无规共聚聚丙烯新产品3240R的开发
2023-12-27殷志宝唐建兵
殷志宝,唐建兵
(国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃二分公司,宁夏 银川 750411)
聚丙烯(PP)是一种热塑型通用塑料,具有良好的力学性能,无毒,密度低,耐热性能好,耐化学药品腐蚀,易加工成型,性价比高,因此得到了较广泛的应用[1]。但等规聚丙烯在通常的加工成型条件下会形成较大尺寸的球晶,存在低温冲击强度差、收缩率大、透明性和光泽度欠佳等缺点,制约了其在日用品和透明包装等领域的应用。与等规聚丙烯相比,在一定温度、压力和催化剂的作用下,丙烯和少量乙烯共聚制备的无规共聚聚丙烯,刚度有所降低,抗冲击性能和透明度提高,能够拓宽其应用领域[2-5]。
随着聚丙烯行业的不断发展,通用产品已出现过剩,市场竞争日趋激烈,利润率不断下滑。生产企业必须根据市场导向开发新产品,以提高市场竞争力,增加利润,透明聚丙烯就是聚丙烯新品开发的一个重要方向。无规透明聚丙烯具有优良的透明性和光泽度,可与PET、PVC、PS等透明材料相媲美,此外还具有良好的耐热性能,可应用于透明性要求高、可在高温下使用或消毒的器具,如医用注射器、微波炉炊具、婴儿奶瓶、透明热饮杯、一次性快餐用具等[6]。
无规共聚聚丙烯生产工艺参数的控制精度高,生产难度大。本文对市场上的通用无规共聚聚丙烯产品指标进行研究,结合下游客户的实际应用需求,确定了产品技术指标和工艺参数控制指标,在某公司60万t·a-1聚丙烯装置上成功生产了无规共聚聚丙烯树脂3240R产品。该产品具有中等流动性和高透明性,可用于注塑各种家用器皿和文具用品等,加工性能优良,市场需求量较大。
1 性能测试标准
熔体质量流动速率依据GB/T 3682-2000测定;等规度依据GB/T 2412-2008测定;黄色指数依据GB/T 2409-1980测定;雾度依据GB/T 2410-2008测试;冲击性能依据GB/T 1043.1-2008测定;拉伸性能依据GB/T 1040.2-2006测定,拉伸速率为50mm·min-1;弯曲性能依据GB/T 9341-2008测定,测试速率为2mm·min-1;模塑收缩率依据GB/T 17037.4-2003测定;乙烯含量用红外光谱法测定。
2 生产工艺
某公司60万t·a-1聚丙烯装置采用Novolen气相工艺技术,包括2条生产线,一条为2台反应器串联操作,另一条为2台反应器并联操作,可生产均聚、无规和抗冲共聚聚丙烯产品[7]。生产工艺流程如图1所示,主要包括原料精制、丙烯聚合、粉料脱气和挤出造粒等工艺过程。本次新产品生产采用并联生产线,生产牌号由均聚聚丙烯1100N逐步切换至无规共聚聚丙烯3240R。
图1 Novolen气相法工业装置流程示意图Fig.1 Process flow diagram of Novolen PP plant
2.1 生产方案
1)将反应器R-34101的负荷调整为17.5t·h-1,维持反应器温度为70~90℃,反应器压力降至2.0~3.0MPa,料位控制在40%~60%。
2)将三乙基铝的进料比例调整为285g·(t Py)-1,硅烷的进料比例调整到220g·(t Py)-1。
3)将二线排放仓和净化仓的料位控制在30%~40%,以防止3240R在排放仓和净化仓中架桥。
4)氢气的进料比例逐步提高,将粉料的熔指提高至22~30g·(10min)-1。
5)逐步增大乙烯进料量,密切关注反应器的温度和压力的变化,乙烯的进料速度不得超过150kg·h-1。
6)反应器进乙烯后,外操每0.5h巡检1次粉料输送线,1h取样1次,观察粉料的粒径变化,确认反应器的结块情况。中控密切关注反应器的卸料输出、搅拌器、排放仓、净化仓下料旋阀的电流变化,若出现卸料线堵塞的情况,应立即联系外操进行反吹处理。
7)若取样发现粉料有发黏现象,要提高反应器的硅烷进料比例;若反应器出现结块,则要进一步提升反应器的硅烷进料比例。
8)乙烯加入1h或粒料的熔指超过16.5g·(10min)-1后,挤压工段切过渡仓,将添加剂切至3240R添加剂,进料比例设定为4.5kg·t-1。
9)根据粉料的乙烯含量变化调整乙烯的进料量,调整幅度不得超过30kg·h-1,将粉料的乙烯含量控制在3.0%~4.0%。
10)根据粉料熔指的变化情况,缓慢调整氢气进料阀的开度,调整速度不得超过5%·h-1,将粉料的融指控制在22~30g·(10min)-1。
11)反应器进乙烯后,反应器压力会缓慢上涨,此时要调整压缩机的出口阀和压缩机的转速,将反应器压力稳定在2.0~3.0MPa。若反应器压力超过3.0MPa,则以1%·(10min)-1的幅度逐渐开大压缩机出口阀,以稳定反应器的系统压力。
12)循环气冷凝器的液位低于60%时,中控要开大不凝气的大小阀,现场关小热旁通手阀,并密切关注压缩机入口缓冲罐的液位和入口流量,将循环气冷凝器的液位控制在55%~70%。
13)粒料指标合格后,要及时通知挤压岗位,将掺混仓切至合格仓。
14)根据挤压机的实际运行工况和3240R产品发黏、高熔指的特性,将挤压机的负荷控制在35~37t·h-1下稳定运行。
2.2 工艺参数
根据Novolen产品工艺包中高熔无规共聚聚丙烯的工艺参数,对市场上的通用无规共聚聚丙烯产品指标进行研究,并结合下游客户的实际需求和装置的实际生产情况,制定了无规共聚聚丙烯3240R的生产工艺参数,具体指标见表1。其中,催化剂采用任丘利合无规共聚专用催化剂PG300,用液态丙烯配制成浓度5%的悬浮液,添加量根据实际生产负荷进行调整。氢气加入量根据产品生产过程中的熔体质量流动速率进行调整;乙烯加入量根据产品生产过程中的乙烯含量检测值进行调整。
表1 工艺参数
2.3 助剂
在无规共聚聚丙烯3240R产品的挤出造粒工段,添加了自主开发的复合助剂,复合助剂包括主抗氧剂、辅助抗氧剂、吸酸剂、成核剂等。研究了助剂种类和添加量对产品性能的影响,兼顾助剂成本,最终确定助剂的添加比例为4.3~4.7kg·t-1。此复合助剂可在提高产品透明性和负荷变形温度的同时,保证产品的力学性能平衡。
2.4 产品质量指标
依据产品的市场应用需求,兼顾产品的透明性、热性能和力学性能以及最终产品的质量指标和工艺特点,确定了3240R产品的质量指标和和生产过程控制指标,结果见表2和表3。
表2 3240R产品的质量指标
表3 生产过程的控制指标
2.5 生产难点及对策
2.5.1 反应器结块
现象:反应器卸料输出上升,粉料输送线出现明显块料撞击声音,排放仓、净化仓下料旋阀卡停,挤压机卡停。
应对措施:反应器进乙烯后,要安排人员1次·h-1对粉料进行取样筛分。若粉料中出现4mm以上的颗粒,说明反应器的活性过高,此时要降低反应器压力,以降低催化剂活性,防止结块。也可提高硅烷进料量为50%~100%,以降低催化剂活性。提高反应器主进料口的进料量至20%,使床层分散更加均匀,也可降低反应器负荷,控制反应活性。若反应器结块严重,无法继续生产,则要立即中断乙烯进料,切换产品牌号。
2.5.2 反应器飞温
现象:反应器温度迅速上升,无法控制。
应对措施:反应器温度超过80℃,应将反应器温度的串级断开,手动加大循环液相丙烯的流量,以控制反应器温度。反应器温度超过85℃,反应器温升>5℃·min-1,要立即中断反应器的乙烯进料。反应器温度超过90℃,反应器温升>5℃·min-1时,要立即向反应器点注10s的二氧化碳进行杀死,并联系仪表解除反应器温度高高联锁。反应器温度超过95℃,反应器温升>5℃·min-1时,要立即向反应器中连续注入二氧化碳进行全面杀死。反应器温度超过105℃,反应器温升>5℃·min-1时,立即向反应器注入一氧化碳进行彻底杀死,以防止反应器的床层温度继续上升,床层熔化形成大块结晶。
2.5.3 排放仓下料不畅
现象:排放仓下料旋阀输出100%,排放仓料位仍持续上涨。
应对措施:反应器负荷为80%即在18t·h-1下运行,当出现排放仓下料不畅时,可降低反应器负荷至70%即15.7t·h-1。反应器粉料树脂的熔融指数按照产品的下限指标13.5g·(10min)-1进行控制,乙烯含量按照下限指标2.0%进行控制。提高硅烷的进料量至50%~100%,以降低催化剂活性。若上述调整措施无效,排放仓料位>65%仍持续上涨时,要切断反应器的催化剂进料,同时切断反应器的乙烯进料量。当排放仓料位>75%仍持续上涨时,要联系仪表解除排放仓料位高高联锁(95%),以确保反应器出料。当排放仓料位达到95%仍持续上涨时,反应器要点注5~10s的二氧化碳。
2.5.4 粉料熔指的波动大
应对措施:根据质检的分析结果和循环气分析仪的氢气浓度变化,及时调整反应器的氢气进料。硅烷会影响催化剂的氢调性,硅烷进料增加时,应增加反应器的氢气进料。循环气冷凝器的液位变化也会影响粉料熔指,因此在调整不凝气大小阀、循环气压缩机出口阀的开度和转速后,应综合考虑正比调整反应器的氢气进料。当载气压缩机出口至反应器循环气的流量变化超过500kg·h-1时,应正比调整反应器氢气进料。
3 产品质量
按照预定的工艺参数及生产方案,生产装置于2023年3月成功生产出了3240R产品,产品的主要性能见表4。可以看出,3240R的各项性能均达到了指标的要求,各批次之间的性能相差不大,产品质量稳定。
表4 产品性能测试值
4 市场应用效果与经济效益
4.1 市场应用效果
无规共聚聚丙烯产品3240R的首批产品于2023年3月投放市场,在2家企业进行了加工应用试验,分别注塑了保鲜盒、收纳盒和文具组件。与进口和国内的同类产品进行了加工对比试验,结果表明,3240R产品具有很好的透明性和韧性,其中韧性明显优于同类产品,其他性能均能满足制品的加工要求。低温加工流动性略有不足,加工温度需要提高3~5℃,下一步考虑适当调整熔体的质量流动速率,优化成核剂配方,以完善产品性能。
4.2 经济效益
相比通用的拉丝聚丙烯1102K,无规共聚聚丙烯3240R产品的生产成本提高约人民币200元·t-1,市场售价比1102K提高约人民币700元·t-1,相比1102K,3240R可提高经济效益人民币500元·t-1。
5 结论
通过优化生产工艺指标和助剂配方,成功生产出了无规共聚聚丙烯3240R产品。该产品的熔体流动速率为13.8~15.4g·(10min)-1,冲击强度大于5.5kJ·m-2,弯曲模量大于900MPa,雾度控制在13%以内,负荷变形温度大于85℃,产品质量稳定,各项性能达到指标要求,市场应用反馈良好。无规共聚聚丙烯树脂3240R产品的成功开发,可帮助企业丰富产品种类,提升产品附加值,为企业创造更好的经济效益,同时也为后续高端专用树脂的开发奠定了良好的技术基础。