两级AO-MBBR工艺用于高速服务区污水处理站的设计研究
2023-08-23练增宇
练增宇
(福建省建研工程顾问有限公司,福建 福州 350001)
引言
近年来,福建省高速公路发展迅速,高速公路沿线服务区也在不断建设。高速公路服务区运营产水污水主要以卫生间污水、餐饮废水以及汽修、洗车废水为主,其水质水量受昼夜、季节及节假日影响而产生波动,冲击负荷高,且水量因车 流量逐年增加 也呈现逐年增加的趋势。这种污水具有水量波动大,水质总氮、氨氮、总磷浓度高等特点。根据当地环保要求,福建沿海地区高速服务区污水处理站尾水水质排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)[1]的一级A标准。本文以福厦高速沿线某服务区100 m3/d污水处理站设计为例,介绍了该污水处理站的工艺流程、各单体设计参数,并总结了该工程设计的特点,对类似的污水处理站设计具有参考借鉴意义。
1 工程概况
1.1 工程背景
莆田市某高速服务区计划新建1座污水处理站,处理规模为100 m3/d,污水处理主体工艺采用分段进水两级AO-MBBR+竖流式二沉池+石英砂过滤器工艺,消毒采用成品次氯酸钠溶液(10%浓度)接触消毒工艺,尾水水质排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)[1]的一级A标准。
1.2 高速公路服务区污水特征及设计进出水质
1.2.1 高速服务区污水特征
高速服务区污水除固定工作人员产生外,主要由进入服务区的司乘人员产生。由于车辆进入服务区的随机性很大,即使是同一座服务区,不同时间段客流量也具有很大的波动性。在法定节假日,客流量高峰主要集中在上午9时至12时、下午13时至18时,同时高速服务区污水存在总氮、氨氮、总磷浓度高的特点。针对水量波动性大和氮、磷浓度高等特点,相关单位在污水处理站的工艺设计中,设置了调节池调节水量、均衡水质。
1.2.2 进出水水质
根据建设单位提供的高速服务区实测水质数据,相关单位确定了进水水质工程设计值。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)[1]的一级A标准。具体进出水水质数据如表1所示。
2 工艺设计[2]
2.1 工艺流程
本工程主体工艺采用分段进水两级AO-MBBR+竖流式二沉池+石英砂过滤器工艺,服务区污水经细格栅过滤,去除大于5 mm的悬浮物;再进入调节池对水质、水量进行调节,调节池出水经水泵提升后依次进入一级和二级AO-MBBR池,进一步除去废水中的有机物,并进行硝化及反硝化反应,把NH3-N转化成氮气并去除,同时通过排出剩余污泥去除磷;好氧池出水进入沉淀池,通过投加混凝剂PAC的作用,形成大颗粒沉淀并进行泥水分离;经沉淀池处理得到的上清液通过管路进入砂滤罐,进一步去除细小颗粒的过滤处理可以保证出水悬浮物达标;然后进入接触消毒及回用水池,采用次氯酸钠接触消毒,经消毒达标后的出水可供回用至砂滤罐反冲洗或服务区地面冲洗、绿化等。工艺流程如图1所示。
图1 工艺流程图
2.2 主要处理构筑物设计
2.2.1 格栅井
(1)功能:截除污水中较大的漂浮物,确保水泵正常运转。
(2)设计参数:格栅井1座,采用钢筋砼结构,平面尺寸L×B=3 000×1 100 mm;设不锈钢机械格栅1道,安装渠道宽为0.6 m,深为1.89 m,设备宽为0.5 m;栅前水深为0.7 m,格栅间隙为5 mm,安装角度为75°,功率为1.1 kW。
2.2.2 调节及储泥池
(1)功能:由于高速服务区水量波动大,因此设置调节池调节水量、均化水质;并设置储泥池对剩余污泥进行暂存,定期由吸粪车抽吸外运并处理处置。
(2)设计参数:调节及储泥池1座,合建,采用玻璃钢一体化设备,筒径Ф3 000 mm,L=11 500 mm,厚度≥10 mm,其中调节区停留时间为14.2 h,有效容积为59.3 m3;设2台潜水泵,单泵Q=5 m3/h,H=9 m,N=0.75 kW,1用1备,变频控制。
2.2.3 两级AO-MBBR设备
(1)功能:采用两级AO-MBBR的形式,在池内添加悬浮填料,进行同步硝化与反硝化,以消化、降解污水中的有机物。
设计采用分段进水两级AO-MBBR工艺[3],由两级串联A/0组成,回流污泥从一级A池进入,污水按3:1比例[4]分别从一级A池和二级A池进入,为反硝化提供碳源[3-4]。同时根据进水水质,污水中五日生化需氧量和总凯氏氮之比小于4,碳源不足,设计配备碳源加药系统,外加碳源采用乙酸钠。根据碱度校核,碱度不足,设计增加碱度加药系统,外加碱源采用纯碱。
(2)设计参数:一级A0-MBBR设备1座,采用地上式碳钢结构,L×B×H=13.0×3.0×3 m。缺氧区、好氧区、硝化液回流系统、曝气系统,污泥浓度MLSS=4.50 g/L,污泥负荷FW=0.261 kgB0D5/(kgMLSS.d),总氮负荷率为0.072 kgTN/(kgMLSS.d),总停留时间为25.28 h。其中缺氧区停留时间为12.64 h,含填料1套;好氧区停留时间为12.64 h,含填料1套;混合液回流比R=200%~600%,污泥回流比R=50%~100%。
配套主要工艺设备:
a:潜水搅拌机2台,叶轮转速为960 r/min,叶轮直径为220 mm,N=0.55 kW;
b:硝化液回流泵1台,Q=18 m3/h,H=7 m,N=1.5 kW,变频控制。
二级A0-MBBR设备1座,采用地上式碳钢结构,L×B×H=10.3×3.0×3 m,内含缺氧区、好氧区、沉淀区、曝气系统、硝化液回流系统、污泥回流系统、设备间等,污泥浓度MSS=4.50 g/L,污泥负荷FW=0 174 kgB0D5/kgMSS),总负荷率为06 KgTN/(kgMLSS.d),总停时间为10.19 h。其中缺氧区停留时间为4.68 h,含填料1套;好氧区停留时间为5.51 h,含填料1套;好氧区混合液回流比R=200%~400%,污泥回流比R=50%~100%,沉淀区表面水力负荷为0.46 m3/m2.h。
配套主要工艺设备:
a:潜水搅拌机1台,叶轮转速为960 r/min,叶轮直径为220 mm,N=0.55 kW;
b:硝化液回流泵1台,Q=18 m3/h,H=7 m,N=1.5 kW,变频控制;
c:污泥回流及排泥泵1台,Q=5 m3/h,H=7 m,N=0.55 kW,变频控制;
d:旋涡风机2台,Q=150 m3/h,P=440 mbar,N=2.2 kW,变频控制。
2.2.4 砂滤设备
(1)功能:进一步去除两级AO-MBBR设备出水中的悬浮物、胶体等污染物质。
(2)设计参数:砂滤罐1座,采用碳钢材质,Ф1 000×2 450,产水能力为8.0 m3/h,设计流速为5.35 m/h;水反洗度为15 L/m2.s,水反洗历时5 min;正洗强度为4 L/m2.s,正洗历时5 min。
2.2.5 接触消毒及反冲洗水池
(1)功能:对过滤后的出水进行消毒、计量,并作为砂滤罐反冲洗水池。
(2)设计参数:接触消毒及反冲洗水池1座,采用地下式钢筋砼结构,平面尺寸L×B=4 000×1 500 mm,有效容积为5.43 m3,接触消毒时间>30 min;采用直角三角出水堰,配套超声波明渠流量计。
2.2.6 设备间1座
设备间1座,采用成品防腐木屋,含加药间和在线监测间,平面尺寸L×B=7 800×4 000 mm。
加药间设置次氯酸钠、碳源和碳酸钠加药装置。
设计参数:
(1)次氯酸钠加药装置1 套,有效容积为0.5 m3,Ф×H=900×1 380;PE材质,配套搅拌器,功率为0.55 kW,叶轮直径为300 mm,搅拌速度为80~120 rpm;次氯酸钠加药泵2台,Q=2.25 L/h,P=1.2 Mpa,P=0.25 kW,泵头材质为PVC。
(2)碳源加药装置1套,有效容积为0.5 m3,Ф×H=900×1 380;PE材质,配套搅拌器,功率为0.55 kW,叶轮直径为300 mm,搅拌速度为80~120 rpm;次氯酸钠加药泵2台,Q=4.5 L/h,P=1.2 Mpa,P=0.25 kW,泵头材质为PVC。
(3)碳酸钠加药装置1套,有效容积为0.5 m3,Ф×H=900×1 380;PE材质,配套搅拌器,功率为0.55 kW,叶轮直径为300 mm,搅拌速度为80~120 rpm;次氯酸钠加药泵2台,Q=9.0 L/h,P=1.2 Mpa,P=0.25 kW,泵头材质为PVC。
在线监测间设置pH/T,COD、氨氮、总磷及总氮在线检测仪、数采仪等仪表。
3 主要技术经济指标
本工程处理规模为100 m3/d,总投资约140万元,占地面积为250 m2,单位电耗为0.19 kW·h/m3,每吨污水的运行成本约为3.41元。
4 结论
(1)两级AO-MBBR污水处理工艺是传统两级AO活性污泥法和生物膜法的结合,形成的泥膜复合生物反应器,既有传统活性污泥悬浮态微生物去除有机物 效率高的特性,又融入了流化悬浮载体固定态硝化菌的作用,大大提高了硝化速率。采用分段进水设计,可充分利用原水碳源;在进水低碳氮比的情况下,分段进水可以增加TP去除率。(2)针对高速服务区污水,该处理工艺流程布置及各处理单体设计参数选择合理,处理后出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)[1]的一级A标准,并可回用于冲厕、绿化及地面冲洗,具有显著的社会、经济及环境效益。