盲孔螺纹车削工艺
2023-02-23黄慧黎敏
黄慧,黎敏
长庆油田分公司机械制造总厂 陕西西安 710201
1 序言
应用柱塞气举排水采气装置是低产低效、致密气藏最经济有效的排水采气工艺,也是长庆油田现行的排水采气主要措施之一,平均提高单井产气量32.2%。
缓冲定位器是柱塞气举排水采气装置的重要组成部分,主要工作原理:当柱塞下行撞击缓冲定位器时,一方面,缓冲定位器受冲击作用开始下行,通过压缩缓冲弹簧将柱塞动能转换为弹簧势能,大幅降低瞬时撞击冲击载荷,从而缓解自身及柱塞的冲击动能,有效保护柱塞和缓冲定位器的完好性[1];另一方面,通过卡定在油管与油管接箍之间的凹槽中,实现柱塞下落的定位功能。
图1所示打捞头为缓冲定位器顶部零件,材料为3Cr13不锈钢,经调质处理后硬度为250~280HBW。此零件是柱塞落地时直接接触、撞击的零件,也是后期打捞缓冲定位器的关键零件。打捞头盲孔螺纹M22×2-6H与芯杆联接,用于压缩缓冲弹簧,要求表面粗糙度值Ra≤3.2μm,该螺纹质量可靠性是影响缓冲定位器功能完整性和强度的重要因素。
图1 打捞头
本文以缓冲定位器打捞头(以下简称“打捞头”)M22×2-6H盲孔螺纹为研究对象,针对该螺纹在实际加工过程中出现的问题开展研究,并结合笔者积累的工作经验提出相应的解决对策,供同行参考。
2 存在的问题
打捞头批量生产过程中,由于M22×2-6H盲孔螺纹属于细牙螺距螺纹,所以采用车削的方法是经济、高效的。然而,受限于盲孔螺纹结构和材料切削性能[2],该螺纹在实际车削时存在以下问题。
1)排屑性能差。与加工外螺纹、通孔螺纹相比,该盲孔螺纹加工时因内部空间狭小,切屑形成后容易在孔内滞留[3,4],滞留在孔中的残余切屑会刮伤、拉伤已加工表面,影响螺纹的加工质量。使用切屑清除钩钩出内孔中的切屑存在安全隐患,使用普通高压气枪吹扫切屑的效果也不理想。
2)材料强度高,切削温度高,导致刀具寿命低,频繁停机换刀。这是由于:①3Cr13材料加工硬化严重,导致剪切滑移区金属材料的切应力增加,使得切削加工后的表面硬度比未加工表面硬度高 1.4~2.2倍[5],加之3Cr13材料中含有高硬度的碳化物微粒(如Cr3C2、SiC),因此刀具容易剧烈磨损,这一点从实际加工过程中可以得到印证。②3Cr13材料导热性差、切削热量大,造成切削温度高。③采用径向进给方式的螺纹车削方法,切屑控制难,振动倾向大,产生的V形切屑作用于切削刃的弯曲压力大,刀尖圆弧负荷大。
3 打捞头加工工艺路线
打捞头加工工艺路线如下。
(1)下料 锯床下φ45mm×91mm/3Cr13圆 钢料。
(2)热处理 调质处理后的硬度为250~280HBW。
(3)粗车 自定心卡盘夹持,平端面,钻中 心孔。
(4)半精车/精车 一夹一顶,车外径各部至图样尺寸。
(5)半精车/精车 自定心卡盘夹持,车端面,保证总长;钻螺纹底孔;加工螺纹。
(6)钳 分度头自定心卡盘夹持,钻φ4mm通孔;钻2个φ6.5mm×6.75mm侧孔。
4 盲孔螺纹加工
4.1 刀具选择
车削刀具宜选用螺距为2mm的公制60°全牙型螺纹车刀。一方面能确保螺距、牙顶、牙底和牙高精确、一致,螺纹强度高,加工效率高;另一方面可有效避免毛刺的形成,省去后续的去毛刺工序,生产效率高。
螺纹刀片选用基于物理气相沉积(PVD)工艺的TiN涂层WC硬质合金材料,相比于YT、YG和YW材料,TiN涂层表面硬度高,耐磨性、耐热性、抗粘附性和耐用性好。镗杆选用整体WC硬质合金材料,保证同时兼顾足够的刚性、强度和容屑空间。
4.2 工艺方法
为降低切削抗力、降低切削温度和改善排屑性能,螺纹车削采用改进式反向侧向进给方法。两刀之间均具有一个轴向进给,轴向进给方向朝外,轴向进给角一般取1°~5°,这样可控制切屑,使之流向孔外,避免切屑在盲孔内堆积。具体方法:分7次进刀进行车削,背吃刀量ap依次为0.18mm、0.17mm、0.16mm、0.15mm、0.14mm、0.12mm和0.08mm,两刀之间轴向位移差依次为0.005mm、0.005mm、0.005mm、0.005mm、0.009mm和0.02mm。需要说明的是,最后一次进刀产生的切屑应为完整的、无缺口的V形切屑,确保螺纹牙型完整。
切削用量:主轴转速n=800r/min,使用水溶性切削液冷却。
螺纹车削进给方法对比如图2所示。
图2 螺纹车削进给方法对比
4.3 螺纹数控车削参考程序
螺纹数控车削参考程序如下。
G99;
M04 S800;
T0202;
M08;
G00 X18.0 Z25.0;
G92 X20.0 Z-21.093 F2.0;(启动螺纹切削循环)
G00 X18.0 Z25.005;(轴向位移0.005mm)
G92 X20.36 Z-21.088 F2.0;(径向进刀0.36mm)
G00 X18.0 Z25.01;(轴向位移0.005mm)
G92 X20.7 Z-21.083 F2.0;(径向进刀0.34mm)
G00 X18.0 Z25.015;(轴向位移0.005mm)
G92 X21.02 Z-21.078 F2.0;(径向进刀0.32mm)
G00 X18.0 Z25.02;(轴向位移0.005mm)
G92 X21.32 Z-21.073 F2.0;(径向进刀0.30mm)
G00 X18.0 Z25.025;(轴向位移0.005mm)
G92 X21.6 Z-21.068 F2.0;(径向进刀0.28mm)
G00 X18.0 Z25.034;(轴向位移0.009mm)
G92 X21.84 Z-21.059 F2.0;(径向进刀0.24mm)
G00 X18.0 Z25.054;(轴向位移0.02mm)
G92 X22.0 Z-21.039 F2.0;(径向进刀0.16mm)
G00 X100.0 Z100.0;
M09;
M30;
5 现场试验
工艺验证试验利用长城机床厂CK7163×1500数控车床对打捞头M22×2-6H盲孔螺纹进行车削。打捞头的前序加工工作根据图样和工艺要求已完成,螺纹底孔尺寸控制在φ(20±0.03)mm,螺纹底孔表面粗糙度值Ra≤6.3μm。试验选取100件工件作为试验样本,采用前述工艺、刀具,螺纹检测量具使用M22×2-6H螺纹通止规、公制60°螺纹样板、0~150mm游标卡尺和表面粗糙度比较样块,试验结果如下。
1)试验样本的表面粗糙度值Ra均控制在1.6~3.2μm。
2)试验样本均通规通、止规止,符合螺纹规检测要求。
3)试验样本的螺纹牙侧与螺纹样板均无透光现象,试验样本牙型角、螺距均满足螺纹样板的检测要求。
4)试验样本的螺纹小径控制在φ(20±0.03)mm。
因此,试验样本M22×2-6H盲孔螺纹均满足图样要求。
6 结束语
本文基于盲孔螺纹车削中存在的问题进行工艺研究。通过改进螺纹车削方案,选择合适的螺纹刀具,改善切削用量,提高了螺纹切削性能和加工稳定性,得出以下结论。
1)通过改进式反向侧向进给方法在打捞头M22×2-6H盲孔螺纹车削中的应用,改善了切屑流向,解决了螺纹车削过程排屑性能差的问题。
2)通过TiN涂层材料刀片和整体WC硬质合金镗杆在3Cr13材料螺纹加工中的应用,解决了刀具寿命低的问题。
3)通过现场试验,得到了车削M22×2-6H盲孔螺纹的最佳切削用量。
20221109
专家点评
该文以M22×2-6H盲孔螺纹为研究对象,针对螺纹加工中出现的排屑困难,刀具寿命低、频繁停机换刀等问题开展工艺研究,结合实践经验提出相应的解决对策,通过选择合适的螺纹刀具和工艺方法,改善切削用量,提高了螺纹切削性能和加工稳定性。
文章的实用性很强,工艺改进与实践经验相结合,在数控车床上,通过改进式反向侧向交替进给的方法降低切削抗力,使切屑自动流向孔外,解决了盲孔螺纹车削中的排屑问题;通过涂层刀片和硬质合金镗杆的应用,解决了刀具寿命低的问题。通过现场工艺试验,得到了盲孔螺纹的最佳切削用量。为小孔径盲孔螺纹的数控车削加工积累了经验。