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航空活塞发动机转速波动故障分析

2023-10-31史俊楼幸杨建良中航贵州飞机有限责任公司泰丰航空航天科技有限公司

航空维修与工程 2023年9期
关键词:燃油泵单向阀供油

■ 史俊 楼幸 杨建良/ 中航贵州飞机有限责任公司 泰丰航空航天科技有限公司

1 概述

某型无人机装备航空活塞发动机,飞行过程中出现辅燃油泵自动接通、发动机转速波动及掉转故障。具体现象为:发动机节风门开度由46%增大至56%,70s 后发动机转速开始不稳定,在4600 ~5100mps 之 间 循 环 波动,每次循环约8 ~10s。节风门开度降至47%,所有故障现象消失。之后多次增大节风门开度,故障现象依然出现,且发动机转速波动幅度增大,在3500 ~5100mps 之间循环波动,每次循环约8 ~10s。此后,辅燃油泵自动接通,故障现象消失。

后查看飞参数据,发现随着发动机转速的波动,发动机涡轮增压器的废气活门也在85%~95%开度位置之间波动,空气盒压力在950 ~1070hp 之间波动。

2 故障原因分析

燃油系统供油工作原理如图1所示。主、辅燃油泵串联连接,中间串联一个压力信号器。给燃油泵加电时,主、辅燃油泵同时工作,压力信号器检测到主燃油泵的出口燃油压力值,当该值大于压力信号器阈值时,压力信号器断开,辅燃油泵停止工作;若主燃油泵出口压力值小于压力信号器阈值,则压力信号器接通,辅燃油泵开始工作,保证发动机的供油。

图1 燃油系统供油工作原理

从故障现象来看,根据燃油系统工作原理,辅燃油泵自动接通,说明主燃油泵出口压力值低于压力信号器控制阈值,控制辅燃油泵接通以提高供油压力,保证发动机所需油量。由于此次发动机故障均出现在辅燃油泵开启前,所以只考虑主燃油泵故障的可能。以下几种情况均可导致主燃油泵出口压力降低:

1)主燃油泵运转故障。主、辅燃油泵均采用12V 直流电源供电,且由于主燃油泵内部硬件故障、供电不足等原因,造成供油压力不足,低于发动机的需求,造成发动机转速不稳。

2)供油系统堵塞。供油系统中由于输油管路或油滤堵塞,造成供油量不足,无法满足发动机需求,造成发动机转速不稳。

3)单向阀故障。图1 中单向阀A双通、燃油部分回流,导致供油压力不足,从而导致发动机转速不稳。

4)燃油压力调节器故障。燃油压力调节器是发动机上的部件,其作用是根据空气盒压力值调整进油量,保证发动机气缸内适当的空燃比。燃油压力调节器如果出现故障,使回油口开启过大,油压不足,导致发动机转速不稳。

3 地面试验

通过上述分析,列出4 种可能的故障源,为了准确定位故障点进行了地面试验,具体试验过程如下。

3.1 发动机停车状态下主辅燃油泵供油压力测试试验

在未开车状态下进行燃油泵供油压力测试试验。在燃油压力调节器前后各安装一块燃油压力表,检查结果如下。

1)在未开启发动机、进油管堵死状态下,单独开启主辅燃油泵,测量进油管出口压力值均为2bar,该压力值满足图2 中燃油泵流量与燃油泵进出口压差曲线中零流量的出口压力值。

图2 不同压力下电子燃油泵送油率

2)在未开启发动机、进油管接通状态下,单独开启主辅燃油泵,测量进油管出口压力值分别为0.28bar、0.285bar,发动机燃油压力调节器后的压力均为0.25bar,主辅燃油泵出口压力均属于发动机未开车状态下的正常值。

3.2 发动机开车状态下主燃油泵供油压力测试试验

试验前需计算燃油压力理论值,用于与实测值对比。理论值是通过《发动机使用维护手册》中的油门位置和气室目标压力关系曲线图(见图3)计算得出的,计算公式为:燃油压力=空气盒压力+250hPa-大气压力。其中,大气压力为当地环境压力,约为860hPa,即0.86bar。当节风门位置在15%以下时,虽然空气盒目标压力高,但发动机排气能量不足,不足以影响空气盒压力,此时空气盒压力可视为大气压力;当节风门位置在15%~45%时,空气盒压力逐步接近目标压力;当节风门位置在45%以上时,空气盒压力与目标压力一致。

图3 油门位置和空气盒目标压力关系曲线图

在开车状态下进行主燃油泵供油压力测试试验。在燃油压力调节器前后各安装一块燃油压力表,采集节风门不同开度下的燃油压力,由于飞行过程中故障出现时辅燃油泵并未工作,因此未采集辅燃油泵数据。试验结果如表1 所示。

表1 各节风门开度下调整前后的压力值

由表1 可以看出,试验采集数值与理论值相当,说明主燃油泵工作正常,且发动机转速一直稳定,故障未复现。

3.3 模拟供油不畅的地面测试试验

在开车状态下进行控制进油量观察转速试验。在发动机燃油压力调节器前端,通过一个三通管加装一段燃油管,燃油管出口处安装一个燃油开关。在发动机燃油压力调节器后端,加装一个燃油压力传感器。

按规定进行发动机开车,油门值回到0%后,逐步增加油门至60%,此时观察到燃油压力表示值为0.57bar。然后缓慢打开并调节燃油开关,保证燃油压力表示值缓慢下降;当发动机转速突然下降时,停止调节燃油压力开关,观察到发动机掉转前燃油压力表示值为0.3bar。

试验发现,发动机转速在2600 ~4500mps 之间循环波动,每次循环约6s 左右。查看飞参数据,发现随着发动机转速的变化,废气活门开度在90%~100%之间波动,空气盒压力在900 ~1200hPa 之间波动,该故障模式与飞行时出现的故障表现极为类似。

4 故障定位

通过地面试验,结合之前的故障模式分析,对故障进行定位。

1)如果主燃油泵运转故障导致其出口压力低于压力信号器工作压力值,将引起双泵工作故障。由于地面试验中各油门状态下均未开启辅燃油泵,故障未复现。而单独开启主燃油泵工作,在各油门状态下检查油泵的输出压力,均能满足发动机的压力需求,排除主燃油泵故障的可能。

2)如果供油系统堵塞,或输油管路发生弯折,或滤网网眼被杂质阻塞,导致燃油无法正常输送至主燃油泵,主燃油泵出口压力低,将出现上述故障表象。检查后发现输油管路并未弯折,排除因燃油管弯折导致故障的可能。如果杂质进入燃油滤、供油管路、单向阀、主辅燃油泵及连接管嘴,可能影响正常输油,导致供油量降低,最终影响主燃油泵出口压力值,出现故障表象。待拆卸燃油滤、主辅燃油泵细滤后验证。

3)如果单向阀故障,会出现双通现象,则主燃油泵出口燃油将从单向阀A 处发生回流,从而降低主燃油泵出口压力,引起双泵工作故障。地面试验表明,在未开启发动机、进油管堵死状态下,单独开启主辅燃油泵时能够正常建压,因此能排除单向阀故障的可能。

4)如果燃油压力调节器故障,使回油口开启过大,油压不足,将导致发动机转速不稳。此种故障模式在地面开车试验中应能复现,但在记录地面试验结果的表1 中,通过燃油压力调节器调整后的燃油压力一直正常,故排除燃油压力调节器故障的可能。

通过地面试验,排除可能的故障点,最后确定有可能引起转速波动的是供油系统堵塞,且为非燃油管路弯折引起的堵塞,更有可能是油滤滤网堵塞引起的燃油供给不足,导致发动机转速波动。

燃油系统中装备一个粗油滤,燃油泵内自带细油滤。拆下油滤,发现粗油滤、燃油泵细油滤均有大量杂质(见图4),印证了故障是由油路堵塞引起的。

图4 油滤情况

5 总结

故障定位后,对整个燃油系统进行检查,包括燃油管路、单向阀、燃油泵、燃油滤是否还存在污物卡塞,并更换粗、细油滤,彻底分解化油器,用化油器清洗剂清洗化油器内各零件、各量孔。将油箱内余油放干,再次加注燃油时用800 目以上的滤网过滤燃油,防止大颗粒杂质进入燃油系统。

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