磨机中,钢球的运动路径较长,随着动能的增加,机械磨损程度也随之增加。相关数据表明,磨筒内部水的化学性质和矿质特性保持不变,磨机直径的增大将会使矿粒度增加,从而加快钢球单位面积的磨损程度。另外,钢球的重量也会对其抛落状态的冲击力造成一定的影响,进而导致钢球的磨损程度增加。

在磨机运行中,钢球受到多种力的影响和作用,借助钢球自身的摩擦、钢球与衬板的摩擦以及钢球与物料的摩擦将其带到一定的高度,进而对物料形成较大的冲击和影响。

2 技术改造的必要性

磨机添加钢球是一个重复且繁杂的工作,虽然工作内容不复杂,但人工添加钢球存在较大的不稳定性和不确定性。而磨机定时添加足量的钢球是磨机磨矿效果达标、满足生产工艺要求的重要保障,对下游的工艺选别有着重要影响。为降低人员操作不稳定性对磨机磨矿效果的影响,提高工作效率,研发一种结构简单、使用方便,能够定时、定量地为磨机自动添加钢球的装置,实现钢球的精准、自动补加。

3 设计理念

为实现钢球自动并定时定量的添加,提出一种磨机添加钢球装置,该装置结构简单、使用方便。一种磨机添加钢球装置的结构如图2 所示,主要部件有圆锥形钢球仓、振动器、电控柜、气缸、气缸活塞、钢球卸口、钢球横向通道以及纵向的卸球通道等。

图2 磨机添加钢球装置结构

圆锥形钢球仓底部有一段纵向的卸球通道,卸球通道的侧壁上安装有红外线发生器。钢球添加机构包括气缸、钢球横向通道、钢球入口、钢球卸口端。钢球横向通道横置于圆锥形钢球仓下方,钢球横向通道一端封闭另一端开口。气缸与钢球横向通道处于同一水平线,气缸活塞由开口端推入钢球横向通道内并作往复运动。钢球卸口端在钢球横向通道的封闭段朝下的位置。钢球入口位于钢球横向通道中段向上的位置,钢球入口与卸球通道相对接。钢球卸口端在磨机进料端钢球添加口之上。

电控柜内置PLC 控制器、电气元件。其中电气元件包括中间继电器、交流接触器、热继电器、红外线接收器、电磁阀等,各元件与PLC 控制器连接形成联锁控制。电磁阀连接气缸,红外线发生器连接红外线接收器。

另外,圆锥形钢球仓外壁上还固定有振动器,该振动器通过继电器连接PLC。电控柜自带现场控制箱,其包含有与电控柜传输信号对接通信的接口,可以接收、处理电控柜的通信信号,控制钢球添加机构通电、断电动作。

4 使用说明

磨机钢球自动添加装置中,利用PLC 提供的定时器控制时间。当定时器达到设定时间时,PLC 给控制气缸进气方向的电磁阀通电,此时电磁阀控制气体使气缸推杆推出,将落入添加机构内的钢球推落至磨机钢球添加口。此时PLC 控制电磁阀动作,更换气缸进出气方向,将推杆收回,并在PLC 的计数器中计数值加1。当推杆收回后,由红外线接收器反馈给PLC 控制程序一个脉冲信号,判定有无钢球落入添加机构内。

判定规则是:若红外线接收器接收到红外线信号,则证明该孔内没有钢球落入,将信号反馈给PLC,PLC 控制振动器通电,振动器振动,直到红外线接收器不能接收到红外线信号,则证明有钢球落入添加机构的孔内,振动器停止振动。若红外线接收器没有接收到红外信号,则证明有钢球落入添加机构内,PLC 控制电磁阀将气缸推杆收回,计数器计数值加1。

重复上述添加钢球动作,直到计数器达到PLC 程序设定的计数值,即钢球已经添加达到设定的添加数量。在验证并确保添加机构的孔内有钢球后,PLC 控制气缸气源电磁阀断电,气缸停止动作,完成一次钢球的添加。然后PLC 计时器重新开始计时,当达到程序设定时间时,该系统重复上述钢球添加动作,完成钢球定时、定量的自动添加。气缸动作原理如图3 所示。

图3 气缸动作原理

5 效果分析

磨机钢球自动添加装置结构简单、自动化程度高、工作可靠性强,组装、制作、编程无技术问题,电控系统控制原理、控制程序及执行元器件容易获得,制造成本低,可以大规模推广运用。另外,该磨机钢球自动添加装置能够有效实现钢球自动添加,节约人工成本,降低人员操作难度和操作强度,运行成本低,推广应用前景广阔。

6 结束语

磨机钢球自动添加装置结构简单、使用方便,制造成本低,能减少人工劳动强度,降低岗位员工的安全风险,并能实现钢球自动定时定量地添加,解决人工添加钢球存在的问题,推广应用前景广阔。在日常工作中,相关技术工作人员应当充分应对工作中的变化,运用发散思维和联想能力,对当前的现实条件加以利用,积极思考、不断创新,结合实际情况和现有资源,用创新性的方法解决工作中的难题。

本文设计的磨机添加钢球装置已申请专利,授权公告号为CN213376979U,专利号为ZL202021905481.8。

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