某电厂EDI装置产水流量下降原因分析及处理
2023-08-15伏文周洋刘松松吕馥丞
伏文,周洋,刘松松,吕馥丞
(1.山东环发瑞清环境有限公司,山东 济南 250100;2.华电电力科学研究院有限公司山东分院,山东 济南 250002;3.华电淄博热电有限公司,山东 淄博 255054;4.华电青岛发电有限公司,山东 青岛 266031)
0 引言
离子交换除盐是传统的锅炉补给水处理系统中应用最为广泛、技术最为成熟、工程经验最为丰富的工艺。随着《水污染防治行动计划》开始实施,作为用水大户的发电企业,离子交换除盐工艺的弊端与当今社会日新月异的技术进步相悖。填充床电渗析器(EDI)是一种在电渗析器淡室及隔板中装填阴、阳树脂的新型处理装置,取代了传统离子交换除盐工艺,是生产高纯水的无污染水处理新工艺。EDI巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动去除,从而达到水纯化的目的[1-3];同时EDI还可以使失效的树脂得到同步的再生,从而连续得到高品质的除盐水。然而,随着EDI装置的运行,也会出现出水水质恶化,产水流量下降等问题[4-8]。
本文以某电厂锅炉补给水处理系统的EDI装置为例,针对该EDI装置产水流量下降问题进行分析,找出原因并采取针对性措施,使EDI装置产水流量恢复到正常值。
1 设备概况
某公司锅炉补给水处理系统由超滤(UF)、反渗透(二级RO)和电除盐(EDI)系统组成,除盐水处理系统设计额定出力4×96 m3/h(20 ℃,以EDI出力计),最大出力4×115 m3/h。
锅炉补给水处理系统流程为:高密度沉淀池→空气擦洗滤池→生水加热器→自清洗过滤器→超滤装置→一级反渗透装置→二级反渗透装置→EDI装置→除盐水。系统连接方式:超滤、EDI装置采用母管制连接,一级、二级反渗透采用单元制连接。其中EDI装置主要参数如表1所示。
表1 EDI主要参数
2 异常情况
EDI装置运行异常情况如表2所示。由表2可看出,8月7日00:28至8月7日15:53,当EDI入口压力由0.33 MPa提高至0.42 MPa,EDI产水流量也相应由194 t/h提高至218 t/h;8月7日15:53至8月7日21:29,当EDI入口压力维持0.42 MPa不变,EDI产水流量明显下降,由218 t/h下降至154 t/h;8月7日21:29至8月7日23:26,EDI入口压力由0.42 MPa再次提高至0.50 MPa,EDI产水流量由154 t/h又相应提高至218 t/h;8月7日23:26至8月8日07:00,EDI入口压力维持0.50 MPa不变,EDI产水流量又出现明显下降情况,由218 t/h下降至194 t/h。总体上看,在EDI给水泵入口压力提高和维持不变情况下,EDI产水母管流量呈明显下降趋势。
表2 EDI产水流量情况
3 排查分析
3.1 二级反渗透入口前加碱情况
调取EDI运行参数DCS曲线,对EDI入口pH值、电导率数据进行采集,如表3所示;EDI入口pH值、电导率采集数据变化趋势,如图1所示。在EDI入口pH都约为8.0时,电导率由9.12 μS/cm增加至17.6 μS/cm,电导率增加了近一倍,上升趋势明显。通常情况下二级反渗透入口加碱会影响EDI入口pH值和电导率,EDI入口同pH值下其电导率应基本不变,分析此期间二级反渗透加碱带来其他杂质贡献了增量的电导率。
图1 EDI入口pH值、电导率变化趋势
表3 EDI入口pH值、电导率数据
取样二级反渗透入口所加碱液进行化验分析,化验结果如下表4所示。对比GB/T 11199—2006 《高纯氢氧化钠》标准要求[9],主要指标NaOH含量远不足标准要求,杂质NaCl远远高于标准要求,杂质Na2SO4略低于标准要求。
表4 二级反渗透入口所加碱液化验分析
分析二级反渗透入口所加碱液不符合标准要求,从EDI入口pH值和电导率趋势来看,已对二级反渗透产水电导率指标产生一定影响,不排除所加碱液带入的微量氧化性物质,二级反渗透产水也含有一定氧化性物质进而进入EDI装置,氧化降解EDI树脂的可能性,由此造成EDI装置产水流量下降。同时,因加入不符合标准要求的碱液,因NaOH含量低加碱量增加,杂质NaCl带入量也成倍增加,这些盐类物质在电解的化学作用下,就会产生额外新的物质,这些物质会直接堆积在EDI膜块上,引起产水流量降低。
3.2 EDI入口水质排查
EDI入口水质排查如下表5所示。从表5可看出,部分时间段EDI入口pH值存在不合格。分析当pH值较低时,其进水含有一定量二氧化碳,同时会间接影响EDI的产水电导率和硅含量;此外,二级反渗透入口加碱量的变化易引起产水电导率波动,并间接导致EDI入口电导率变化,进而影响EDI产水电导率;再者,从表5还可看出,EDI入口存在微量氧化性物质,其主要反应在余氯含量不合格,此会氧化降解EDI树脂,进行影响EDI的产水电导率和产水流量。
表5 EDI入口水质排查情况
3.3 EDI模块拆卸检查
对#3EDI装置进行模块拆卸检查:淡水室有离子交换树脂填充在阴离子交换膜和阳离子交换膜之间,以形成淡水单元(图2);检查淡水单元整体较为清洁,未见颗粒物和其他杂质污堵情况。对淡水室进水端树脂(图3)和出水端树脂(图4)进行外观检查,进水端树脂颜色呈褐红色,出水端树脂颜色呈橘黄色;进水端树脂颜色明显比出水端暗红一些。在相邻的淡水单元的阴离子和阳离子交换膜之间添加树脂,以形成浓缩室。浓缩室有明显结垢,主要集中在出水侧,浓缩室垢层底部的树脂膜还有炭黑色电灼伤痕迹(图5)。对浓缩室出水侧的垢层进行取样,垢样非疏松状较为硬质,底部局部垢层呈灰白色(图6),化验人员用一定浓度盐酸对垢层进行溶解,定性分析主要为碳酸盐垢;进一步对垢层进行成分分析,主要为Ca、Mg垢成分(表6)。
图2 淡水室
图3 淡水室进水端树脂
图4 淡水室出水端树脂
图5 浓缩室
图6 浓缩室有结垢
表6 垢层成分分析
淡水室进水端树脂颜色呈褐红色,出水端树脂颜色呈橘黄色,进水端树脂颜色明显比出水端暗红一些,分析淡水室树脂存在氧化的迹象。树脂氧化的原因为运行某时间段EDI进水含氧化性物质,EDI树脂较反渗透膜受氧化性物质影响更为脆弱。通常EDI树脂受氧化性物质氧化降解后,其树脂机械强度下降,容易破损,破碎的树脂产生的碎颗粒或粉末会堵塞树脂间隙,增加了水流的阻力,使系统流量逐渐下降;EDI模块长期在大电流和低流量下运行,会进一步造成膜片和通道的结垢,并持续形成垢层,严重时就会出现树脂电灼伤痕迹。
4 处理情况
4.1 更换合格碱液
(1) 8月8日11:00,二级反渗透入口所加碱液更换为合格标准碱液后,投运二级反渗透入口碱液加药泵;
(2) 8月8日13:00,EDI入口电导率由20.0 μS/cm下降至12.3 μS/cm,pH值由7.4下降至7.2,EDI入口压力由0.49 MPa下降至0.46 MPa,#1EDI产水流量由44 t/h上升至51 t/h,#4EDI产水流量由50 t/h上升至55 t/h;
(3)结合以上运行参数分析,更换二级反渗透入口碱液为合格碱液后,EDI产水流量有缓慢上升趋势。
4.2 更换#3EDI模块
(1) 8月8日19:20,检修人员对#3EDI装置模块进行更换;
(2) 8月9日15:00,#3EDI模块更换完毕,待设备调试正常后,新换#3EDI装置模块投入运行;
(3)在相同进水压力和流量情况下,新换#3EDI装置产水流量由EDI模块更换前60 t/h提升至更换后96 t/h,EDI产水流量恢复正常。
5 建议及预防措施
(1)对一级反渗透(RO)进水进行余氯或氧化还原电位(ORP)指标的监测,当余氯含量较高时投加适量还原剂亚硫酸氢钠,控制进水余氯含量;
(2)加强二级反渗透入口所加碱液的质量验收工作,定期对EDI进水水质进行排查分析,防止EDI装置树脂因氧化造成设备流量下降和电导率偏高情况;
(3)对二级反渗透入口加碱进行精准控制,加强EDI入口的pH值监督,稳定电导率指标波动;避免因加碱量不足pH值过低,造成EDI装置产水电导率和硅含量偏高,加碱量过量导致EDI装置产水电导率偏大。