APP下载

印染废水处理生化系统运行效果的影响因素分析

2023-05-08黄金菁骆骏胡晓聪尹小明

环境保护与循环经济 2023年3期
关键词:活性污泥印染废水处理

黄金菁 骆骏 胡晓聪 尹小明

(1.浙江翰成环境服务有限公司,浙江义乌 322000;2.浙江艾摩柯斯环境科技有限公司,浙江杭州 310000)

1 引言

印染废水是比较复杂的一类废水,根据纤维的不同,相应使用的助剂也各有不同。废水中色度主要是由染料带来的,而各类助剂则贡献了大部分的COD[1-2]。印染行业是高污染高耗水行业之一,浙江省要求印染行业非棉项目重复用水率不低于50%。为保证回用水质,必须采用三级处理工艺,较为普遍的主体流程为混凝—生化—超滤+反渗透。生化出水影响到后续深度处理系统能否正常运行,本文根据已完成的3 家典型印染企业水处理系统整改调试的数据,结合1 家同行业运行良好的处理系统的参数,对生化系统运行效果的影响因素进行分析。

2 整改案例基本情况

活性污泥法和生物膜法是印染废水生物处理常用的工艺,本文所提及的印染企业全部采用以上2种工艺。各企业废水处理系统概况见表1。

表1 整改调试案例废水处理工艺流程

3 家企业整改前生化系统运行参数见表2。

表2 整改调试案例废水生化系统运行参数

整改前水处理生化系统进出水水质情况见表3。

表3 整改前水处理生化系统进出水水质参数mg/L

3 优化调试

3.1 存在问题

梅特卡夫和埃迪公司认为[3]生化池运行过程控制要素为废水的性质、需氧量、pH、药剂量等。经业主单位同意后,技术人员进场跟踪企业废水处理站操作人员的运维情况,着重从以上因素进行排查,发现普遍存在以下问题:(1)初沉池pH 没有控制好;(2)有污泥膨胀现象;(3)生化池排泥过于频繁;(4)生化系统回流过小或没有;(5)二沉池加药过量。

3.2 原因分析

(1)混凝剂的质量对处理效果有至关重要的作用,通过几家企业的药剂成分分析,发现其采购的药剂质量良莠不齐,有的石灰纯度不高,使用后增加泥量,pH 提升不明显;有的使用工业废酸,杂质较多,带入到后续的生化系统会对微生物的活性造成不良影响。

(2)企业的加药装置都比较老旧,没有自动化加药系统,基本上都是通过人工调配投加,且夜班可能出现过量加药或未及时配药加药的情况,造成出水pH 很不稳定,含过量的铁或钙,对后端的生化处理单元冲击较大。

(3)生化系统曝气量不足,Chudoba J 等[4-5]认为DO 低时,由于丝状菌比菌胶团细菌有更高的DO 亲合力和忍耐力,因此在低浓度DO 条件下,丝状菌比菌胶团细菌有更强的竞争力,造成污泥膨胀,从动力学理论角度进行分析,结论与表2 采取活性污泥法的企业实际情况相符。

(4)2 套活性污泥工艺的生化系统SVI 分别为242,291 mL/g,目前我国以SVI 值来评判污泥沉降性能,当SVI 值大于150 mL/g 时,普遍认为系统发生了污泥膨胀[6],根据取样所得的SVI 值可知,这2 套生化系统存在较为严重的污泥膨胀现象。操作人员误以为生化污泥量较多,频繁排泥,致使硝化菌无法增殖,影响了系统的硝化能力。

(5)由于生化单元污泥膨胀,沉淀效果差,操作人员担心出水水质,且存在加药越多处理效果越好的误区,导致经常过量投加混凝剂。

3.3 整改措施

(1)更换混凝药剂,采购品质优良的产品。

(2)调整初沉池加药量,保证进生化池水质澄清,不带入矾花。印染不同的面料控制的出水pH 也有所不同,根据印染废水运维经验,锦纶废水初沉池出水pH 不可超过7.5,染棉废水初沉池出水pH 不可低于8.5,确保生化系统的正常运行。

(3)增加曝气量,保证生化池内DO 不小于2 mg/L,保证好氧微生物的生长代谢所需。

(4)加大回流比,控制活性污泥法的回流比在150%左右,接触氧化法的回流比在100%左右。

3.4 分析方法

CODCr采用HJ 828—2017《水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法》进行测定;氨氮采用HJ 535—2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》进行测定;DO 采用雷磁JPBJ-610L 型便携式荧光溶解氧测定仪进行测定;pH 采用HJ 1147—2020《水质pH 值的测定 电极法》进行测定;SV30,SVI,MLSS 和MLVSS 等按相应标准方法测定。

3.5 整改后各企业生化系统水质变化情况

通过调试,3 家印染企业的生化出水有很大的改善,其中,A 企业CODCr从原来的近200 mg/L 降到不超过30 mg/L;B 企业CODCr从原来的600 mg/L 左右降到不超过100 mg/L;C 企业CODCr从原来的近1 400 mg/L 降到低于280 mg/L。3 家企业生化出水NH3-N 均低于10 mg/L。调试改善后的监测数据均保持15 d 以上。

3 家印染企业整改过程生化系统出水CODCr和NH3-N 的变化趋势如图1 所示。

图1 企业生化系统出水CODCr 和NH3-N 变化趋势

4 结果与讨论

4.1 影响生化系统正常运行的因素分析

通过4 家印染企业的生化系统调试整改,总结出影响印染废水生化系统正常运行的因素主要有以下5 点:

(1)DO。DO 对微生物活性有至关重要的作用,通过对以上4 家企业废水处理生化系统的跟踪调试发现,生化系统DO 不足的情况较为普遍,设计手册[3,7]基本以生活污水为设计对象,需要的空气量为3.7~15 m3/m3废水或128 m3/kg BOD5,如运用在印染行业中则偏小,且DO 的日常监测还未引起操作人员的重视。曝气量的不足使得反应器内的好氧微生物长期处于低活性状态,仅能维持自身的代谢,而无法对废水的有机污染底物(相对于微生物来说是营养物质)进行降解利用,转化为自身的胞内聚合物。

对于DO 的控制有许多相关研究,Shin 团队[8]研究表明,曝气量增加、污泥表面电荷增加导致胞外聚合物(EPS)和多价阳离子之间的吸引力被削弱。李军团队[9]认为,随着曝气强度的增加,松散束缚型胞外聚合物(LB-EPS)含量升高导致污泥絮体沉降性能恶化。而在本文涉及的4 套生化单元后端DO 均超过6 mg/L,污泥中的絮状菌明显增多,污泥沉降效果明显改善,其中2 套活性污泥系统的SV30降至30%~45%。当生化池后端DO 控制在2~4 mg/L 时,污泥沉降性反而不好。

(2)进水水质。初沉池主要控制pH、悬浮物去除、药剂残留量等,初沉池pH 调节不稳定、沉降效果差导致悬浮物进入生化系统和药剂残留等,也是目前印染废水乃至工业废水处理中较为常见的问题。加药量控制不到位,导致不溶性悬浮颗粒去除不彻底,药剂没有混凝完全,就随着废水一起进入生化池,印染行业一般都使用亚铁作为脱色剂,如果混凝反应控制不好,铁离子进到生化池,会造成污泥颜色偏黄而无法辨别污泥的状态,如果进到接触氧化池还会挤占填料有限的空间,导致微生物无法挂膜,造成污泥流失。调整进水pH 至碱性,也有助于硝化反应的顺利进行。

(3)HRT。通过4 套生化系统的HRT 进行对比,发现反应时间越久处理效果越好,但是反应时间延长到一定程度,处理效率趋于0,且相当浪费能耗。合适的HRT 以48~72 h 为宜,根据废水浓度进行调整。

(4)回流比。印染废水的特征污染物为CODCr,本文涉及的4 家企业NH3-N 均不高,因此采用活性污泥法需要回流污泥,同时稀释进水端的水质,防止过高浓度的废水对系统造成冲击,同时补充生化池前端的DO,减少污泥膨胀发生的可能性。进水污染物浓度越高,回流量也相应增大。

(5)现场管理。以上因素均可归结为现场管理的原因,企业需加强操作人员培训,实现科学化、规范化管理,而不能仅凭操作人员的经验来进行调控。

4.2 结论

以4 家印染企业的生化系统运行参数为依据,分析影响运行效果的因素,通过对这些因素的调整来对生化单元进行优化。结果表明:DO、进水水质、HRT、回流比是影响生化系统的因素,其中DO 对微生物活性的作用最为关键,实践发现印染废水中较高的DO 不会破坏污泥沉降性能。通过对上述因素进行优化控制,可使生化系统处于良好的状态,保证后续深度处理系统正常运行,实现废水的回用。

猜你喜欢

活性污泥印染废水处理
欢迎订阅2022年《印染》
欢迎订阅2022年《印染》
一种O-A-A-O工艺在焦化废水处理中的应用
印染书香
电化学在废水处理中的应用
活性污泥系统ASM2d模型的自适应模糊PID控制
污水活性污泥处理过程的溶解氧增益调度控制
上旋流厌氧反应器在造纸废水处理中的应用
几种新型混凝法在废水处理中的应用
指甲油X水DIY大理石纹印染大放异彩