CFD水泵模型试验在漳湖站工程中的应用
2023-11-29徐卫星
徐卫星
(望江县水利局,安徽 安庆 246200)
1 引言
水泵是泵站工程的重要组成部分,其性能对泵站枢纽工程效益影响较大[1-3]。因此,为了选取适宜的水泵型式,提前进行分析是非常必要的。目前,在水泵性能研究中通常采用数值模拟与物理模型试验方法,两种方法均可准确分析水泵的各项性能,在工程实践中有广泛的使用[4-6]。本文结合漳湖新站枢纽工程实际情况,采用模型试验方法对水泵性能进行分析。
2 工程概况
漳湖新站枢纽工程由引水渠道、进水控制闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、出水箱涵、出水控制闸及场区内外交通工程等辅助工程组成。泵站为堤后常规干室型泵站,正向进出水布置。泵房前接前池及进水池,出水管后接压力水箱。机组一字型排列。抽排和自排通道在压力汇水箱末端汇集于一起,并通过出水箱涵与长江连通。前池及进水池为正向进水开敞式布置。
漳湖泵站位于长江下游北岸漳湖圩排水区,排湖工况设计流量为105 m3/s,排圩工况设计流量为91.5 m3/s,共安装6台立式全调节混流泵,总装机容量6×2 300 kW。泵站安装立式全调节混流泵6台,叶轮直径2 200 mm、额定转速为200 r/min。排湖工况设计净扬程5.72 m,排圩工况设计净扬程7.87 m。泵站参数如表1所示。
表1 漳湖泵站参数表
3 模型水泵与泵装置
漳湖泵站为立式混流泵装置,肘型流道进水、平直管出水。模型泵采用TJ11-HL-04水泵水力模型,模型泵叶轮直径D=320 mm,水泵装置模型比尺为1∶6.875。模型叶轮叶片数为3,用铸铜材料数控加工成型。模型导叶叶片数为7,导叶片采用钢板数控加工成型,导叶体外壳采用钢板焊接而成[7]。进出水流道采用钢板焊接制作,模型泵装置如图1所示。
图1 漳湖泵站水泵装置模型
4 泵装置模型试验结果
4.1 能量性能试验
水泵装置模型试验测试了6个叶片安放角度(-8°、-6°、-4°、-2°、0°及+2°)的能量性能。各角度最优工况参数如表2所示。漳湖泵站水泵装置模型综合特性曲线见图2(转速为1 375 r/min,叶轮直径为320 mm)。按特征参数换算公式换算,漳湖泵站原型泵装置综合特性曲线见图3(转速为200 r/min,叶轮直径为2 200 mm)。
图3 漳湖泵站原型水泵装置综合特性曲线
表2 模型水泵装置性能试验最优效率数据表
表3 -8°空化试验采样数据表
试验结果表明:叶片角度在-2.6°,泵装置在设计总扬程6.94 m(含出水箱涵水力损失CFD预测值约为1.22 m),抽水流量为设计流量389 L/s时,水泵模型装置效率为81%,满足技术要求的72%;泵装置在设计总扬程8.84 m(含出水箱涵水力损失CFD预测值约为0.97 m),抽水流量为设计流量339 L/s时,水泵模型装置效率为85.3%,满足技术要求的72%。
4.2 空化试验
空化试验采用定流量的能量法,图4为叶片角度-4°,5个流量工况点下空化图,其中虚线框线内为汽蚀发生时气泡发生情况。
图4 5个流量工况点下空化图(-4°)
叶片安放角-2°时,各扬程工况下临界空化余量均在10.0 m以内;其中11.22 m扬程时临界空化余量为9.2 m,9.97 m扬程时临界空化余量为8.6 m,7.87 m扬程时临界空化余量为6.7 m,5.72 m扬程时临界空化余量为7.2 m,2.8 m扬程时临界空化余量为8.8 m。
4.3 飞逸特性试验
水泵各叶片安放角下的单位飞逸转速如表4和表5。根据试验结果整理可得泵站原型泵飞逸特性曲线,如图5所示。
图5 漳湖泵站原型泵装置飞逸特性曲线
表4 各叶片安放角下的单位飞逸转速数据表
表5 各叶片安放角下原型泵飞逸转速数据表(最大扬程11.22 m时)
根据试验结果可知:水泵叶片的安放角越小,单位飞逸转速越高;当水泵叶片角度在-2°时,原型泵在最高净扬程11.22 m下的最大飞逸转速为电机额定转速的1.79倍。
4.4 水压脉动试验
水压脉动测试采用4个CY301高频动态压力脉动变送器测量,配用RS485-20采集仪数据采集。
压力脉动传感器安装在出水流道工作闸门处(P1)、导叶出口处(P2)、叶轮出口处(P3)及叶轮进口(P4),位置如图6所示。
图6 压力脉动传感器安装位置
分别对水泵模型叶轮叶片6个叶片安放角度(-8°、-6°、-4°、-2°、0°及+2°)能量试验过程中的4个工况点(包括最低扬程,排湖(洪)设计扬程,排圩/排湖+排圩设计扬程及最高扬程)水压脉动进行了测试,为更易观察压力脉动波动情况,在系统补满水时采集零点,并扣除初始水压力,试验实际转速为1 375 r/min。
结果表明,在所测扬程范围内,出水流道工作闸门处(P1)、导叶出口处(P2)、叶轮出口处(P3)及叶轮进口(P4)峰峰值在对应扬程下最大相对幅值为17%、17%、9%、10%,叶轮进出口处脉动幅值随扬程增加而增加,呈周期性波动。叶轮出口处主频相对稳定,为1倍叶频,其余位置主频主要为低频位置,对应振幅较小。总体符合常规混流泵水压脉动规律,无异常现象。
5 结论
(1)能量试验结果表明,叶片角度在-2.6°,泵装置在设计总扬程6.94 m(含出水箱涵水力损失CFD预测值约为1.22 m),抽水流量为设计流量389 L/s时,水泵模型装置效率为81%,满足技术要求的72%;泵装置在设计总扬程8.84 m(含出水箱涵水力损失CFD预测值约为0.97 m),抽水流量为设计流量339 L/s时,水泵模型装置效率为85.3%,满足技术要求的72%。
(2)空化试验结果表明,原型泵装置在叶片安放角-2°时,各扬程工况下临界空化余量均在10.0 m以内;其中11.22 m扬程时临界空化余量为9.2 m,9.97 m扬程时临界空化余量为8.6 m,7.87 m扬程时临界空化余量为6.7 m,5.72 m扬程时临界空化余量为7.2 m,2.8 m扬程时临界空化余量为8.8 m。
(3)叶片安放角越小,单位飞逸转速越高;在所有叶片角度和流量下,进水流道内流态稳定,无明显漩涡产生,水泵运行平稳。